唐洪志
(1.西安建筑科技大學, 陜西西安 710055; 2.中國十九冶集團有限公司, 四川成都 610031)
三機架精軋機組離線組裝整體推移安裝設計
——泰鋼1 800 mm爐卷軋線技改工程
唐洪志1, 2
(1.西安建筑科技大學, 陜西西安 710055; 2.中國十九冶集團有限公司, 四川成都 610031)
結合大型軋機離線組裝整體推移安裝技術在泰鋼1 800 mm爐卷軋線技改工程中的應用,對大型軋機離線組裝整體推移安裝技術的特點進行了介紹,論證了實現大型軋機離線組裝整體推移安裝的技術設施和關鍵問題。該技術相關科技成果經鑒定達到國際先進水平,可供有關技術人員參考。
大型軋機; 整體推移; 系統設計
山東泰鋼1 800 mm爐卷軋線投產于2008年7月,設計年產能80×104t。2012年為使軋鋼工序的生產能力與技術升級改造后的上游煉鐵、煉鋼工序生產能力相配套,并提升軋制產品的品質,泰鋼決定對該生產線進行升級改造。其主要內容就是在爐卷軋機后的輸出輥道區域增設三機架精軋機組。為確保停產改造時間最短,經過前期與相關單位進行技術交流和協商,決定采用三機架精軋機組離線組裝整體推移安裝技術(簡稱:軋機整體推移技術)來安裝三臺新增的精軋機組本體設備。經過招標,最終決定該工程的施工由中國十九冶集團有限公司承擔。
軋機整體推移技術的主要內容是:
(1)利用軋線第一次停產,拆除原有層流冷卻、輸出輥道的部分設備,并拆除該段設備基礎,架設臨時輥道橋,然后恢復生產。
(2)在軋線正常生產的同時,繼續拆除部分舊基礎,在偏移軋制中心線一定距離的位置施工軋機組裝平臺,并施工軋機本體基礎和軋機傳動裝置基礎,安裝軋機推移裝置,安裝軋機本體設備及機體配管,安裝軋機傳動裝置,安裝新增軋機的液壓潤滑系統設備及相應的車間管線。
(3)軋線第二次停產,將三機架精軋機組整體推移至安裝位置,然后施工軋機離線組裝區的換輥裝置基礎并安裝軋機換輥裝置,連接車間管路與軋機本體管路,連接電纜,然后進行相應調試。相較于常規安裝方法所需180~210 d的停產時間,本項目利用大型軋機離線組裝整體推移安裝技術軋線僅停產39 d,大幅減少了泰鋼的停產損失。
泰鋼1 800 mm爐卷軋線增設三機架精軋機組采用整體推移安裝的技術參數:整體推移距離6 600 mm;推移重量1 350 t(不含軋輥)。泰鋼爐卷軋線增設三機架精軋機組整體推移安裝創造了中國第一、全世界第二的記錄,成套技術經行業內專家鑒定,達到了國際先進水平。
三機架精軋機組離線組裝整體推移安裝技術措施主要包括:臨時輥道鋼過橋的設計、原有設備基礎拆除措施、軋機離線組裝混凝土平臺設計、軋機整體推移系統設計、利用軟件優化施工技術方案和輔助施工過程管理。
2.1 臨時輥道鋼過橋的設計
需要拆除的原有設備基礎跨度達31.335 m,為保證在兩次停產器之間的保產階段生產的產品合格,臨時輥道的功能必須滿足以下要求。
(1)每根輥道必須正常運轉(輥道表面速度必須與帶材運行速度一致)。
(2)臨時輥道必須設置冷卻水,且冷卻水必須集中并排放至原有的濁環水系統。
(3)臨時輥道鋼過橋必須具有輥道運行和軋機正常軋制所需的剛度。
(4)臨時輥道過橋必須具有防止飛鋼的保護設施,保護施工人員的人身安全。
(5)臨時輥道過橋必須具有適當的隔熱措施,保護施工人員不受熱輻射傷害。
(6)臨時輥道過橋與新增精軋機組設備基礎必須有一定的距離,為施工作業提供足夠的作業空間。
根據上述要求,設計的臨時輥道鋼過橋見圖1。

