祁金青 王莉 李旭昆(中石油青海油田公司格爾木煉油廠,青海 格爾木 816000)
離心式壓縮機(jī)也是冶金、化工、石油生產(chǎn)等行業(yè)的主要設(shè)備之一,在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,將會(huì)產(chǎn)生振動(dòng),這也是無(wú)法避免的。如果將振動(dòng)幅度控制在一定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),就能夠減少機(jī)組構(gòu)件的磨損,減少安全事故。
在使用離心式壓縮機(jī)的過(guò)程中,由于多種因素的影響將會(huì)引發(fā)振動(dòng)故障,筆者以DH9M 型離心式壓縮機(jī)為例,探究其引發(fā)振動(dòng)故障的具體原因。
DH9M 型離心式壓縮機(jī)的功率是4900kW,電動(dòng)機(jī)每分鐘2980r,但是在生產(chǎn)過(guò)程中,離心壓縮機(jī)的作用在于通過(guò)循環(huán)氣升壓,維持流化床反應(yīng)器的實(shí)際流化作用。在流化床反應(yīng)器內(nèi)配置了聚乙烯粉料,且連續(xù)添加了催化劑以及反應(yīng)物料,在聚合反應(yīng)下,聚乙烯粉料樹(shù)脂生成后,會(huì)直接從排料系統(tǒng)中排除,導(dǎo)致氣相反應(yīng)物會(huì)直接從反應(yīng)器頂部排出,在和新鮮物料相融合后,通過(guò)離心壓縮機(jī)增壓處理,當(dāng)經(jīng)過(guò)了循環(huán)氣冷卻器后,壓縮機(jī)中的循環(huán)氣溫度將會(huì)不斷下降,除去了壓縮熱以及反應(yīng)熱后,通過(guò)流化床反應(yīng)器的下部,返回至反應(yīng)器內(nèi),完成循環(huán)流程。在運(yùn)行期間,離心壓縮機(jī)的振動(dòng)故障多是因?yàn)槎喾N因素所造成,所以要求對(duì)離心壓縮機(jī)所出現(xiàn)的振動(dòng)故障做好排查工作,明確振動(dòng)故障發(fā)生的具體原因,才能夠制定相應(yīng)的處理方案,保證離心壓縮機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)[1]。
DH9M 型離心式壓縮機(jī)配備了軸振動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),該監(jiān)測(cè)系統(tǒng)相互垂直;在壓縮機(jī)內(nèi)的VM-61 測(cè)振儀器,對(duì)所投入運(yùn)行的離心壓縮機(jī)進(jìn)行振動(dòng)頻譜圖及振動(dòng)曲線分析,從而排查振動(dòng)故障,如下:
(1)在離心壓縮機(jī)內(nèi)的電動(dòng)機(jī)以及壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子間配置了膜片聯(lián)軸器,對(duì)該壓縮機(jī)內(nèi)的軸系中心并未起到一定的補(bǔ)償作用,通過(guò)振動(dòng)頻譜分析發(fā)現(xiàn),軸系中心并不會(huì)引發(fā)振動(dòng)故障。而對(duì)機(jī)組內(nèi)的明壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行排查發(fā)現(xiàn),因?yàn)槌鰪S期間,轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡較為穩(wěn)定,然后當(dāng)機(jī)組運(yùn)行到一定時(shí)期后,明壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)子自身的振動(dòng)幅度將會(huì)不斷增大,造成轉(zhuǎn)子的彎曲或出現(xiàn)新的振動(dòng)力,進(jìn)而引發(fā)振動(dòng)故障[2]。
(2)離心壓縮機(jī)內(nèi)的軸承磨損,將會(huì)降低軸承支撐力,在機(jī)組運(yùn)行期間,也會(huì)產(chǎn)生較大工頻振動(dòng),造成離心壓縮機(jī)引發(fā)振動(dòng)故障。
(3)機(jī)組振動(dòng)異常,造成軸承缺陷,振動(dòng)增大,最終導(dǎo)致運(yùn)行過(guò)程中的離心壓縮機(jī)引發(fā)振動(dòng)故障。
2.1.1 在運(yùn)行過(guò)程中的離心式壓縮機(jī)出現(xiàn)了振動(dòng)故障的情況下,首先應(yīng)對(duì)該離心壓縮機(jī)內(nèi)的主軸認(rèn)真進(jìn)行檢查,檢查設(shè)備是否正常運(yùn)行。
