唐蘭芳 張奎祥 姬虎軍 趙文全 朱敏(大港油田采油二廠,河北 黃驊 061103)
明三4層系位于羊二莊油田一斷塊,為巖性構造油氣藏,無天然邊底水,縱向上發育3個單砂層,從上至下油層分布范圍由小變大,主力砂體含油面積1.02km2,地質儲量146.46×104t。、儲層非均質性較弱,層間變異系數0.354,層內變異系數0.471,油層從上至下平均滲透率逐漸增大,NmⅢ4-3整體均質性好于其他砂體,砂體中心部位滲透率高于邊部滲透率。層組原始地層壓力15.7MPa,油藏溫度65℃。油藏具備聚合物驅油的條件。
明三4層系自74年6月投入開發,經過天然能量、注水開發、井網完善綜合調整、產量遞減、精細油藏描述綜合治理五個階段的開發歷程后,累積采油86.11×104t,剩余可采儲量21.77×104t,在目前開采條件下仍有一定的潛力。
明三4層組綜合含水達到95.23%,已進入特高含水開采階段,主力油砂體水淹狀況嚴重,但主力油砂體仍然是油田穩產上產的關鍵。依靠常規二次采油很難大幅度提高開發效果,因此,非常有必要實施聚合物三次采油技術,以進一步改善該區開發效果,提高最終采收率。
立足現有井網,以盡量擴大注聚波及范圍并形成較完善的注采系統為原則,經過歸位,建立了一套10注10采的聚合物驅注采井網,單向受益井1口,雙向受益井3口,多向受益井6口。2012年開始二元驅試驗,井網部署4注6采,單向受益井2口,雙向受益井2口,多向受益井2口。
通過聚合物驅數值模擬研究,優選了注入體積倍數為0.4PV的注入孔隙體積倍數,1500mg/L聚合物濃度,0.12PV/a的注入速度作為聚合物注入方案。
借鑒其它油田注聚區塊礦場注聚經驗,結合本區塊的實際情況,優選一級段塞注入方式,注入時間3.4年,二元驅設計為兩段塞注入方式,累計注入聚合物1141 t,表活劑1184t。
3.3.1 創新采用一泵對多井工藝,三臺注聚泵就可滿足10口注聚井的正常生產,較常規一泵對一井工藝節約投資390萬元。
3.3.2 創新應用雙壓力注入管網,為保證同一注入管網內各井之間壓差<4MPa,將注入工藝設計成可高、低壓可切換雙管網,來實現對注聚井壓力高、低分別控制,從而減小注聚壓差,減小聚合物剪切;
3.3.3 創新應用內襯復合管+流量自動分配器工藝:為降低粘度損失,供水管道及高壓注聚管道均采用內襯PE復合管,管道內壁粗糙系數小于0.009。流量分配器采用自動分配技術,實現了按配注要求將聚合物溶液自動分配到單井,平均粘損率控制在4%之內。
2009年開始,本著邊研究邊實施的原則,結合油水井作業,超前進行了井網歸位,對其中4口注入井套變后及時開展水井更新3口,井網調整形成方案要求的10注10采井網。
油水井歸位后按照方案對注入量及采液量進行及時調整,配水量從注聚前的780m3調整為注聚初期的550m3,經過動態調配目前為660m3。產液量從注聚前的580m3調整為注聚初期的490m3,目前產液量穩定在520m3。
4.3.1 注入壓力普遍上升
注聚后統計6口可對比井油壓變化情況,平均油壓由9.2MPa上升到13MPa,其中莊7-11-1上升最明顯,油壓由6.5MPa上升到11.9MPa。
4.3.2 綜合含水下降,日產水平上升
層系產量由注聚前的12.08t上升到最高39.17t,綜合含水由97.39%下降到90.44%,目前日產量29.26t,綜合含水94.25%,累計增油15489t。
多向受益和穩定注水使受益井最先見效,注聚后260天莊9-13-1見效,日產油從3.5t上升到7t,含水從96.4%下降為93.5%,累計增油1966t。注聚后280天莊7-11見效,日產油從2t上升到4.4t,含水從98%下降為95.2%,累計增油3339t。
單向受益和不穩定注水使受益油井見效較晚,莊5-14-1于2013年1月見效,日產油由0.9t上升為4.67t,日增油3.7t,含水由96.8%下降到83%,累計增油1341t。莊6-16于2013年11月見效,日產油由1.1噸上升為5.04t,日增油3.9t,含水由97.9%下降到92.3%,累計增油1565t。
明三4層系通過3年連續實施聚合物驅,按照實施方案要球,在注入0.4PV,3.4年注完條件下,按純聚驅方案預測到第4年提高采收率3.14%,按二元驅方案預測到第四年提高采收率3.74%。截至2014年底,實際聚驅完成注入0.34PV,完成方案注入量的85%,實際采收率提高3.49%,整體效果好于方案預期。證實了三次采油是提高油田采收率的有效途徑。