陳圣鋒(肥城曹莊煤礦有限公司,山東 肥城 271608)
似膏體充填開采工藝優化
陳圣鋒
(肥城曹莊煤礦有限公司,山東肥城271608)
摘要:分析了充填工藝存在問題,提出了改造優化設計方案,取得良好效果。
關鍵詞:充填開采;工藝優化;攪拌機卸料輔助裝置
曹莊煤礦為實現綠色開采,最大限度的提高資源回收率,延長礦井壽命,將受井下受底板承壓水威脅工作面的資源置換出來,試驗采用充填綜合采煤法—似膏體充填開采。
工藝流程:似膏體充填使用的材料是破碎的煤矸石、粉煤灰、膠結料和水配比成60%左右的似膏體狀漿料。通過管道把似膏體漿料輸送進入井下充填工作面,在形成的封閉采空區空間內,進行充填施工,完成充填過程。經過近三年的運行,充填系統所暴露出的缺陷及不完善的地方,通過不斷的摸索,對充填系統進行技術改造及優化,取得良好效果。
充填站儲存罐底部安裝有輸灰管道接口,通過與專用罐車相連接進行氣力輸送。在罐頂部安裝有機械振打式袋式除塵器用于收塵,并且安裝有安全閥,用于在罐內部壓力過大時泄壓。安全閥泄壓動作時,造成廠區環境污染嚴重。
優化方案:灰罐收塵裝置由原來的振打式布袋除塵器,改為MDC-24型袋式脈沖除塵器,將含塵氣體進入中部除塵箱,在通過濾袋時,粉塵被阻留在濾袋的外側,凈化后的氣體透過濾袋,經過管道箱體有效排除,可更好的防止污染大氣。原理為:含塵氣體由進風口進入灰斗(沒有灰斗的將直接進入袋室),然后含塵氣體進入裝有濾袋的過濾室。粉塵附著在濾袋外表面,凈化氣體由濾袋進入上部箱體,經排風管道,由風機排到大氣。
隨著過濾時間的增加,濾袋外表面粘附的粉塵不斷增加,濾袋阻力隨之上升,當除塵器阻力上升到一設定值時(一般為1500~1800Pa),為保證除塵器繼續工作,需要進行清灰。
除塵器濾袋按直線排列,每排濾袋配置一個脈沖閥來控制壓縮空氣脈沖清灰,脈沖閥的動作是由程序控制器控制的。清灰時,清灰控制器發出指令,使脈沖閥在動作的瞬間釋放出0.5~0.7MPa的壓縮空氣。壓縮空氣通過噴吹管上正對濾袋的小孔高速沖入濾袋,在其沖入濾袋內部的同時,又誘導產生一股數倍于壓縮空氣的“二次誘導氣流”,于是產生一種瞬間沖擊波并沿整條濾袋的長度方向向下傳播。利用這一機理,使聚積在濾袋外面的粉塵從濾袋壁剝離落下,粉塵落入灰斗。脈沖的持續時間可以調整,以適合不同粉塵的各種特性。此裝置減少因粉塵污染造成的不必要的人力資源的浪費,防止大氣污染,保護環境。
充填站2臺雙軸臥式攪拌機,擔負著井下受水威脅工作面的充填任務。攪拌機底部卸料門為液壓控制,由PLC程序控制設定,攪拌機內物料攪拌均勻后,卸料門自動打開進行卸料,卸料完畢自動關閉,進行下一個循環的攪拌。當卸料門關閉時,因為攪拌機攪拌的物料產生熱量和部分壓力,容易形成真空造成卸料不暢。
優化方案:在攪拌機頂部安裝卸料輔助裝置,在攪拌機頂部開一泄壓口,此口與除塵器相連接,既能收集粉塵顆粒,起到保護環境的作用,還能破壞攪拌機內部的壓力,使物料卸料通暢,減少了卸料時間,經現場測試,原來卸料時間所求的平均數為20秒,可增加充填量15-30噸/h。
充填工藝的優化,減少了因粉塵污染造成的不必要的人力資源的浪費,防止大氣污染,保護環境。提高了工效,節約了費用。按每次充填1800噸計算可提前2小時完成任務,節約電費500元,節約人工及機械損耗300元,節約維修及材料費用300元,一次充填可節約1100元,按每月充填8次可節約8800元,每年可節約資金10.5萬元。
作者簡介:陳圣鋒(1974—),男,畢業于山東科技大學采礦工程專業,主要從事:專業技術工作。