李小慧
(華北水利水電大學,河南 鄭州 450000)
強潤滑泥漿在高礦化度鐵礦區(qū)繩索取心鉆進中的應用
李小慧
(華北水利水電大學,河南 鄭州 450000)
兗州顏店鐵礦區(qū)上部地層松軟,下部地層堅硬且易漏失,石膏夾層對泥漿穩(wěn)定性影響較大,對此開展高礦化度地區(qū)繩索取心鉆進中的強潤滑泥漿技術研究。分析了各泥漿處理劑的作用機理,得到針對不同孔段的泥漿方案。采用乳化劑OP-10有效解決了高礦化度地區(qū)皂化油破乳問題。應用沖擊回轉鉆進有效控制了井斜,取得了防斜保直的鉆進效果。現場應用結果表明,該強潤滑泥漿方案大幅降低了鉆進阻力,提高了鉆進效率。
潤滑泥漿繩索取心破乳
顏店礦區(qū)位于兗州市以西約20公里,是山東境內最大磁異常區(qū)。初步探明鐵礦儲量達10億噸,為國內最大的鐵礦之一。該區(qū)屬平原區(qū),上部為第四紀覆蓋層,主要地層為粉質粘土、砂土及礫石層,厚度一般為20~290m,起伏較大;下部為濟寧群地層,主要以石灰?guī)r為主,中間夾石膏礦,磁鐵礦一般埋深在1000m以下。區(qū)內構造發(fā)育,破碎帶較多。巖層的特點是裂隙發(fā)育,泥漿易漏失。礦層巖石硬度較高(Ⅵ~Ⅷ級)。由于礦層節(jié)理發(fā)育,是典型的易造斜地層。1
施工的ZH001孔身結構為:150mm硬質合金鉆頭開孔,鉆進2.1m下孔口套管,管徑為146mm;以130mm合金鉆頭鉆穿第四系至基巖,井深28.4m,下127mm套管;以110mm金剛石鉆頭鉆穿風化巖層,鉆進至65.1m,下108mm套管;采用S95繩索取心鉆進,鉆進至350.4m,下89mm活動套管;S75繩索取心至1986.15m,裸眼完井。
(1)濟寧群石灰?guī)r地層裂隙發(fā)育,滲透性強,易發(fā)生嚴重漏失;
(2)石膏夾層鉆開后,泥漿遭受污染,性能惡化;
(3)礦層節(jié)理發(fā)育,為典型易造斜地層,易發(fā)生鉆具折斷。
相比于傳統的單、雙管鉆探工作,繩索取心大大減少了起下鉆次數,且具有較高的巖心采取率。然而,繩索取心在實際的使用當中也存在一些常見的問題:(1)環(huán)空間隙小,易發(fā)生掉塊卡鉆;(2)泥漿上返速度高,對井壁沖刷嚴重,易導致井壁失穩(wěn);(3)鉆具與井壁多點接觸,摩阻大,鉆具磨損嚴重;(4)小環(huán)空泥漿循環(huán)壓降大,有時泵壓高至壓漏地層;(5)鉆具高速旋轉易導致鉆桿內壁結垢,影響巖心管、打撈器的投放[1]。
ZH001鉆孔設計深度較大,地層復雜多變,需要結合地層情況選擇相應泥漿方案。考慮到繩索取心工藝的特殊性,泥漿應在滿足正常攜巖的基礎上,維持低粘切、低密度和高效潤滑性[2]。
2.1 表層泥漿方案
表層主要為第四系沉積物,包括粉質粘土、砂土和礫石層,地層造漿性能較差。開孔口徑較大,鉆進速度快,鉆屑量較大,此時宜選用高粘度高切力泥漿,以維持良好的排渣能力。選用優(yōu)質造漿土,配合KPAM來快速鉆進。現場泥漿配方為1#:8%NV-1+3%Na2CO3+0.1%KPAM。泥漿性能見表1。

表1 表層泥漿性能參數
配方中造漿土NV-1具有優(yōu)良的造壁性能,且能提供一定的粘度和切力,降低失水量。KPAM的加入能夠對鉆進過程中產生的鉆屑進行絮凝包被,避免其進一步分散,其大分子長鏈能夠與井壁發(fā)生有效吸附,在井壁上形成良好的吸附膜,少量KPAM隨濾液滲入微裂隙中,起到良好的充填效果,進一步提高井壁穩(wěn)定性。此外,KPAM的加入使得泥漿具備良好的剪切稀釋性和潤滑性,保證了鉆進的順利進行。
鉆進過程中,始終維持較高的粘度、切力和適當的排量,增強泥漿攜帶鉆屑的能力。鉆至設計深度后充分循環(huán),確保井底無沉沙、井壁無坍塌后順利起鉆,確保下套管和固井的順利。
2.2 取心段泥漿方案
采用繩索取心后,金剛石鉆頭直徑95mm,鉆桿外徑89mm,環(huán)空間隙較小,轉速較高,對泥漿性能要求具有較低的粘切。由于上部地層為灰?guī)r地層,溶洞發(fā)育,漏失嚴重,曾采用堵漏劑堵漏,水泥封孔等措施,均沒有取得理想效果。考慮到該區(qū)水位很高(5~15m)因此選擇頂漏鉆進。即S95采用頂漏鉆進至完整地層,下入89活動套管,換S75 繩索取心鉆進。漏失層段巖心裂隙發(fā)育,見圖1。

