劉冬梅 王 輝(北方重工集團有限公司裝卸設備分公司,遼寧 沈陽 110141)
工業技術
卷揚系統現場出現問題分析與改進
劉冬梅 王 輝
(北方重工集團有限公司裝卸設備分公司,遼寧 沈陽 110141)
卷揚系統在現場如果出現問題是很危險的。本文力求通過長期的設計工作實踐,對卷揚系統現場出現的問題進行分析,并談一點更合理的解決方案。
斷裂;受力不均;連接件
賽吉滿蒙古能源資源公司洗煤廠項目DB1140/42.6膠輪回轉式堆料機,現場安裝后,剛剛使用過程中曾出現的卷揚系統中一根鋼絲繩斷裂,另一根鋼絲繩不能夠承受所有的力,也斷裂,造成移動小車疾速下滑,并且造成設備的損壞。設備結構圖如圖1所示。

圖1
本設備中卷揚系統起的作用是完成移動小車的伸縮功能,卷揚收繩到最短時,移動小車移動到臂架最高點,卷揚放繩時,移動小車受重力作用移動到臂架最低點。卷揚系統中的鋼絲繩決定移動小車的上下位置,本設備中卷揚的設計示意圖如圖2所示。

圖2
在圖2中可以看到,電動葫蘆為雙出繩,鋼絲繩通過四組滑輪固定到移動小車的車架上。現在看起來完全可以實現移動小車的上下移動,看起來沒有問題,但現場卻出現的鋼絲繩斷裂的問題。為什么剛剛使用就出現了斷裂的現象?
首先從結構設計角度看,選擇兩根鋼絲繩、四組滑輪是合理的。如果選用一根鋼絲繩,結構上無法布置,因為中間有膠帶機運送物料,如果中間布置鋼絲繩及滑輪是行不通的,只能將鋼絲繩及滑輪布置在膠帶機兩側,這就決定只能選用雙出繩電動葫蘆及兩根鋼絲繩這種結構。
其次從計算角度進行分析,校核鋼絲繩拉力,設備中選用的鋼絲繩型號為:6x37+FC-15-1670,56m。
所選鋼絲繩破斷拉力應滿足下式:
Sp≥Smax·n
式中:Sp——整條鋼絲繩的破斷拉力(公斤);
Smax——鋼絲繩最大靜拉力(公斤);
n——鋼絲繩最小安全系數,根據手冊推薦的機構工作級別選取;
Σs——鋼絲繩的破斷拉力(公斤);
Sp=ψ·Σs。
Σs查表得136000公斤;ψ取0.9。
設備移動小車,移動膠帶機及物料等鋼絲繩所受拉力為27噸。即Smax=27000公斤;計算得安全系統n為9。
安全系統n按工作級別M3(安裝用吊鉤式)查表選取,n 取4。
計算得安全系數n為9,大于查表選取的安全系數4。
以上計算證明從受力分析角度鋼絲繩滿足要求。
再次從安裝角度分析,因為卷揚中有兩根鋼絲繩,安裝的精度再高,兩根繩也不可能完全等長度,如果兩根繩不是完全相等,那么就存在受力不均的現象。在我們的分析過程中發現,如果把兩根鋼絲繩轉化為一根鋼絲繩,那么受力不均的問題就可以解決了。但如果選一根鋼絲繩,那鋼絲繩的直徑就非常大,相應帶來的卷揚電動葫蘆的型號就得修改,這從成本上不合適;而且從結構設計上來看,選用一根鋼絲繩也行不通;而且問題是現場出現的,不能有大的修改。思來想去,還是把兩根繩轉化為一根繩是最合理的。
下面便是我的解決辦法,如圖3所示。
如圖3所示,利用連接件將兩根鋼絲繩轉換為一根鋼絲繩,解決了受力不均的問題。
現場利用改進后的結構,至今已經兩年多了,運轉一直良好,再沒有出現過鋼絲繩斷裂的問題。

圖3
[1]聞邦椿.機械設計手冊[M].北京:機械工業出版社,2010.
[2]高長明.礦物原料預均化[M].北京:中國建筑工業出版社,1983.
[3]沃爾特.H.杜達.國際先進水泥工藝裝備手冊[M].武漢:武漢工業大學出版社,1989.
TF325
A
劉冬梅,1977年12月,從事散料裝卸設備的設計研究工作;職稱:高級工程師。工作單位:北方重工集團有限公司裝卸設備分公司研究所。