耿愛民 ,劉 斌
(1.北京新機場建設指揮部,北京 100621; 2中國中元國際工程有限公司,北京 100089)
隨著國民經濟發展、人口增長和城市化進程的加快,我國氮氧化物(NOx)的排放量穩步增長,研究表明NOx是形成霧霾天氣的重要原因,對人類生產和生活造成極大危害,已成為制約我國社會經濟發展的重要因素。燃煤鍋爐作為NOx的主要排放源越來越被人們重視。目前,世界各國均對NOx的排放提出了非常苛刻的要求,并立法限制。我國的排放限制指標根據各地區的自身發展情況也有所差異。比如,我國制定的《鍋爐大氣污染物排放標準(GB 13271——2014)》中要求新建燃氣鍋爐NOx最高允許排放濃度為150mg/m3,其中北京市出臺的地方標準《鍋爐大氣污染物排放標準》中對新建工業鍋爐要求NOx最高允許濃度要求更低,應小于80mg/m3甚至30mg/m3超低氮排放。
北京市通州區某生物質鍋爐尾部粉塵排放為241 mg/m3,氮氧化物排放為358mg/m3,不能滿足北京市鍋爐大氣污染物排放標準。本文針對該生物質鍋爐進行除塵脫硝改造,改造后確保鍋爐尾部煙氣煙塵排放濃度(計全煙氣量):粉塵排放30mg/m3,NOx排放濃度≤80 mg/m3。
(1)除塵、脫硝、臭氧機組采用一爐一機配置;(2)煙氣量按100%負荷計算22000 m3/h,全煙氣除塵、脫硝進行設計;(3)負壓干法除塵,正壓濕法脫硝工藝,除塵脫硝系統不能影響主機設備的正常運行,同步率≥98%;(4)除塵脫硝工藝的選擇:遵照“工藝成熟、運行穩定、除塵、脫硝效率高、投資省、運行費用低、無二次污染”的原則。
拆除原有除塵設備,安裝防火花裝置、布袋除塵器、引風機、預降溫裝置、氧化裝置和脫硝塔。
(1)除塵工藝。鍋爐煙氣進入防火花裝置,煙氣中含塵及火花氣體通過防火花裝置進口獲得回轉加速,產生離心力,較大塵粒及火花被碰撞、凝聚、分離,大部分粉塵通過導流管經星型卸灰閥排入灰車。
經過初步凈化的煙氣進入袋式除塵器,該除塵器為氣箱式脈沖除塵器。含塵氣體通過進風總管,在斜隔板作用下大部分粉塵直接落入灰斗,含有少量微細粉塵的氣體折轉向上進入中箱體濾袋室,含塵氣體穿過濾袋時,粉塵被截留在濾袋外表面,清潔氣體穿過濾袋向上進入上箱體,在系統風機負壓作用下匯集到出風總管,再由風機送入降溫裝置進行煙氣脫硝處理。隨著過濾的不斷進行,濾袋外表面附著的粉塵不斷增加,當設備阻力達到設定值時,脈沖清灰控制系統即發出指令,對應的脈沖閥依次將0.6Mpa的壓縮空氣通過噴吹管噴入箱體,使濾袋產生急劇的鼓漲和沖擊振動,抖落積附在濾袋外表面的粉塵,使之落入灰斗,逐排清灰直至全部清灰完畢后,即完成一個清灰周期。直至下一次阻力再上升到設定值時,才開始下一個周期的清灰。灰斗內的積灰定期經卸灰閥、由人工外運。
為保證布袋不超溫運行,進口處設置野風閥,由自動化儀表控制開啟。
灰斗內的積灰如果發生搭橋現象,排卸灰時應啟動灰斗上的防閉塞裝置(倉壁振動器),以振落搭橋順利排灰。
本除塵器的脈沖閥的脈沖寬度,噴吹間隔時間等控制程序是根據現場工況條件調整確定的。從而實現最佳狀態的脈沖噴吹清灰及排輸灰工作制度,以節約能源和延長脈沖閥及濾袋的使用壽命。
(2)脫硝原理。臭氧作為一種強氧化劑,可以容易的將NOx氧化成可溶于水生成HNO2和HNO3的NO2、N2O3、N2O5等高價態氮氧化物,然后采用NaOH 溶液進行吸收。
臭氧機組生成臭氧通過氧化裝置與原煙氣混合后,通過臭氧噴槍噴入生成容易與堿液反應的高價氮氧化物。煙氣在進入脫硝塔同時噴入堿液使溶于水的高價值氮氧化物 與堿液充分吸收,從而達到脫除NOx的目的。最后煙氣經過內置旋流脫水裝置排進煙囪。
脫硝塔內設旋轉霧化噴頭進行霧化,堿液被霧化成粒徑30~60μm左右的霧滴,這些細小的霧滴與酸性(NOx)氣體充分接觸,在一系列的化學反應后去除煙氣中絕大多數的酸性(NOx)氣體。
相應化學反應公式:

(3)脫硝系統。整個臭氧氧化脫硝工程包括臭氧發生系統、空氣源系統(或液氧系統、分子篩制氧系統)、添加劑系統、噴射系統、電氣及控制系統組成。
臭氧發生系統是整個工程最為關鍵的部分,利用介質阻擋放電法將高純度氧氣等離子體化繼而生成臭氧,在專有臭氧噴嘴噴射下與煙氣進行迅速混合,實現NO 的充分、快速氧化,滿足 NOx在較高濃度下的脫除效率。
充分氧化后的煙氣進入濕法脫硝塔進行凈化吸收,SO2與 NOx同時吸收后生成硫酸鹽、亞硫酸鹽、硝酸鹽和亞硝酸鹽等物質。
為保證NO2的高效吸收,脫硫漿液中必須添加一定量的添加劑,為此廠區提供濃度為20%鈉堿液,提供及補充氮氧化物吸收所需的添加劑。
煙氣脫硝塔的內部脫水裝置設反沖洗裝置,定時反沖洗。
煙氣脫硝塔下設排污閥,可連續排污或間接排污。
脫硝島脫硝循環系統由降溫裝置1臺、氧化裝置1臺、脫硝塔1臺、脫硝循環泵2臺、PH控制儀1臺。
臭氧氧化裝置、噴嘴等采用316L等耐腐蝕材料制作,氧化裝置、內部采用W-10進行防腐處理。
脫硝島吸收劑制備、供應系統可由廠區提供20%堿液或固態堿(PH值大于10)供脫硝島使用,當塔釜內PH值低于8時,PH控制儀顯示數值,人工加堿。
脫硝塔旁設反沖洗罐、反沖洗泵定期對脫硝塔進行反沖洗。
電氣控制系統由脫硝循環泵控制系統、溫度、壓力及異常PH自動聲光自動報警系統組成。
該生物質鍋爐進行除塵脫硝改造,改造費用約190萬元,改造后鍋爐尾部煙氣排放濃度,粉塵排放達到30mg/m3以下,NOx排放濃度也小于8 0 mg/m3。
[1]林宗虎,張永照.鍋爐手冊[M].北京:機械工業出版社,1987.[]林宗虎,徐通模.實用鍋爐手冊[M].北京:化學工業出版社,1999.