圖1 臨時輥道鋼過橋
2.2 原有設備基礎拆除措施
在本次改造項目中,原有設備基礎需要拆除約2 400 m3,并且拆除的主要工作量在兩次停產期間完成,在這期間軋鋼生產線仍然要維持生產,因此在基礎拆除方法選擇方面必須考慮以下5個因素:
(1)人員、設備的安全。
(2)保證軋制產品質量。
(3)減少振動和噪聲。
(4)減少粉塵。
(5)提高效率。
舊有設備基礎混凝土拆除通常有4種方式:人工氣錘鑿除、液壓錘鑿除、靜態爆破、繩鋸切割。
通過比較,擬選擇繩鋸切割方式破除混凝土,選擇這種方式要注意以下問題:
(1)設備基礎的分塊設計。
(2)繩鋸切割的順序設計。
(3)繩鋸切割梁板的安全支撐體系設計。
(4)切割面冷卻水與切割粉末組成的泥漿清理收集、清理措施。
(5)冬季施工技術措施。
2.3 軋機離線組裝混凝土平臺設計
軋機離線組裝平臺(圖2)主要有以下5個方面的作用:
(1)作為軋機本體設備離線組裝的平臺。
(2)作為推移系統設備的安裝平臺。
(3)作為新增軋機地下液壓站設備管道與上部軋機組裝同步進行的隔離設施。
(4)作為軋機推移就位后施工軋機換輥裝置基礎的底模。
(5)優化混凝土平臺外形尺寸,軋機推移就位后不需要拆除,嵌入換輥裝置基礎,減少建筑垃圾的產生。

圖2 軋機離線組裝平臺及軋機本體基礎
2.4 軋機整體推移系統設計
本項目3臺軋機總重量2 600 t,每臺精軋機組(不含軋輥及機架間活套)重量約為450 t。根據國內外建筑物、高爐等整體推移的案例,考慮到成本、技術難度等方面的原因,本項目決定采用1套雙軌雙缸智能同步推移裝置將三臺精軋機組分別推移就位,即只需租用1套雙缸智能同步推移裝置,設計3套推移鋼梁、滑軌。
采用滑動推移方式,因為采用的元件遠遠少于滾動推移方式,其承載情況也遠遠好于滾動推移方式,因此在推移過程中出現故障的可能性也大為降低。
泰鋼1 800 mm爐卷軋機生產線新增三機架精軋機組軋機本體底板位置的二次灌漿層設計厚度為200 mm,滑軌和滑靴所占的凈空高度應不超過200 mm為宜,滑軌本身的高度還要考慮智能同步推移裝置的液壓爬行器的自鎖裝置能夠鎖緊滑軌,高度過低將導致液壓鎖軌器與滑軌的接觸面壓強過大,導致滑軌在鎖軌器反作用力的作用下變形甚至被切削,而使同步推移裝置無法正常工作。
2.5 利用軟件優化施工技術方案和輔助施工過程管理
在本項目中,以作者本人為首的工程技術研發團隊靈活運用了多種軟件進行施工技術方案的優化設計,包括:
(1)利用Sketchup軟件進行了軋機整體推移技術方案的初步設計和原有設備基礎拆除的繩鋸切割分塊方案。
(2)利用inventor軟件對臨時輥道鋼過橋及軋機離線組裝平臺進行了初步的有限元分析,并進行三維仿真模擬了軋機整體推移過程,發現了多處干涉,從而提前制定了解決方案(圖3)。

(a)臨時輥道鋼過橋有限元分析的位移分析結果

(b)軋機整體推移三維仿真圖3 Inventor軟件應用
(3)利用品茗軟件進行了繩鋸切割混凝土塊體下部支撐體系的強度驗算。
(4)利用Project軟件對施工進度計劃編制、施工過程資源配置調整等進行了動態的管理。
泰鋼原計劃1 800 mm爐卷軋線第一次停產20 d、第二次停產40 d完成技術升級改造工程。以筆者為首的工程技 術團隊從項目招投標階段開始,即通過BIM技術相關軟件對項目進行精心策劃,提出第一次停產13d、第二次停產26d完成改造工程的施工計劃,向業主做出承諾。在施工過程中,筆者帶領工程技術團隊對現場施工管理人員及作業人員進行了耐心充分的技術指導,施工單位最終于2013年6月如期完成本項目的施工。
泰鋼1 800 mm爐卷軋線技術升級改造工程成功的將大型軋機離線組裝整體推移安裝技術用于既有軋線增設軋機機組的工程中,可以使軋線技術升級改造工程的工期、尤其是停產周期大幅縮短,軋線改造工程的施工質量也得到突破性的提高,施工單位再也不用像過去那樣用人海戰術來應付停產改造期間繁重的施工任務,為施工企業帶來了可觀的經濟效益和社會效益,為軋線升級改造工程提供了一個全新的思路。
唐洪志(1972~),男,工程碩士研究生,教授級高級工程師,長期從事機械設備安裝工程技術管理和建設工程項目管理。
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[定稿日期]2014-10-20