劉進軍(國核工程有限公司,上海 200233)
鈉堿法煙氣脫硫工藝優(yōu)化方案探討
劉進軍
(國核工程有限公司,上海200233)
摘要:青島某煉廠循環(huán)流化床鍋爐采用鈉堿法進行煙氣脫硫,需要提高脫硫效率來滿足新的排放標準。經(jīng)過工藝、設備的運行效果分析,采取提高漿液pH值,增加一層噴淋層和更換pH計等優(yōu)化方案,即可實現(xiàn)煙氣的達標排放。
關鍵詞:煙氣脫硫;鈉堿法;液氣比
鈉堿法是煙氣脫硫技術中最簡單的一種方法,因其流程簡潔,占地小,運行穩(wěn)定,設備故障率低,維護方便,廣泛用于中小型脫硫裝置,如循環(huán)流化床鍋爐,余熱鍋爐,以及催化裂化的煙氣治理項目。隨著國家環(huán)保政策的日益嚴格,許多鈉堿法裝置的SO2排放濃度漸漸不能滿足新的標準。在挖掘和利用裝置潛能時,通過優(yōu)化工藝流程,改善運行條件,可以提高現(xiàn)有系統(tǒng)的脫硫效率。
以青島某煉廠動力中心的循環(huán)流化床鍋爐煙氣脫硫裝置為例,該系統(tǒng)原采用鈉堿法進行煙氣脫硫,SO2出口濃度為150mg/Nm3。現(xiàn)根據(jù)相關要求,“十二五”末重點區(qū)域鍋爐煙氣排放達到《山東省火電廠大氣污染排放標準》中的特別限制要求,須低于50mg/Nm3。由于受到場地的局限,需要對現(xiàn)有裝置進行優(yōu)化,盡量利用已有系統(tǒng),使排煙滿足新的標準
鈉堿法工藝采用NaOH或Na2CO3等堿性物質(zhì)作為吸收劑,去除煙氣中的SO2。NaOH或Na2CO3作為起始吸收劑,在吸收開始時,堿性吸收劑過量,生成正鹽Na2SO3。生成的Na2SO3可以繼續(xù)吸收SO2生成酸式鹽。酸式鹽不能再吸收SO2,當吸收液中NaHSO3達到一定比例時,需要補充鈉堿并排出廢液。
青島某煉廠動力中心的循環(huán)流化床鍋爐煙氣脫硫裝置采用的是噴淋空塔,吸收劑使用30%NaOH溶液,現(xiàn)有三層噴淋層。脫硫系統(tǒng)運行主要參數(shù)如下:

(1)適當提高pH。吸收液pH是影響脫硫效率的主要因素。根據(jù)相關實驗數(shù)據(jù)可知,在pH為6~8時,隨著pH的升高,吸收劑中有效成分[SO]顯著提高,最終體現(xiàn)為脫硫效率的升高,且增幅較大。在pH>8以后,脫硫效率升高的增幅趨緩。單純從脫硫的角度而言,pH越高越好,但是高pH運行,生成的NaSO3的吸收能力并未充分得到利用,會造成運行成本上的浪費。
本裝置運行pH為6.5。通過計算,如果將脫硫效率提高到97%,則參與反應的吸收劑需要增加87.5kg/h,循環(huán)漿液的pH隨之提高到6.53,出口SO2濃度計算值即可降至50mg/Nm3。根據(jù)離子平衡,系統(tǒng)排出的廢液相應增加。
(2)增大液氣比。對所有濕法工藝而言,液氣比都是重要的運行參數(shù)。增大液氣比,即增大了氣液接觸的幾率。運行實踐證明,鈉堿法的最佳液氣比為2.5~2.6L/Nm3,當液氣比大于3L/Nm3,脫硫效率的增幅趨緩。
液氣比高值運行,會引起電耗,水耗的增加,同時塔損阻力增加,如果風機不能滿足工況的核算,還需要對風機進行調(diào)整。
本項目為提高脫硫效率,增設循環(huán)泵一臺,噴淋層一層,與原有噴淋層參數(shù)一致,循環(huán)泵流量600m3/h,G400噴嘴4個。經(jīng)過核算,液氣比為3.43,阻力損失約增加200pa,尚在風機的高效區(qū),原有風機不需要更換。同時因為塔體改造,還需進行結構核算。
由于增大了液氣比,煙氣攜帶的液滴會增多,經(jīng)過平衡計算,需要同時補充工藝水0.77t/h。
循環(huán)漿液pH是影響脫硫效率的主要運行參數(shù)。該系統(tǒng)pH計使用年限已超過兩年。一般pH計的使用壽命為1年左右,如不及時更新出現(xiàn)指示偏差和電極老化等現(xiàn)象。更換后,必須定期進行現(xiàn)場調(diào)試和校正。經(jīng)過優(yōu)化,考慮將pH計更換為不易堵塞的自動反洗式pH計。
對于本裝置而言,單純提高pH值,煙氣出口的SO2計算濃度就有大幅下降,考慮到中小脫硫裝置煙氣波動頻繁,運行存在不穩(wěn)定因素,采取了提高液氣比的措施,預期煙氣脫硫效率能達到97%以上,即可滿足新的排放標準。
在設計、建設脫硫系統(tǒng)時,其脫硫容量是基于煙氣設計參數(shù)而定,因此,對于已投產(chǎn)的系統(tǒng),裝置的脫硫能力是一定的。隨著燃料、負荷的波動,以及排放標準的日趨嚴格,系統(tǒng)的脫硫能力與實際需求不再匹配。在這種情況下,基于定量分析計算,通過合理預測,指導和調(diào)整適宜的系統(tǒng)運行方案,可在一定程度挖掘和利用脫硫潛力,避免不必要的浪費。
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作者簡介:劉進軍(1978—),女,湖北枝江人,本科,工程師,研究方向:工藝系統(tǒng)和設備設計。