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“絮凝沉淀-電氧化-電氣浮”聯合工藝處理含Mn2+采選綜合廢水試驗研究

2015-06-05 14:43:04朱超英陽華玲
湖南有色金屬 2015年6期
關鍵詞:催化劑水質工藝

朱超英,陽華玲

(長沙礦冶研究院有限責任公司,湖南 長沙 410012)

·環 保·

“絮凝沉淀-電氧化-電氣浮”聯合工藝處理含Mn2+采選綜合廢水試驗研究

朱超英,陽華玲

(長沙礦冶研究院有限責任公司,湖南 長沙 410012)

湖南某礦山采選綜合廢水中含有Zn2+、Mn2+等重金屬離子,其中Mn2+含量達15.34 mg/L、Zn2+含量達5.24 mg/L、COD含量181 mg/L,廢水經“絮凝沉淀-電氧化-電氣浮”聯合工藝處理后,出水水質達到國家《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)一級排放標準。新工藝具有除錳效果好、含錳渣不反溶、操作簡便、易控制等優點,在礦山廢水治理與回用領域具有良好的應用前景。

含錳采選廢水;絮凝沉淀;電氧化;電氣浮

湖南某礦山采選綜合廢水呈弱酸性(pH值5.05左右),廢水中含有Mn2+、Zn2+、Fe2+等重金屬離子,其中Mn2+含量及COD含量嚴重超標,廢水若直接排放對周圍水體環境帶來嚴重危害[1]。根據該公司廢水的水質特性,試驗開發出“絮凝沉淀-電氧化-電氣浮”聯合水處理技術。該廢水經新工藝處理后,廢水中Mn去除率達95.0%以上,出水Mn含量0.05 mg/L,Zn含量0.10 mg/L,COD含量45 mg/L,出水水質達到國家《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)一級排放標準。

1 廢水水質及試驗方法

1.1 廢水的來源及水質

該公司采選廢水屬高濃度含Mn2+礦坑廢水,廢水呈弱酸性,含有Mn2+、Fe2+、Zn2+等重金屬離子。廢水水質見表1。

表1 原水水質分析結果

由表1可知,廢水中需要去除的污染物主要是Mn、SS、Zn以及COD。

1.2 主要儀器和藥劑

1.儀器:AA-670型原子吸收分光光度計,DZ -1型磁力攪拌器,PHS-25型pH計,DSA電極氧化裝置。

2.藥劑:CR-1絮凝劑,氫氧化鈉,催化劑LD,陰離子PAM分子量為1000萬。

1.3 試驗方法

在DZ-1型磁力攪拌器上進行絮凝試驗,用1 000 mL平底圓口燒杯,每次取廢水1 000 mL,加入一定量的CR-1絮凝劑,攪拌2 min(攪拌速度為90 r/min),然后靜置15 min。取上層清液,向上層清液中加氫氧化鈉調pH值和催化劑LD,然后轉至于DSA電極氧化裝置中加氧化,氧化后在攪拌中加入一定量陰離子PAM,并在電氣浮機中實現固液分離。最后取電氣浮出水檢測水樣水質。

廢水pH值采用PHS-25型實驗室pH計測量,Mn等金屬離子采用原子吸收分光光度法檢測,SS采用重量法測定,COD采用重鉻酸鉀法測定。

2 結果與討論

2.1 CR-1絮凝劑用量對廢水澄清的影響

CR-1絮凝劑為自主開發的高分子有機絮凝劑,對含鐵、錳等礦山廢水具有良好的絮凝澄清效果。試驗條件:CR-1絮凝劑加入后攪拌時間為2 min,攪拌強度為90 r/min。試驗結果見表2。

表2 CR-1絮凝劑用量試驗結果

由表2結果可知,隨CR-1絮凝劑用量增加,廢水pH值升高,懸浮物SS含量顯著降低,Zn含量、Mn含量和COD也逐漸降低,當CR-1絮凝劑用量為50 g/m3時,廢水pH值為7.60,SS含量降至104 mg/L,COD含量為114.77 mg/L,錳含量略有降低(為13.87 mg/L),繼續增加CR-1絮凝劑用量,廢水中錳含量變化不大。

2.2 氫氧化鈉用量對廢水凈化的影響

廢水經CR-1絮凝沉淀澄清后(CR-1絮凝劑用量為50 g/m3),上層清液用氫氧化鈉調節pH值,廢水調pH值后用陰離子PAM絮凝,然后通過電氣浮固液分離后,取出水進行水質分析。試驗結果見表3。

