楊曉明江小柯徐金成朱學華孫金其徐芙蓉
(1.南京汽車集團有限公司汽車工程研究院;2.南京依維柯汽車有限公司)
汽車發動機和傳動裝置所散發的熱量,除少量通過傳導和輻射方式傳播外,大部分熱量依靠冷卻風扇產生的強制對流來散發,故其零部件性能及可靠性尤為重要。某款車在整車試驗項目進行壞路試驗和非正常路面行駛時,冷卻風扇出現斷裂,直接造成相關零部件乃至整車散熱功能的失效,危及發動機的正常工作。為解決冷卻風扇斷裂問題,文章針對冷卻風扇的疲勞壽命及工作狀態穩定性進行了分析,應用疲勞分析技術及檢測手段分析查找斷裂原因,確保冷卻風扇性能及可靠性符合使用要求[1]。
冷卻風扇通常安裝在散熱器后面,由皮帶帶動的風扇與水泵同軸,與水泵一起轉動。一般汽車冷卻風扇采用軸流式扇葉,因軸流式扇葉通常用在流量要求較高而壓力要求較低的場合,所以當風扇啟動的瞬間,流體沿著扇葉的中心軸向進出扇葉。扇葉運作運用柏努利原理,利用扇葉的仰角,在扇葉上方形成局部的真空,因壓力差的關系,將扇葉上方的空氣吸入扇葉下方,產生空氣流動的現象,形成強制氣流,達到送風的效果。葉片間距角度產生較低的流量,而增加間距則可產生較高的流量[2]。因此改變葉片角度或間距是軸流式扇葉的主要優勢之一。
在風扇工作過程中,葉片形狀會從加工葉型(冷態)變為工作葉型(熱態),而工作葉型要與氣動設計的熱態葉型吻合,才能獲得葉片的最佳氣動性能。
在壞路試驗行駛時冷卻風扇出現斷裂,拆開散熱器后發現:1)將斷裂的風扇葉片依次編號為1~9#,其中4#和5#為斷裂葉片,4#葉片整個斷裂;5#的1/2葉片受到撞擊后破碎;其他葉片邊緣均有明顯磨損痕跡,如圖1所示。2)散熱器與冷卻葉片工作的區域,有明顯撞擊和磨損痕跡,如圖2所示。
在非正常路面行駛時冷卻風扇出現斷裂,拆開散熱器后發現:1)將斷裂的風扇葉片依次編號為1~9#,其中5~7#為斷裂葉片,5#和6#葉片斷裂掉葉片的2/3;7#從外緣斷裂,1/2葉片受到撞擊后破碎;其他葉片邊緣均有明顯磨損痕跡,如圖3所示。2)散熱器與冷卻葉片工作的區域,有多處明顯撞擊和磨損痕跡,如圖4所示。
冷卻風扇為高速旋轉件,整個冷卻風扇安裝在發動機前端,汽車在行駛過程中,該位置振動幅度最大,如果冷卻風扇到散熱器間距控制不好,會使冷卻風扇振動過大。大幅波動會造成冷卻風扇與散熱器發生撞擊的嚴重后果。因此需要分析振動產生的原因和振動性質,查找引起振動過大的部位,并采取相應的處理措施,使振動幅度達到設計的安全范圍。
冷卻風扇一般使用PA(聚酰胺樹脂)材料進行注塑,其具有良好的力學性能、耐磨性、自潤滑性、耐腐蝕性、氣體阻隔性、電絕緣性和成型加工性能,但是還存在著強度和剛度較低,吸水率達到3%以上,在一定程度上影響尺寸穩定性。所以需要進行吸水率的試驗,并檢查風扇的尺寸變化。
在裝配時,若零部件之間的配合不符合規定的技術要求,或者各零部件之間的相互位置不正確,裝配后必將影響整個冷卻系統的工作性能,使之無法正常運轉,從而影響冷卻風扇離散熱器帶中冷器總成的安全距離,也會出現冷卻風扇斷裂現象。
按照技術要求布置測量點,如圖5所示,分別以1 000,1 500,2 000,2 500,3 000,3 500,4 000,4 500 r/min的轉速,測量A,B兩點的變形量。試驗后得出風扇最大變形量為9 mm,如圖6所示。
