周函翔 何玉寶


摘 要:大唐集團某電廠引進PG9171E型燃機,配套DLN1.0低氮燃燒系統,于2013年3月投入運行。機組在運行過程中,投入省調AGC指令,經常在80%的部分負荷段運行,燃機排氣溫度593~603 ℃,鍋爐受熱面存在超溫現象。機組于2015年2月進行雙溫控線技改,解決了燃機在啟動、停機和部分負荷的排氣溫度超溫現象。
關鍵詞:9E燃氣輪機;排氣溫度;雙溫控線
中圖分類號:TK477 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2015)29-0175-02
1 背景概述
2 系統調研及可行性分析
2.1 典型9EDLN機組排煙溫度與機組負荷的關系
DLN機組在預混燃燒模式下,隨著機組負荷的降低,排煙溫度有逐漸升高的趨勢可能出現聯合循環HRSG超溫。
2.2 DLN機組的排煙溫度控制
①在DLN系統預混燃燒模式下,透平初溫Tfire維持相對恒定;
②部分負荷運行,燃料減少同時關小IGV角度,降低進氣量,維持較穩定的燃氣比例;
③進入透平的燃氣流量減少,渦輪偏離最佳工況效率下降,排煙溫度提高;
④為維持必要的燃氣比例使燃燒穩定進行,IGV控制排煙溫度受限;
⑤采用兩條等溫控制線:根據機組的狀態進行切換,保證排煙溫度符合HRSG要求。
3 雙溫控線改造
3.1 排氣溫度控制參數
新信號和控制參數,見表1和表2。
3.2 控制軟件修改
控制軟件修改步驟,如圖1所示。
4 雙溫控線改造后機組運行情況
4.1 取得的成效
2月26日,我廠1號燃機在溫控線技改后進行了首次啟動,在燃機并網后帶部分負荷運行時,對各個負荷點的排氣溫度進行了驗證,結果證明在30 MW、35 MW、40 MW、45 MW、60 MW、70 MW、80 MW、90 MW等部分負荷,燃機排氣溫度TTXM從技改前的590~600 ℃下降至技改后的570 ℃,達到了預期的效果。
改造前燃機負荷在40 MW時,燃機的排汽溫度已達到594.4 ℃,而改造后同樣在40 MW時,排氣溫度僅568 ℃。相同燃機負荷下,改造后的IGV較改造前增大了2.772°,FSR減小了0.853%。IGV角度增大增加了進入燃機的空氣,增加了冷卻空氣量,FSR降低減少了燃料燃燒,從而達到降低排煙溫度的目的。
同樣在77 MW負荷時燃機均已進入預混燃燒,但在雙溫控線改造前,燃機排氣溫度達到588.9 ℃,余熱鍋爐過熱集箱溫度超過570 ℃,長時間超溫運行。雙溫控線改造后,相同負荷下,燃機排氣溫度僅為563 ℃,
4.2 設備健康狀況
2015年2月溫控線技改后,我廠1、2號聯合循環機組分別運行至5月份,設備健康狀況良好;但是進入6月份,隨著環境溫度的升高,1、3號燃機同時出現了在90~100 MW運行時,負荷突降至60 MW,排氣分散度大,燃燒模式切換的現象。
經過調歷史曲線分析,發現兩臺燃機都存在二區燃燒不穩定情況,運行中時常發生二區火焰強度突然降低,排氣分散度大,燃燒模式切換,一區重點火,負荷突然大幅下降的問題。
為了解決此問題,我廠邀請GE公司TA到廠,進行冬夏季燃燒調整實驗,并對兩臺燃機的一次調頻常數、預混切換點常數、燃料配比、溫控線常數、溫控線切換邏輯進行修改。通過冬夏季燃燒調整實驗以及對一次調頻常數、預混切換點常數、燃料配比、溫控線常數、溫控線切換邏輯的修改,我廠1、3號燃機再次啟動,連續運行至今,燃燒穩定,未發生二區燃燒減弱,負荷突降的現象。
5 結 語
通過對9E型DLN燃機的雙溫控線改造,同時針對機組在冬夏季燃燒試驗的調整,對預混切換點常數、燃料配比、溫控線常數、溫控線切換邏輯進行優化,解決了此類型燃機在部分負荷排氣溫度超溫的現象,并能在冬、夏季不同工況都能運行燃燒穩定,在今后的工作中同類型電廠可以借鑒使用。
參考文獻:
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[2] 林曉波,肖波濤,張超.PG9171E型燃氣輪機DLN-1.0改造面臨的問題 及處理方法[J].工程科技,2014,(27).