李慧穎 張世鋒 楊永 牛繼開
(松下冷鏈(大連)有限公司 遼寧大連 116600)
隨著經濟的發展,飲料冷藏柜的市場容量逐年擴大,銅管在飲料冷藏柜中起著舉足輕重的地位,而冷凝器作為四大制冷部件之一,占整個銅管使用量的50%以上。銅管價格的居高不下,給各飲料冷藏柜制造企業帶來巨大的成本壓力,從節約成本、提高能效和環保的角度考慮,冷凝器發展的方向是緊湊式的,將冷凝器做的更加緊湊的一個主要方法是采用7.94mm管徑銅管的冷凝器替代現有的9.53mm管徑的冷凝器。因制冷劑在銅管中的傳熱和壓降特性與管徑直接相關,管徑縮小后,其主要的傳熱和壓降性能也隨之發生變化,進而導致系統性能發生改變。本文通過試驗研究,驗證7.94mm冷凝器的性能是否滿足要求,是否可以在飲料冷藏柜上使用。
縮小冷凝器銅管管徑的好處之一是有效地降低冷凝器成本。目前,飲料冷藏柜廣泛使用的冷凝器銅管直徑為9.53mm,若將管徑縮小為7.94mm,則單位管長銅管的表面積減少17%,這就意味著,即使銅管的厚度不變,單位管長的銅用量減少17%。實際上,由于耐壓強度的增加,銅管的壁厚減薄,銅材的減少量可達27%。由于銅管的成本占冷凝器材料成本的80%以上,采用直徑為7.94mm銅管的冷凝器成本可以降低20%以上。好處之二是可以減少制冷劑的充注量。管徑由9.53mm縮小為7.94mm,則冷凝器的內容積減小,制冷劑的充注量隨之減少。好處之三是可以減少制冷劑對環境的影響。制冷劑的充注量減少,隨之溫室氣體的排放量減少,降低了對環境的影響。
根據柜體內容積的不同,選擇兩種柜型分別進行了對比試驗。其中內容積1000L冷柜為雙門柜,內容積600L冷柜為單門柜。
2.1.1 試驗環境和測試儀器
恒溫恒濕試驗室,環境溫度32℃,環境相對濕度65%,環境空氣流速0.1m/s;測溫度的為銅康銅熱電偶若干和其數據采集系統。
2.1.2 試驗負荷和測試點擺放
使用500ml飲料560瓶。每層網架(共5層)上要至少放置8個測試點,放置位置見圖1(俯視圖)。
2.1.3 試驗曲線
直徑9.53 mm管試驗曲線和直徑7.94 mm管試驗曲線如圖2所示。
2.1.4 試驗數據
負荷溫度升溫到32℃,冷柜關門運行,經過1140min后停止運行,取4個時間點數據(毛細管長度和管徑相同),如表1。
2.1.5 試驗數據分析
冷媒量由520g變為390g,減少了130g;冷凝溫度比9.53mm冷凝器上升2℃,為41℃左右,高于環境溫度10℃,滿足要求;壓縮機排氣溫度與9.53mm冷凝器基本一致,為86℃左右,遠低于130℃(壓縮機要求),滿足要求;壓縮機回氣溫度與9.53mm冷凝器基本一致,為16℃左右,不會出現壓縮機液擊,滿足要求;負荷降溫速度比9.53mm冷凝器稍快。
2.2.1 試驗環境和測試儀器
恒溫恒濕試驗室,環境溫度41℃,環境相對濕度75%,環境空氣流速0.1m/s;測溫度的為銅康銅熱電偶若干和其數據采集系統。
2.2.2 試驗負荷和測試點擺放
使用500ML飲料340瓶。每個網架(共5個)上要至少放置5個測試點,放置位置見圖3(俯視圖)。
2.2.3 試驗曲線
直徑9.53 mm管試驗曲線和直徑7.94 mm管試驗曲線如圖4所示。
2.2.4 試驗數據
負荷溫度升溫到41℃,冷柜關門運行,經過1440min后停止運行,取4個時間點數據(毛細管長度和管徑不同),如表2。
2.2.5 試驗數據分析
冷媒量由340g變為315g,減少了25g;冷凝溫度與9.53mm基本一致,為48℃左右,高于環境溫度7℃,滿足要求;壓縮機排氣溫度低于9.53mm冷凝器,為86℃左右,遠低于130℃(壓縮機要求),滿足要求;壓縮機回氣溫度低于9.53mm冷凝器基本一致,為14℃左右,不會出現壓縮機液擊,滿足要求;負荷降溫速度比9.53mm冷凝器稍快。
(1)7.94mm冷凝器滿足試驗性能要求,同時制造工藝的完善,能夠保證制造,因此可以在飲料冷藏柜上使用。
(2)采用7.94mm銅管的冷凝器,與傳統的9.53mm冷凝器相比,在降低耗材方面具有明顯優勢,使產品的競爭力得到大幅度提升。
(3)7.94mm銅管的應用可以降低制冷劑的充注量,從而減少溫室氣體排放量,有利于環保制冷劑R290的應用和推廣。

表1 1000L冷柜試驗數據

表2 600L冷柜試驗數據



