郭成軍
(新疆天業天偉化工有限公司,新疆832012)
零極距電解槽在氯堿行業廣泛應用,其性能良好,電耗低,技術成熟。本文引用2 個離子膜燒堿項目的開車數據來討論零極距電解槽中影響電流效率及電耗的因素。新疆天業集團天偉化工公司(以下簡稱天偉化工)15 萬t/a 離子膜燒堿項目于2014 年4月17 日正式投產,離子膜電解槽使用的是從旭化成引進的ACILYZER-ML32NCZ2 型自然循環零極距離子膜電解槽。旭化成提供最佳電流密度為5.5 kA/m2,槽溫為90 ℃時,單元槽電壓為2.94 V。
由于單一數據分析論證力單薄,因此引用新疆天業集團天業化工公司15 萬t/a 離子膜燒堿項目(以下簡稱天業化工)零極距改造后電解槽數據做比較論證。
零極距離子膜電解槽原始開車后,由于單元槽墊片為全新墊片,需要一個蠕壓變形期,因此,這一階段的單元槽電壓及電耗是呈下降趨勢且不穩定的。
從圖1 可以看出天業化工電流效率與直流電耗數據不穩定且下降趨勢緩慢、下降時間短,引起這一狀況的因素為離子膜電解槽使用的墊片為旭化成提供的成品單元槽墊片,其性能優越,蠕壓時間短;天偉化工數據中兩個低峰為降電流引起的平均電流變化,因此出現兩個低峰。圖1 數據顯示直流電耗與電流效率的關系為反比關系,直流電耗越小,電流效率越高。
氯堿行業中計算電流效率的方法分為陰極計算電流效率法和陽極計算電流效率法。主要是通過在電解過程中,隨著陰極OH-的遷移,陽極液的酸度將降低,因此其電流效率可以根據進料陽極液和返回陽極液之間的酸度的不同來計算。由于天偉化工原始開車后電解槽加酸不足,出口陽極液的酸度不足以去中和陰極返遷移的OH-,這時候電流效率的計算是不精確的。因此,本文對其他方法計算電流效率不作論述。

圖1 天業化工原始開車后電流效率與直流電耗數據
電流效率與直流電耗為反比關系,電流效率越高,直流電耗越低。
直流電耗的計算按以下公式進行

通過直流電耗公式可以看出,在影響直流電耗的因素中,平均電壓與其成正比關系,平均電壓越高,直流電耗越大,因此,在時間與電流相同的情況下,影響直流電耗的變量即為平均電壓與堿產量。
由于相同時間內天偉化工與天業化工平均電流不相同,根據電解單元槽電壓與電流密度之間的關系式來推算某一電流值時離子膜電解槽的平均電壓。
電解單元槽電壓與電流密度之間的關系如下述公式:

式中,E1—電流密度為λ1(V)時的槽電壓;
E2—電流密度為λ2(V)時的槽電壓;
E0—系數(2.42 V)此值為旭化成提供的標準單元槽電壓值;

圖2 天偉化工原始開車后電流效率與直流電耗數據
λ—電流密度(kA/m2)。
由上述公式推算天偉化工各個單元槽電壓,計算得出天偉化工離子膜電解槽電流在某一值時,其平均電壓高于根據旭化成提供的最佳電流密度5.5 kA/m2、槽溫90 ℃、單元槽電壓為2.94 V 這一數據推算的平均電壓,從而導致電流效率值低于期望電流效率值。圖3 即為電解槽開車后在實際運行過程中用標準電壓推算的平均電壓。