表3 氫氧化鈉用量試驗結果

由表3可知,廢水中Mn含量及COD指標隨pH值升高而降低,當氫氧化鈉用量為100 mg/L(pH值10.05)時,廢水中Mn含量低于2 mg/L,COD含量為103.77 mg/L,繼續增加氫氧化鈉用量,廢水中Mn含量和COD變化不大,且COD仍超標。

2.3 不同pH值條件下電氧化時間對廢水凈化的影響

廢水經CR-1絮凝沉淀澄清后(CR-1絮凝劑用量為50 g/m3),上層清液用氫氧化鈉調節pH值,在不同pH值條件下直接進行電氧化試驗,廢水氧化后用陰離子PAM絮凝,然后通過電氣浮固液分離后,取出水進行水質分析。試驗結果見表4。

由表4可知,雖調節的pH值越高,電氧化速度越快,當pH值為9.01時,電氧化5 min,廢水中錳降至8.13 mg/L;當pH值為9.55時,氧化5 min,廢水中錳降至 1.86 mg/L;當pH值為10.05時,氧化僅2 min,廢水中錳可降至0.46 mg/L。且隨電氧化時間的延長,廢水COD大幅下降。當廢水pH值調節值9.55以上時,經電氧化5 min后,廢水pH值在6.5~9.0之間,Mn含量低于2.0 mg/L,pH值、Mn含量及 COD指標均達標。

表4 不同pH值條件下電氧化時間試驗結果

2.4 催化劑LD用量對廢水凈化的影響

為了提高廢水深度氧化效率,添加一定量的催化劑LD。催化劑LD為無機化合物,在電氧化過程中會產生高活性氧化基團,提高電催化氧化的反應速度。當澄清后廢水經氫氧化鈉調pH值9.55后,加入一定量的催化劑LD,電氧化2 min后用陰離子PAM絮凝澄清,取澄清后的水進行水質分析,試驗結果見表5。

表5 催化劑LD用量試驗結果

由表5可知,添加催化劑LD可顯著提高電氧化除錳降 COD的效果,且廢水中Mn含量及COD指標隨催化劑LD用量的升高而降低。當催化劑LD用量為0.25 mg/L時,廢水中Mn含量低于2 mg/L,COD含量降至60.14 mg/L。

2.5 推薦工藝及出水水質

2.5.1 推薦水處理工藝

推薦采用的水處理新工藝如圖1所示。

圖1 采選綜合廢水處理工藝流程

2.5.2 出水水質

通過條件試驗,獲得最佳試驗條件:CR-1用量為50 g/m3,氫氧化鈉用量 75 g/m3,(pH值控制在9.55左右),催化劑LD用量0.25kg/m3,電流3 A,電壓10 V,電氧化時間2 min,陰離子PAM用量為0.5 g/m3,處理后出水水質分析結果見表6。

表6 原水和處理后出水的水質分析結果

由表6可知,在最佳試驗條件下,廢水經新工藝處理后,出水達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)一級。

2.6 電氧化處理對錳渣的穩定性影響

采選綜合廢水經CR-1絮凝澄清后,澄清液分別采用“氫氧化鈉中和-絮凝電氣浮”工藝和“氫氧化鈉中和-電氧化-絮凝電氣浮”工藝處理。氫氧化鈉用量75 g/m3,陰離子PAM用量0.5 g/m3,電流3 A,電壓10 V,電氧化時間5 min。兩種工藝產生的錳渣(浮渣)再用硫酸調節pH值。通過對兩種工藝產生的電氧化電流在低pH值下是否有反溶現象來分析渣穩定性,試驗結果見表7。

表7 渣穩定性比較試驗結果

由表7可知,采選綜合廢水經CR-1絮凝澄清后,澄清液采用“氫氧化鈉中和-電氧化-電氣浮”工藝處理后形成的渣穩定很好,基本上不會出現反溶現象,而采用“氫氧化鈉中和-絮凝電氣浮”工藝形成的渣穩定性較差,在較低pH值條件下會出現反溶現象,從而使廢水Mn含量超標。

3 電氧化除錳機理探討

3.1 氫氧化鈉中和及絮凝吸附過程

廢水經CR-1絮凝劑澄清后,加入氫氧化鈉會發生如下反應:

Mn2+(淺紅色)+2OH-=Mn(OH)2(白色沉淀)

理論上,Mn2+與OH-反應生成Mn(OH)2,根據溶度積公式可計算出,當廢水pH值控制在9.0以上時才會有Mn(OH)2產生,而控制pH值10.0以上可確保廢水中Mn2+含量低于2.0 mg/L以下。但實際上,國內許多研究者發現[2,3],當廢水中含有Fe2+、Fe3+等重金屬離子時,生成的Fe(OH)2和Fe(OH)3等絮體具有吸附作用,而且Mn(OH)2易被氧化生成更難溶的水合δ-MnO2膠體,即使廢水pH值在小于9.0時也具有一定的除錳效果,當廢水pH值小于10.0時廢水錳含量亦可達標。

