常海雷,蔣春林
(山西天地王坡煤業有限公司,山西晉城048021)
王坡煤礦3205工作面總體為簡單向斜構造,煤層底板起伏較大,整體東高西低。工作面設計長度180m,工作面走向長度2000m,工作面自北向南推進。1號陷落柱位于切眼處,走向長約64m,傾向長約35m,工作面布置避開陷落柱,布置大小2個切眼,主切眼長99m,輔切眼長78m。工作面采用U+I型布置,進風巷設計凈寬5m,凈高3.1m;回風巷設計凈寬4.5m,凈高3.4m;瓦斯尾巷設計凈寬3m,凈高2.8m;工作面切眼設計凈寬7.5m,凈高3.1m。工作面布置如圖1所示。

圖1 3205工作面布置
3205工作面所在3號煤層位于二疊系下統山西組下部,煤層平均埋深為595m,平均厚度為5.97m,以黑色亮煤為主,局部煤質松軟破碎,局部含有2層夾矸,煤層傾角2~10°,平均為6°,煤層單軸抗壓強度平均為15.5MPa。基本頂為中砂巖,厚度平均8.89m,單軸抗壓強度平均為74.1MPa;直接頂為砂質泥巖,平均厚度4.00m,單軸抗壓強度為41.6MPa;偽頂為炭質泥巖,平均厚度0.3m,單軸抗壓強度平均為11.0MPa;直接底為泥巖或細粉砂巖,平均厚度2.10m,單軸抗壓強度平均為36.7MPa;老底為中砂巖,平均厚度為2.10m,單軸抗壓強度平均為74.1MPa。
國內對陷落柱的形成機理[1-4]主要由康彥仁重力學說、錢學博膏溶學說、王銳循環說、徐為國真空吸蝕說等。陷落柱的突水機理[5-7]主要有尹尚先“厚壁筒”力學機理、許進鵬推導導水機理力學判據、楊為民和司海寶導突水陷落柱力學模型。
由于3205工作面1號陷落柱穿過煤層,保安煤柱留設15m,厚度寬度比>1/5~1/7,符合厚壁筒突水子模式[8-9]。則1號陷落柱突破煤柱臨界水壓為

式中,h為關鍵層寬度;M為煤層平均厚度;γd為頂板巖體容重;γg為隔水層巖體容重;θ為內摩擦角;c為黏結力;H0為工作面頂板垂深;Q為礦山壓力。
將本工作面參數h=12.8m,M=5.97m,H0=120m,γd=27 ×10-3kN/m3,γg=14.2 ×10-3kN/m3,θ=23°,c=2MPa,Q=26MPa帶入公式 (1)中計算得PC=2.03MPa。
3205工作面底板標高535~580m,奧灰水靜水位標高580~595m,3號煤層底板距峰峰組頂板厚度103.73m,計算工作面底板隔水層的實際水壓P=(595-535+103.73) ×9.8×10-3=1.6MPa(2)
小于1號陷落柱突破煤柱臨界水壓力PC,端頭1號陷落柱無突水危險性。
輔助切眼安設1號~3號 ZFG6400/18/32型過渡放頂煤支架,4號~52號 ZF6000/17/32H型放頂煤支架,53號、54號 ZF6000/17/32H型放頂煤支架放置在出煤聯巷內后期對接,主切眼安設55號~117號 ZF6000/17/32H型放頂煤支架,118號、119號ZFG6400/18/32型過渡放頂煤支架,前后輸送機均為SGZ764/630型刮板輸送機,采煤機為MG300/700-WD型雙滾筒采煤機。
通過井上井下同時工作,工作面三機定位,45d完成工作面設備的安裝,比原計劃提前15d。
工作面安裝進度如表1所示。

