李偉林,張海峰
(江蘇大唐國際呂四港發(fā)電有限責任公司,江蘇啟東226246)
凝結(jié)水泵是發(fā)電廠輔機中的重要輔機,其工作屬性是長期連續(xù)運行、流量調(diào)節(jié)范圍大、用戶廣泛。作為重要輔機,設計中為了滿足各種特殊工況需求,普遍配置裕量較大,有的甚至按實際需求一倍來設計,因此導致運行中設備廠用電率遠高于實際需求值。這就給凝泵變頻改造提供了廣闊的空間,且隨機組負荷變化,凝泵做工需求也是隨負荷變動而變動,凝泵采用變頻調(diào)節(jié)更能適應負荷變化,減少管道節(jié)流損失,是一項節(jié)能前景廣闊的實用節(jié)能項目。隨著國產(chǎn)大容量電機變頻設備制造技術(shù)的成熟,國內(nèi)絕大多數(shù)電廠都陸續(xù)進行凝結(jié)水泵變頻改造,均取得了不俗的節(jié)能效益。但在凝泵變頻改造過程中,即出現(xiàn)變頻改造后凝泵電機的低頻共振這個普遍問題,其振動主要出現(xiàn)在凝泵電機非驅(qū)動端,多數(shù)情況下頻率降到40Hz以下即出現(xiàn),使凝泵變頻深度受限,極大影響了凝泵變頻的節(jié)能潛力。
凝泵原始設計正常轉(zhuǎn)速為1500 r/m in,經(jīng)過變頻改造后轉(zhuǎn)速可在0~1500 r/m in可調(diào),對應頻率調(diào)節(jié)范圍0~50Hz,受限于機組運行中最小凝結(jié)水壓力的限制,頻率下限一般在30Hz,對應凝泵轉(zhuǎn)速900 r/min。凝泵配套電機設備長期運行的最低振動標準是75μm,而實際運行中發(fā)現(xiàn)變頻改造后的凝泵電機振動經(jīng)常在頻率40Hz以下振動超過80μm,降頻就導致設備振動超限,使凝泵實際可調(diào)變頻范圍僅在40~50Hz,調(diào)節(jié)深度縮小了50%,節(jié)能潛力被大幅縮水。對應600MW機組凝泵40Hz運行電流比35Hz高20~30A。主要原因是早期投產(chǎn)電廠凝泵都是工頻設計,未對變頻運行時的低頻振動問題進行過設計考慮,因此變頻改造后遇到了振動問題。
為了解決凝泵改變頻后的低頻振動,各電力生產(chǎn)企業(yè)都進行不同層面、不同方向的探索。并形成了各種處理方案,這些方案用都對解決現(xiàn)場問題產(chǎn)生了有益的促進作用,但隨之也有其局限性。
已知的實施電廠有江蘇揚州儀征熱電廠、河南許昌龍崗電廠。具體實施方案可繁可簡,有單“井”字、雙“井”字、牢籠式。其方案依據(jù)是凝泵低頻振動超標問題絕大多數(shù)都體現(xiàn)在凝泵電機,且全部是凝泵電機非驅(qū)動端,到目前為止還沒有凝泵本身振動大的案例。由于凝泵電機絕大多數(shù)都是直立布置,電機支撐和固定全部依靠電機驅(qū)動端機座,電機非驅(qū)動端相當于無固定裝置的最遠端,其固定依靠電機外殼的強度來保持,可能存在電機外殼強度不夠,電機非驅(qū)動端存在“甩尾”的情況。如果電機外殼真實存在強度不夠的問題,對電機外殼進行加固將能改善電機非驅(qū)動端的振動狀況。單“井”字加固方案具體實施內(nèi)容是,在2臺凝泵電機之間的吊耳處加“井”字槽鋼鎖固,利用備用凝泵的電機剛度來增加運行凝泵的電機剛度。雙“井”字加固方案具體實施內(nèi)容是,每臺凝泵電機都用“井”字槽鋼夾起來,并將槽鋼焊接在汽機0m地面基礎上。牢籠式加固方案具體實施內(nèi)容是,在雙“井”字加固方案的基礎上再增加四條支撐在凝泵坑內(nèi)斜拉支撐槽鋼。這些方案通過加固凝泵電機外殼,對凝泵變頻振動問題起到了一定的改善作用,但也給凝泵電機檢修帶來了困難,每次檢修都要先拆除鋼架,且電機吊裝空間也受到了限制。對應實施效果,目前僅在較小的熱電廠有完全效果,600MW以上級別電廠有部分效果。3種方案的示意圖如圖1—3所示(粗線部分為固定槽鋼)。

圖1 單“井”字固定法示意圖

圖2 雙“井”字固定法示意圖

圖3 牢籠式固定法示意圖
具體實施方案是在凝泵四級葉輪中取掉一級,降低凝泵的出力,使相同凝結(jié)水流量下凝泵的轉(zhuǎn)速上升,避開振動大的頻率區(qū)間。其實施依據(jù)是,凝泵變頻振動大的頻率區(qū)間多數(shù)是在40Hz以下,在相同凝結(jié)水流量的前提下,出力小的水泵需要更高的轉(zhuǎn)速才能達到要求的流量,通過減小水泵的出力,使相同凝結(jié)水流量下,凝泵運行在更高的頻率,從而避開振動高的頻率區(qū)間,達到滿足運行需求的前提下控制凝泵電機振動的目的。此種方案,比較適合于凝泵選型過大的機組,但對與凝泵出力裕量不太大的機組卻有很大的負作用,凝泵取消一級葉輪,降出力后由于凝泵的裕量被吃盡,特殊工況下凝泵出力不足反而導致機組帶不了滿負荷,比如高加切除工況。凝泵去掉一級葉輪的示意圖如圖4、圖5所示。