2.1.2 對(duì)葉輪認(rèn)真進(jìn)行檢查,當(dāng)檢查到葉輪中粘附了結(jié)膠樹(shù)脂,且樹(shù)脂的厚度為3毫米左右時(shí),將會(huì)破壞轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡,導(dǎo)致機(jī)器轉(zhuǎn)子運(yùn)行的不平衡,提高了離心壓縮機(jī)振動(dòng)幅度,而拆下葉輪后,將葉輪中的樹(shù)脂清除干凈,更換發(fā)生故障的設(shè)備配件,就能夠解決振動(dòng)故障。
因?yàn)樵谔幚碚駝?dòng)故障的過(guò)程中,將離心壓縮機(jī)后端蓋拆開(kāi),對(duì)裝配技術(shù)數(shù)據(jù)認(rèn)真進(jìn)行檢測(cè),一旦檢查到壓縮機(jī)內(nèi)的葉輪和葉輪迷宮密封環(huán)、吸入隔板均產(chǎn)生摩擦,也會(huì)導(dǎo)致離心壓縮機(jī)中的轉(zhuǎn)子出現(xiàn)振動(dòng)異常。所以,技術(shù)人員在清除了離心壓縮機(jī)中的樹(shù)脂后,還要將損壞機(jī)器部件及時(shí)更換掉[3]。
2.1.3 在檢查離心式壓縮機(jī)軸承的過(guò)程中,一旦檢查到離心式壓縮機(jī)軸承的實(shí)際徑向以及軸向出現(xiàn)了位移,技術(shù)人員就應(yīng)將離心式壓縮機(jī)軸承更換掉,將軸承的軸向間隙控制在0.3 毫米左右,唯有這樣才能夠保證機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行。因?yàn)檩S承軸向及徑向位移,將會(huì)增大離心式壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)子振動(dòng)幅度,進(jìn)而出現(xiàn)振動(dòng)故障。
離心式壓縮機(jī)在發(fā)生振動(dòng)故障后,會(huì)對(duì)機(jī)器的正常使用、使用壽命以及生產(chǎn)效率等造成嚴(yán)重影響。因此要對(duì)離心式壓縮機(jī)做好日常維護(hù)工作,保證離心壓縮機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。筆者總結(jié)離心式壓縮機(jī)的維護(hù)對(duì)策,如下:
(1)定期對(duì)離心式壓縮機(jī)的振動(dòng)幅度及位移范圍進(jìn)行監(jiān)控,利用技術(shù)檢測(cè)、數(shù)據(jù)觀察以及聽(tīng)音等方式,分析該離心式壓縮機(jī)是否存在正常運(yùn)行狀態(tài)下,從而保證機(jī)器的安全使用。
(2)對(duì)離心式壓縮機(jī)油質(zhì)嚴(yán)格進(jìn)行檢測(cè),對(duì)壓縮機(jī)內(nèi)各段壓力、溫度、流量以及轉(zhuǎn)速等所有設(shè)備參數(shù)進(jìn)行分析,明確機(jī)組工作點(diǎn)的位置,針對(duì)偏離正常工作點(diǎn)的離心式壓縮機(jī)的數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整,確保機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。
(3)對(duì)離心式壓縮機(jī)振動(dòng)軸的實(shí)際位移情況加以監(jiān)視,認(rèn)真觀察記錄,一旦發(fā)現(xiàn)異常就應(yīng)及時(shí)采取有效應(yīng)對(duì)方案。
(4)對(duì)機(jī)器各個(gè)部位的保溫情況進(jìn)行檢查,其檢查防腐工作是否做到位,一旦發(fā)現(xiàn)損壞情況就應(yīng)及時(shí)修復(fù),保證設(shè)備的清潔。
在工業(yè)生產(chǎn)中,離心式壓縮機(jī)的作用巨大,尤其是石化工程建設(shè)中具有極為重要的作用。如果離心式壓縮機(jī)在運(yùn)行期間發(fā)生了振動(dòng)故障,應(yīng)及時(shí)通過(guò)頻譜分析,做好故障檢測(cè)工作,分析振動(dòng)故障發(fā)生的具體原因,并采取相應(yīng)對(duì)策,實(shí)現(xiàn)減振目的,確保機(jī)組的安全使用。
[1]曾慶生,王湘江.基于小波能量譜和粗糙集的離心式壓縮機(jī)振動(dòng)故障診斷[J].中南大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2009,11(12):443-444.
[2]潘向東,王明濤,張正祖,等.離心式丙烯制冷壓縮機(jī)異常振動(dòng)原因分析及故障處理[J].化工設(shè)備與管道,2013,12(11):433-444.
[3]劉文軍.大型透平式離心壓縮機(jī)振動(dòng)故障分析及處理[J].中國(guó)設(shè)備工程,2012,10(09):232-233.