表1 工作面安裝進度
初采前首先布置好出煤運輸系統,根據現場實際情況,提出2套出煤方案。
方案1 主切眼前部/后部刮板輸送機→1號探巷內75溜→出煤聯巷內刮板輸送機→轉載機→巷道膠帶機→集中主運行膠帶機→主井煤倉。
方案2 主切眼前部/后部刮板輸送機→1號探巷內75溜→輔助切眼→轉載機→巷道膠帶機→集中主運行膠帶機→主井煤倉。
經分析比較認為方案1合理可靠,出煤系統增加了出煤聯巷后可以保證后期主輔切眼的順利對接,若出煤運輸系統經由輔助切眼運輸,當主切眼工作面持續推進到距離對接位置3m處,主切眼輸送機機頭無法通過探巷內過渡槽和機頭,從而導致主切眼內回采煤炭不能正常運輸。
初采前按照“三直兩平兩暢通”對工作面刮板機直線度、支架直線度進行調整,使用木板梁或枕木對局部底板不平處進行鋪墊。前三刀采煤機最小控頂距割煤,刮板輸送機調至低速狀態運轉,逐步調整采高至2.8~2.9m,初采第1刀對煤壁進行刷幫,刷幫深度不大于300mm。
主切眼回采期間,采煤機每割透2個機頭拆除1節75溜,工作面端頭超前支護單體液壓支柱的初撐力不小于90kN,接近基本頂可能來壓范圍時,帶班人員密切觀察工作面支架受力、安全閥泄壓、立柱支撐、超前棚π型梁受力情況等,同時在回風巷準備單體支柱和木板梁等支護材料。
(1)距離對接位置20m時開始調整主切眼內支架的位置[10-11],保證52號支架外延與55號支架的外延空出3.1m的距離。在距對接位置20m時,及時調整刮板輸送機的上竄下滑量,保證支架沿直線移動。為保證支護可靠,53號至55號支架間架設“一梁兩柱”走向抬棚,出煤聯巷內架設“一梁三柱”傾向抬棚。
(2)主切眼推到對接位置后,割透機頭采煤機空刀牽引至前溜機尾附近,工作面輔助切眼推移千斤頂完全收回,并把主切眼前溜拉回,保證足夠的空間方便對接。將前后輸送機機頭、減速機、底座、偏轉槽、過渡槽拆開,利用絞車經出煤聯巷運至進風巷。
利用出煤聯巷內安裝的絞車及方向滑輪將53號、54號支架拖到位,緊靠52號支架,接好支架的液壓系統。將正常槽、刮板鏈按要求對接并張緊鏈條,微調調整支架、正常槽縫隙。對接之后支架間距100mm,輸送機對接間距50mm,符合對接標準,實現主輔切眼快速對接。對接示意如圖2。
出煤聯巷與工作面斜交,垂直段全長15m,傾斜段全長90m,巷道屬于煤巷,平均高度3m,寬度4.5m,矩形斷面,巷幫采用錨網支護。
(1)在空巷內段架設“一梁三柱”π型梁抬棚,π型鋼梁長4m,“一梁三柱”一次支護整條空巷,排距1m,空巷支護單體柱穿鐵鞋。

圖2 切眼對接示意
(2)過空巷時,因垂直于工作面的空巷斷面較小,調整工作面與空巷的角度。工作面與運輸巷調成70~75°的夾角進行推進。機尾一側加快推進速度,機頭一側適當減慢推進速度,從而使工作面與空巷割通,形成逐段暴露,逐段插入實體煤中。
(1)依據“厚壁筒”突水機理對陷落柱突水危險性進行分析,確認陷落柱無突水危險性,保安煤柱留設合理,為復雜地質條件下工作面設計和回采工藝提供了技術依據。
(2)通過井上井下聯合作業,工作面三機定位,優選出煤運輸路線,縮短了工作面設備安裝時間。設備安裝時間由60d縮短為45d,效率提高25%。
(3)通過綜采工作面對接工藝的研究與對接實踐,掌握并控制運輸機上竄下滑量,實現運輸機對接間距50mm,支架對接間距100mm,較傳統的對接方法節約了大量時間,確保了生產的連續性。
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