發動機冷卻風扇是高速旋轉件,由于受轉速頻率的影響,會發生振動,嚴重時風扇葉片斷裂,影響可靠性,因此限制其振動幅度或提高其抗振性能成為合理設計的關鍵。在分析發動機冷卻風扇的振動特性時,除理論分析外,直接進行發動機振動的測量試驗是一個重要手段,可以通過試驗測得發動機冷卻風扇的振動特性數據,設計可以接受的振幅和頻率范圍,并依據試驗積累的數據和經驗,來判斷其安全距離(10 mm)是否滿足使用要求[4]。未工作時風扇離散熱器帶中冷器總成數模最小間隙為31 mm,經測試,工作時發動機最大前向位移為7.2 mm,因工作時風扇最大變形量為9 mm,可計算得出,工作時風扇離散熱器帶中冷器總成理論最小間隙為14.8 mm,此距離大于安全距離4.8 mm,故排除風扇變形量和發動機振動對風扇斷裂的影響。
在炎熱潮濕的夏季會出現冷卻風扇破損的情況,原因是葉片吸收空氣中的水分后產生彎曲。根據ISO 3451標準,對斷裂風扇進行含水率檢測,標準要求含水率在1.5%~2.2%,檢測出冷卻風扇含水率偏大,達到2.06%,但滿足標準要求,并且其變形量不是很大,故可以排除冷卻風扇含水率對風扇斷裂的影響。
對新樣件冷卻風扇進行300 h鹽霧試驗,然后進行整車環境模擬試驗。
根據分析后的試驗方法要求,將新風扇安裝在整車上,并在40℃環境艙內,將整車放置5 h,然后啟動發動機,當轉速達到4 500 r/min時使風扇轉動20 min。試驗后觀察風扇扇葉無明顯可見外觀損壞。
更換鹽霧試驗后的樣件,重新進行上述步驟,試驗后風扇扇葉也無明顯可見外觀損壞。
在排除上述因素后,在組裝線上進行排查。按照裝配工藝流程,應先擰緊支架1處,再擰緊輔助支撐2處,如圖7所示。但在實際組裝過程中安裝順序顛倒,導致安裝后的風扇離散熱器帶中冷器總成的距離偏差很大。為了解決此問題,設計一種防呆裝置,如圖8所示。在安裝過程中加裝一個夾具,利用散熱器前面的部件1上的方孔和面進行定位,用推拉夾緊裝置來保證散熱器與風扇之間所需要的距離,使用完畢后松開夾緊裝置(如圖8中“2”所示)就可以取下。主要目的是保證風扇離散熱器帶中冷器總成的距離是安全距離[5]。
安裝防呆裝置后,對改進的冷卻風扇進行臺架和道路試驗。
根據文獻[6]的要求,進行強化耐久性試驗。風扇按實際裝車方式安裝,按運轉45 s,停15 s為1次循環,共進行1 000 h耐久試驗。試驗電壓為13 V,在溫度為50℃時運轉600 h,在溫度為100℃時運轉400 h。試驗后風扇扇葉無明顯可見外觀損壞,無功能失效。
根據某汽車試驗場《汽車產品定型可靠性試驗規程》,進行可靠性試驗,合計行駛里程為12 000 km。試驗后風扇扇葉無明顯可見外觀損壞,無功能失效。試驗項目與里程,如表1所示。

表1 試制汽車可靠性行駛工況統計
1)整車上風扇與中冷器間隙試驗中,測試距離是安全距離,故排除風扇變形量和發動機振動對風扇斷裂的影響;
2)風扇含水率試驗后,風扇含水率滿足標準要求,且風扇變形量不大,故可以排除風扇含水率對風扇斷裂的影響;
3)整車環境模擬試驗后,新風扇和鹽霧后風扇的扇葉無明顯可見外觀損壞;
4)經裝配工藝流程排查,找到影響因素為安裝順序顛倒,通過加裝防呆裝置,保證了安裝過程中裝配間隙的安全距離。
改進后的冷卻風扇與各部件之間匹配良好,滿足汽車設計要求、系統要求、可靠性要求及使用要求,并通過了臺架和道路試驗的考核,冷卻風扇斷裂問題得到解決。