圖3 某一電流值下天偉化工與天業化工標準單元槽電壓對比
由圖3 可以看出,天業化工單元槽電壓開車后下降趨勢明顯,單元槽電壓降至2.805 V 附近時趨于平緩,天偉化工單元槽電壓下降趨勢緩慢,單元槽電壓下降至2.805 V 附近時趨于平緩,但是天偉化工單元槽電壓下降時間短于天業化工5~8 天,而這一數據也驗證了天偉化工離子膜電解槽單元槽墊片優于天業化工,蠕壓變形期短。
通過圖2、圖3 得出影響直流電耗的因素如下。
(1)影響直流電耗的最大因素是單元槽電壓。天偉化工與天業化工差異不是很明顯。為使這一結論更有說服力,下面通過實運行中的電解槽單元槽電壓進行比較說明影響電流效率的因素。
現將天偉化工原始開車后4 個月內電流密度為某一值時實際測得單元槽電壓與天偉化工原始開車后2 個月內電流密度與天業化工為同一值時實際測得單元槽電壓隨機抽取76 個數據進行比較,見圖4。
從圖4 可以得出,相同電流下天偉化工與天業化工單元槽電壓基本相同,對兩者直流電耗與電流效率的差異性影響較小。
原始開車后,膜條件相同,則膜電壓對槽電壓影響的差別性基本不存在。如果工藝控制指標與工藝流程差別不是很大, 則單元槽電壓的區別性也較小。因此,在電解槽初始開車后針對單元槽電壓影響電流效率的驗證通過上述公式即可完成。
(2)在電流相同,電壓相同的條件下,影響直流電耗的因素只有堿產量,而堿產量也直接影響著電流效率。2 個工廠電流效率數據比較見圖5。
由圖5 可以得出,天業化工離子膜電流效率高于天偉化工0.136%。
(3)成品堿產量計算
在單元槽電壓區別不大的情況下,重點分析成品堿產量。
公司成品堿產量按下式計算。

圖4 2個工廠在同一電流密度時單元槽電壓比較

圖5 天業化工與天偉化工電流效率數據比較

式中,Q2—本次成品堿流量;
Q1—上次成品堿流量。
密度=0.984 5-(濃度)2×0.000 05-(溫度)2×0.000 000 5+濃度×0.013 35-溫度×0.000 595
旭化成提供的最佳電流密度為5.5 kA/m2,槽溫為90 ℃時期望單元槽電壓為2.94 V。針對這一最佳數據,此時的堿產量在其他理論條件下應該是相同的。通過圖6 比較天偉化工與天業化工原始開車后電解槽溫度變化。
通過以上堿產量計算公式,得出溫度對成品堿產量影響比較小。

圖6 天偉化工與天業化工電解槽溫度對比
(4)通過陰極循環量分析成品堿產量
電解液必須保持足夠的循環量。根據旭化成提供的經過每臺單元槽最佳陰極流量為0.3 m3/cell。
天業化工一期4 臺離子膜電解槽陰極流量為0.38×126=37.88 (m3/h), 正常生產中控制流量為38 m3/h。 天偉化工3 臺離子膜電解槽陰極流量為0.38 m3/h·cell,正常生產中控制流量低于最佳流量0.48 m3/h,相對于旭化成要求每臺電解槽陰極循環量減少了0.48 m3/h,導致陰極循環量總體1.2 m3/h。而陰極循環量的減少直接影響著電解槽內的氣液比率。陰極循環量減少后,為保證陰極液濃度滿足工藝要求,從堿液高位槽至電解槽的堿配水會相應減少,因此影響整個系統的堿液量[1]。
為此,希望將陰極液流量提高至理論最佳流量。通過以上2 工廠數據比對,得出電流效率低、直流電耗增加的原因為a.成品堿流量計計量問題,希望通過糾正計量器來排除這一可能因素;b.陰極循環量不足導致堿產量不足。
在零極距離子膜電解槽初始運行階段,細節管理也非常重要。工藝管理要細致化,從鹽水質量、純水質量、高純鹽酸質量、反向電流的克服、工藝指標的控制等細微處著手,通過精細管理來提高電流效率,降低直流電耗,延長電解槽設備、墊片、離子交換膜、單元槽框等壽命。
[1]隋 燕.淺議影響離子膜電解槽電流效率的因素.廣州化工,2014(2):140-141.