圖4 凝泵結(jié)構(gòu)圖

圖5 取掉第3級葉輪后凝泵結(jié)構(gòu)圖
具體實施方案是在共振回避方案取消一級凝泵葉輪的基礎上,對剩下的三級葉輪的出口流道進行修整,通過將葉輪出口流道打磨的方法將葉輪出口葉邊前后弧面稍微減薄,打磨區(qū)域長度約為50mm,從而增加葉輪出口的擴散能力,以期改變?nèi)~輪原有的共振頻率區(qū)間,達到既不降低凝泵最大出力又治理凝泵變頻振動的雙重目標。其實施依據(jù)為凝泵是長軸系統(tǒng),水泵葉輪在地面以下-5m,加上電機軸承,整體軸系長度超過9 m,水泵葉輪處由于埋人地下振動無法測量,僅能通過聯(lián)軸器、電機兩端間接測量。由于變頻運行單獨試轉(zhuǎn)電機時不存在共振頻率區(qū)間,因而可以推斷凝泵軸系的變頻共振發(fā)源點是水泵本身。任何轉(zhuǎn)機設備都存在臨界轉(zhuǎn)速,通過改變轉(zhuǎn)機設備結(jié)構(gòu)能改變臨界轉(zhuǎn)速區(qū)間。打磨葉輪葉片末端后,擴大了葉片出口的擴散面積,同時也間接對葉輪進行了減重,這些改變必然導致葉輪的臨界轉(zhuǎn)速區(qū)間會發(fā)生改變,從而解決特定低頻區(qū)間振動大的問題。目前此種方案是效果最好的方案,江蘇大唐國際呂四港電廠4臺機組8臺凝泵進行了相應改造,有7臺凝泵低頻共振頻率由40Hz降到了35Hz以下,解決了常見負荷區(qū)間內(nèi)的凝泵低頻振動大問題。凝泵葉輪打磨位置示意圖如圖6所示。

圖6 凝泵葉輪打磨位置示意圖
由于凝泵原始設計沒有考慮變頻運行,因此在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的質(zhì)量考核標準都是按照工頻轉(zhuǎn)速1500 r/m in把控的。一臺低頻運行振動不合格的凝泵不能說其質(zhì)量不合格,其各項指標在1500 r/m in時可能完全達標甚至是優(yōu)秀。這樣設計的凝泵,后期要改成變頻運行,并且要求各頻率段振動都達到要求,是一種苛求。要保證一臺轉(zhuǎn)機在新的轉(zhuǎn)速下長期穩(wěn)定運行,需要對轉(zhuǎn)機進行重新的設計校驗并進行相應試驗檢測,甚至做出部分修改。但現(xiàn)在進行凝泵變頻改造的時候,往往注重電氣、電機部分檢測,忽視了機務部分檢測及改造工作。有的電廠凝泵變頻改造后,凝結(jié)水泵軸系返廠檢修依然按照工頻轉(zhuǎn)速來驗收,只做1500 r/min的動平衡試驗,根本不涉及變頻運行轉(zhuǎn)速。這樣怎么可能保證水泵在低頻時運行振動合格。因此凝泵低頻共振問題,表面原因是水泵自身特性在低頻運行下振動大,實際上根本原因是改造項目的管理問題。凝泵變頻改造改的是電氣部分,但受影響的是機務轉(zhuǎn)機部分,轉(zhuǎn)速改變后機務部分沒有進行相應的設計與改造,沒有進行充分的測試與檢驗,所以帶來了變頻改造后凝泵低頻振動問題。
按600MW級別發(fā)電機組測算,凝泵變頻深度由40Hz降到35 Hz,可降低凝結(jié)水泵運行電流平均25 A,廠用電率可降低0.01%,每小時可節(jié)電273 kW·h。按每臺泵年運行8000 h計算,則年節(jié)電分別為273×8000=218.4萬kW·h, 按上網(wǎng)電價0.43元/(kW·h)計算,則年效益分別為218.4×0.43=93.9萬元,能夠取得良好的經(jīng)濟效益。同時凝結(jié)水泵低頻振動問題解決后,使凝泵安全性提高,設備壽命延長,更能降低檢修維護費用。是經(jīng)濟性和安全性雙贏的結(jié)果。
凝泵低頻振動問題,是由電廠節(jié)能改造所伴生出來的新問題。各電廠都進行了不同層度的探索,其中江蘇大唐國際呂四港電廠采用流道修整加共振回避方法,取得了良好的經(jīng)濟效益,基本解決了凝泵低頻共振問題,給凝泵低頻振動治理提供了一個好的借鑒方案。同時也從中可看出轉(zhuǎn)機設備由工頻改變頻需要在方案設計、試驗驗收上對機務設備投入更多的關注。增加機務設備在不同轉(zhuǎn)速下的試驗與測試,對不同轉(zhuǎn)速進行動平衡試驗,并對發(fā)現(xiàn)問題進行處理,這樣才能從根本上解決低頻振動問題。
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