張燕 何傳健(長慶油田第十一采油廠,甘肅 慶陽 745107)
200 4 年在鎮28區發現了長3油藏,2006年采用300m井距,反九點井網正式投入全面開發。隨著2006、2007年的產建投入,生產能力持續擴大。2008年對油藏北部進行加密調整,2009年進行控水穩油調整,由于區塊開發效果逐步變差,年產油量逐年下降,年自然遞減達到23.3%,為了遏制這樣遞減趨勢,2010年以來對該區進行綜合治理,取得了一定的成效,減緩了區塊的遞減。
進入2009年以來,鎮28區的開發形勢變差,2009年12月份的年自然遞減達23.3%,經過分析,影響油田開發的主要原因有:
2.1.1 地層壓力保持水平較低
一是由于油藏北部及邊部注采井網不完善,水驅控制程度低;二是由于地層物性較差,水井吸水能力低,部分水井長期欠注,影響區塊長期穩產;三是北部加密調整區加大了側向井的采油速度,地層能量虧空程度變大,平面矛盾突出。造成區塊地層壓力分布不均,能量保持水平較低。2009年底地層壓力保持水平僅64.9%。
2.1.2 部分油井含水上升,產能損失較大
一是油藏北部加密調整油井28口,單井控制儲量下降1.4×104t,加密調整后,井距減小,注水敏感,部分井含水上升速度加快。二是油藏邊部、中部含水飽和度高,投產初期含水較高,投產后含水上升快。三是由于儲層非均質性強,部分水井剖面吸水不均,導致對應油井含水上升。
2.1.3 低產低效井多
由于區塊地層能量低及地層堵塞等原因,油井產液量和產油量較低,區塊產量遞減快,穩產難度大。產油量低于1t的油井有60口,占開井數的35.3%。
針對鎮28區塊壓力保持水平低,部分油井含水上升,產量遞減大等問題,結合歷年研究成果,重點開展了注采井網完善、欠注井治理、注采調整、油井措施挖潛等工作延緩油藏遞減。
一是針對北部加密調整區及油藏邊部注采井網不完善,地層能量虧空相對嚴重,開展油井轉注工作,提高油藏水驅控制程度。二是精細注水管理,開展欠注井治理工作,提高區塊整體注水能力,補充地層能量。三是針對部分水井吸水差異性相對大,存在尖峰狀吸水及部分層段吸水差或不吸水的問題,積極組織水井分注,提高區塊水驅動用程度。四是對局部壓力保持水平較好區域實施老井措施改造挖潛,提高單井產能。
針對鎮28區局部井網不完善,結合區塊開發動態,轉注北部水淹井3口,局部形成排狀注水,提高水驅效率,及時補充地層能量;轉注邊部低產低效井7口,完善注采井網,補充能量。為油藏長期穩產打下堅實基礎。通過完善注采井網,加強注水,鎮28區平均地層壓力由2009年的10.9MPa上升到目前的15.1MPa。
針對鎮28區長期欠注井多,地層能量得不到有效補充,地層壓力保持水平低的開發現狀,以油藏注夠水、提高能量保持水平為目標,采用爆燃壓裂、酸化等措施進行單層增注,提高油層的吸水能力,改善油藏水驅效果。2010年以來,共組織水井措施增注35井次,當年累計增注26315m3。
201 0 年以來,通過深化地層對比,分析注采關系,全面強化細分層注水,共組織水井25口。實施后,從調配結果、吸水剖面測試結果看,剖面吸水均衡,分層注水情況良好。
結合鎮28區開發動態,對停關井、高含水井,進行查找潛力層系,及時進行層系調整轉移,調整平面產液結構,提高儲量動用程度;應用壓力資料,結合油井動態,選擇壓力高、油層厚度大,能量基礎好,但由于地層堵塞造成的低產井上進行措施引效,合理利用地層能量,提高油井產能。2010年以來,共組織措施增產41井次,平均單井日增油1.08t。
從2010年以來,通過對該區進行綜合治理,區塊的開發形勢明顯好轉。主要表現在以下2個方面:
一是地層壓力穩中有升。通過欠注井治理、水井分注、轉注油井完善局部注采井網等手段,使地層能量得到有效補充,目前地層壓力為15.5Pa,壓力保持水平94.6%,進一步夯實穩產基礎。
二是遞減得到有效控制。通過油井措施挖潛、油井轉注、欠注井治理及精細注采調整等措施,油藏遞減減緩,開發形勢變好。目前區塊自然遞減為6.0%。
一是穩固的能量基礎是區塊穩產的基礎。在具備完善注采井網的井區,地層能量是穩產的基礎,從措施效果來看,措施效果好的井都集中在地層能量較高的開發單元。而能量基礎相對薄弱區的措施效果則較差。二是注夠水、注好水、精細注采調控、完善注采井網是穩產的主要技術手段。確保區塊注夠水、注好水,提高能量,保持地層壓力水平;掌握區塊的開發狀況,精細注采調控,緩解平面矛盾,完善的注采井網,提高水驅動用程度,是區塊穩產的關鍵。
[1]超低滲透油藏研究中心,鎮北油田100萬噸總體開發方案[R],中國石油長慶油田分公司,2010,6.
[2]勘探開發研究院,鎮北油田整體開發方案[R],中國石油長慶油田分公司,2007,2.