圖1 裂隙發(fā)育巖心照片
此時泥漿配方為2#:2%NV-1+0.8%Na2CO3+0.08%PHP+0.3%皂化油。其基本性能見表2。其中隨皂化油加量不同,泥漿潤滑系數變化情況見表3。

表2 取心段泥漿性能參數

表3 摩擦系數隨皂化油加量變化情況
由此可知,少量皂化油的加入能顯著降低泥漿的潤滑系數,降低鉆具與井壁間的摩阻,且加量超過0.3%后,其降低摩擦系數的幅度有限,所以選擇0.3%為其最優(yōu)加量。此外,提下鉆時在鉆桿外涂抹潤滑脂,在保護鉆桿的同時也起到了一定的潤滑減阻效果。配方中PHP鉆為選擇性絮凝劑,能夠對劣質屑進行選擇性絮凝,而不絮凝造漿土。
2.3 石膏污染后泥漿配方
礦區(qū)下部石灰?guī)r地層中有石膏夾層,石膏主要成分為CaSO4,在水中具有一定的溶解度(2.08g/L),鈣離子能夠對泥漿產生污染。鈣離子污染泥漿的機理為:鈣離子能夠與粘土晶層間的鈉離子發(fā)生交換,壓縮粘土顆粒雙電層結構,使得粘土顆粒水化膜減薄,電動電位下降,泥漿穩(wěn)定性遭到破壞。此外,皂化油為陰離子表面活性劑,鈣離子含量高時易導致乳狀液喪失穩(wěn)定性,發(fā)生破乳。
在現場鉆進過程中,發(fā)現鉆桿上部有結垢現象,成分類似于油泥混合物,且泥漿池內也出現析水現象,濾液分析表明鈣離子含量過高。于是,采用無固相PHP強潤滑沖洗液,配方為3#:0.1%PHP+0.3%皂化油+0.1%特效潤滑劑+0.04%OP-10。其中添加乳化劑OP-10的目的是提高乳狀液在高礦化度和pH異常區(qū)的穩(wěn)定性。其性能參數見表3。

表4 3#泥漿性能參數
為了控制該區(qū)內孔斜問題,采用了沖擊回轉鉆進技術。根據以往施工的規(guī)律,孔深在1100m以下孔斜變化劇烈,鉆進至1084m時采用了ZS-75型正作用閥式沖擊器進行沖擊回轉鉆進,收到良好效果。其主要規(guī)格參數如下:沖擊器外徑,73mm;總長1270mm;沖錘行程,12mm;自由行程,2.5~3.5mm;錘簧頂壓,3~5mm;沖擊頻率,33~42Hz;單次沖擊功,10~18J;工作泵量50~80L/min;泵壓2~3MPa;適應孔徑,75~91mm。但隨著孔深的增加,沖擊回轉出現了問題,到1650m撤換。孔斜結果如圖2。

圖2 孔斜隨孔深的變化規(guī)律
使用沖擊回轉鉆進時,轉速一般在600~1000r/min之間,鉆壓700~100kg之間,泵量80L/min,隨著孔深增加,泵壓逐漸升高,基本上維持在2.5~4MPa。由圖2可見,沖擊回轉鉆進有效控制了孔斜,但是1650m后隨著液動沖擊器出現故障,孔斜急劇增大。
工程質量要求:鉆孔全段取心,在沖積層和巖層中巖心采取率≥80%,在破碎帶及軟弱夾層中連續(xù)三個回次巖心采取率≥65%;每鉆進50m測一次孔斜,進行一次孔深驗證平差。各井段施工效果見表5。

表5 各孔段施工效果
(1)使用強潤滑減阻泥漿有效解決了兗州礦區(qū)繩索取心鉆進中鉆進阻力大和鉆具磨損嚴重等問題。
(2)針對不同地層選擇相應的泥漿方案,大大提高了鉆進效率,節(jié)約了鉆進成本。
(3)通過引入乳化劑OP-10,有效解決了皂化油在高礦化度條件下的破乳問題,保證了泥漿體系的穩(wěn)定性。
(4)對于Ⅵ~Ⅷ級地層,液動沖擊器的使用有效起到了防斜保直的作用。
[1]烏效鳴,胡郁樂,等.鉆井液與巖土工程漿液[M].中國地質大學出版社,2002.
[2]李振學,鄧敏.欒川縣多金屬復雜地層巖心鉆探技術[J].探礦工程,2011,38(9).
G322
B
1007-6344(2015)05-0305-02
李小慧,1989年生,河南焦作人,研究生在讀,從事鉆井液技術研究工作。