3.2 電化學氧化機理

經氫氧化鈉中和后的廢水從裝置底部進入,經電解板區后,從上部排出,為了加快反應速度,在極板下部安裝攪拌裝置。電化學氧化試驗裝置如圖2所示。

圖2 含錳廢水電化學氧化試驗裝置

在試驗裝置中存在如下反應:

當廢水中含有氯離子時,陽極還可能發生如下反應:

在極板區,一方面由于純氧氣的氧化速率比傳統的空氣氧化法要快很多[4],電解水產生的氧氣氣泡直徑微小(小于50 μm),且為純氧,比傳統的空氣曝氣法更有利于氧分子傳質進入水中,增加了水中的溶解氧濃度,從而加速Mn(OH)2的氧化,形成水合二氧化錳。另一方面,Mn2+直接在陽極區被氧化成Mn4+,并進而形成水合二氧化錳沉淀。當水中有氯離子存在時,氯離子在陽極區被氧化成氯氣,氯氣溶于水形成次氯酸,次氯酸具有很強的氧化性,可將Mn2+氧化成Mn4+,最終形成水合二氧化錳沉淀。因此,電化學氧化處理含錳礦坑廢水,最終氧化產物是水合二氧化錳,而水合二氧化錳極難溶于水,亦難溶于弱酸、弱堿,性能很穩定,不反溶。

4 結 語

1.采用“絮凝沉淀-電氧化-電氣浮”聯合工藝處理某采選綜合廢水,處理后出水可達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)一級排放標準。

2.廢水用氫氧化鈉中和形成的錳渣不穩定,易反溶。而廢水氫氧化鈉中和后經電氧化處理后,形成的渣為水合二氧化錳,性能穩定,在較寬的pH值范圍內亦不反溶,易于控制。

3.“絮凝沉淀-電氧化-電氣浮”聯合工藝具有除錳效果好,操作簡便,易控制等特點,在廢水治理與回用領域具有良好的應用前景。

[1]鄧敬石,張宗華,陳家棟.淺談含重金屬離子的鉛鋅礦尾礦廢水危害及治理[J].云南冶金,2002,(2):15-19.

[2]章興華,周麗云,陸洋,等.中和絮凝法去除礦坑廢水中的Mn、Fe的研究[J].貴州環保科技,1999,(3):35-41.

[3]鐘瓊.電解錳生產廢水處理技術研究[D].長沙:湖南大學,2006.

[4]凌暉,王誠信,史可紅.純氧曝氣在污水處理和河道復氧中的應用[J].中國給水排水,1999,(8):24-27.

《湖南有色金屬》雜志2016年征訂啟事

《湖南有色金屬》(雙月刊)1985年創刊,是由湖南省有色金屬管理局主管,湖南有色金屬研究院、湖南省有色金屬學會主辦,面向國內外公開發行的技術類刊物,是《中國學術期刊(光盤版)》、《中國核心期刊(遴選)數據庫》、《中文科技期刊數據庫》、《CEPS中文電子期刊》、美國化學文摘(CA)全文收錄期刊。

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The Experimental Research on the Treatment of the Mining and Dressing Comprehensive Wastewater Containing Mn2+by the Combined Process of the Flocculation and Precipitation and Electro Oxidation and Electrical Floatation

ZHU Chao-ying,YANG Hua-ling
(Changsha Research Institute of Mining and Metallurgy Co.,Ltd.,Changsha 410012,China)

A mining and dressing comprehensive wastewater contain many heavy metals such as Zn2+and Mn2+in the a mine enterprise in Hunan province in which the content of Mn2+is 15.34 mg/L and the content of Zn2+is 5.24 mg/L and the content of COD is 181 mg/L.The wastewater treated by the combine process of the flocculation precipitation and oxidation and electrical floatation meets the requirement of level 1 of the emission standards of the national“integrated wastewater discharge standard”(GB8978-1996).The new process has the characteristics of the good effect of manganese removal and no dissolving of the manganese slag and easy operation which has a good application prospect in the field of the mine wastewater treatment and reuse.

the mine and dressing comprehensive wastewater containing Mn;the flocculation and precipitation;the electrooxidation;the electrical floatation

X751

A

1003-5540(2015)06-0063-04

2015-09-20

朱超英(1964-),男,教授級高級工程師,主要從事選礦及環保技術與裝備的研究與開發工作

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