趙堃 沈燕斌
摘要:通過在吊具上增加一套激光測距裝置,實現吊具安全著箱檢測功能,使吊具平穩落到集裝箱上,以此來提高作業效率,保障設備安全穩定運行。
關鍵詞:吊具;著箱智能檢測;改造
岸橋作為集裝箱生產作業大型設備,集成了世界許多先進技術。集裝箱吊具是抓取集裝箱的執行設備,由于司機距離吊具一般都在30米以上的位置,對吊具下降速度和距離的判斷往往不夠準確及時,極易發生吊具砸箱事故,導致吊具故障頻發;為保障設備安全運行,通過在吊具上增設激光測距裝置,實現吊具安全著箱智能檢測功能。本文將對吊具安全著箱智能檢測功能的設計與工作原理進行闡述。
1.選取激光測距傳感器
我們根據實際工況選擇一種能夠提供開關量輸出信號的傳感器,傳感器具備調節測試距離的功能,比如我們在傳感器上設置了數值,當傳感器檢測的距離小于設定的數值時,其開關量輸出信號動作,設備PLC采集其開關量信號作為吊具自動減速的判定條件,從而實現吊具的自動減速,達到安全著箱的目的。根據這一思路我們選擇的是德國SENSOPART激光測距傳感器FT92IL-NSL4。其優點是:檢測精度高(微米級);響應時間快(15ms);抗光干擾能力強,幾乎適合所有表面檢測;2級激光等級,最小光點可達0.8mm,有效檢測小面積被測量面。
2.PLC采集傳感器開關量信號的線路設計
為了使設備PLC能夠采集到激光測距傳感器反饋的信號,利用設備的備用裝置及安裝的激光測距傳感器設計一條控制線路,即:激光測距傳感器——吊具備用繼電器——吊具電纜滑環箱——司機室控制柜備用接觸器——司機室控制柜CSVIM2輸入模塊,具體設計如圖所示:
控制線路設計簡圖
圖中激光測距傳感器1、2接線端子是供給電源,是取自吊具接線箱內24伏變壓器,3號端子是反饋信號。激光測距傳感器設定的距離是6米,當傳感器測定的距離小于6米時,3號端子導通,從而驅動吊具接線箱內的備用繼電器1吸合,此時備用繼電器1的1、3常開觸點導通,110V交流電源通過吊具電纜的49號線芯到達吊具上架滑環箱,通過滑環及510號電纜的16號線芯,將110V交流電源送到司機室控制柜的備用接觸器1的線圈,從而驅動備用接觸器1吸合,此時備用接觸器1的13、14常開觸點導通,將9CA15CAC1電源信號送到控制柜的CSVIM2的B8輸入點,完成PLC對傳感器反饋信號的采集。
3.程序的設計
PLC采集到傳感器的反饋信號后,我們需要在PLC中設計一段程序,通過邏
輯程序的運算來控制吊具的自動減速,新加程序,其中加入PLC采集到的傳感器的反饋信號,將其命名為吊具高度檢測減速點,閉鎖檢測信號,在這里是用的取反信號。再取一個吊具向下減速信號。此段程序的意思是當PLC接收到傳感器反饋的減速點信號時,并且吊具不在閉鎖狀態下,吊具向下減速線圈導通,吊具向下減速信號啟動。
4.吊具自動減速功能的實現
吊具向下減速信號啟動以后,具體如何實現吊具減速功能,編輯程序加入減速命令點,當減速線圈導通后,減速命令點導通,此時手柄給定的速度參數會乘以20%的比率得到一個數值,然后再將這個數值通過Internet通訊方式送到驅動器,驅動器接收的速度給定數值也就變為原來的20%,驅動器給出的驅動電機的速度也會降為原來的20%,實現吊具的自動減速功能。
5.結束語
該功能的實現使設備的性能得到優化提高,提高了設備的操作性能和安全性能,通過對以上吊具安全著箱智能檢測功能的分析,該功能設計巧妙,充分利用了PLC強大的邏輯運算功能,利用設備的備用裝置實現了此功能,并且在維修中已得到成熟應用,因此該功能會在今后的港口設備中的將更加廣泛應用。
參考文獻:
[1]《GE FANUC PLC 編程軟件手冊》.美國通用電氣公司
[2]《GE PLC使用說明書》.美國通用電氣公司
[3]《電氣控制技術》.北京理工大學出版社