李濤 李崢 李燕龍 樊樹軍 劉劍平 楊飄 羅鑫 曹利平 李子云
(東風汽車公司技術中心)
汽車在正面碰撞過程中,發動機罩也是作為受力部件,其潰縮形態會直接影響到風窗玻璃的完好性。如果機罩不能完全潰縮而侵入風窗玻璃,會對爆破的安全氣囊造成破壞,甚至直接接觸駕駛員頭部造成致命傷害。現在大多數汽車廠僅針對滿足法規進行車體結構的加強,忽略了機罩的結構設計。文章按照GB11551—2003《乘用車正面碰撞的成員保護》[1]進行汽車實車碰撞試驗,著重考察機罩的變形形態,優化機罩結構設計。
某A車型在正面碰撞過程中,機罩板件總成的潰縮不合理,沒有完全成倒V字型,潰縮筋位置沒有實現充分潰縮,并且機罩后部圓角處前風窗玻璃產生碎片,存在傷害駕駛員及前排乘客的風險。機罩潰縮具體情況,如圖1所示。同時,A車型在正面碰撞試驗過程中,機罩鉸鏈發生斷裂,如圖2所示。
由于在偏置碰撞過程中,機罩鉸鏈未斷裂,但機罩的潰縮情況同樣不理想,所以并非機罩鉸鏈的斷鏈導致機罩未充分潰縮。機罩板件潰縮筋的設計需作為問題項來分析。
針對A車型發動機罩潰縮不充分的問題,分別通過對機罩里板和機罩鉸鏈的理論定義、競品分析以及CAE分析進行核查,逐步排除原因,具體步驟如下。
1)檢查機罩潰縮筋位置設計是否合理,即核查潰縮筋尺寸定義是否滿足要求。潰縮筋布置在鎖扣嚙合中心點距鉸鏈中心軸1/2處,即:S=1/2L,如圖3所示。
經核查機罩板件潰縮筋設計位置S/L=(405/810)×100%=50%,符合設計規范要求。
2)檢查中間潰縮筋尺寸及圓角是否太小,未能起到弱化的作用。檢查潰縮筋理論定義,并與B車型(B車型為已驗證的現生產車型)理論定義潰縮筋尺寸對比,如圖4和表1所示。

表1 A,B車型發動機罩潰縮筋尺寸對比 mm
從表1可以看出,A車型外部圓角尺寸(d)明顯小于B車型,需更改此處結構。
3)檢查側面潰縮筋尺寸及圓角是否太小,未能起到弱化的作用。檢查機罩里板數據發現,側面筋設計未貫通,不能弱化X向,實現潰縮的目的。側面潰縮筋斷面示意圖,如圖5所示。
1)檢查鉸鏈數據發現,結構設計上有工藝缺口,結構存在突變點,如圖6所示。
2)檢查材料料厚選擇是否合理。表2示出發動機罩鉸鏈材料厚度對比。

表2 發動機罩鉸鏈材料厚度對比
通過競品分析可知,機罩鉸鏈材料料厚定義符合要求。
3)檢查機罩鉸鏈是否設計了安全鉤。圖7示出發動機罩帶安全鉤鉸鏈示意圖。
競品分析各車型鉸鏈發現,很多車并未設計防止碰撞后退的安全鉤結構,還是要看CAE及實車驗證的效果決定。
經過以上分析,機罩板件主要還是潰縮筋結構設計不合理,中部潰縮筋d過小;側面潰縮筋未貫通;鉸鏈主要還是結構上存在突變點導致的。需著重對以上問題進行改善并驗證。
1)改善中間潰縮筋d值。改善前,d為R8;改善后,放大到R15~24的漸變設計。圖8示出發動機罩板潰縮筋更改前后示意圖。
2)側面潰縮筋改善。側面潰縮筋按照貫通方式重新設計,設計后數模圖,如圖9所示。
3)理論驗證。結合機罩潰縮筋結構改善,更改前后CAE分析的結構對比,如圖10所示。從圖10可以看出,機罩板件潰縮筋更改前后改善明顯。
1)對機罩鉸鏈的數模進行優化,消除工藝缺口,修改前后數模對比,如圖11所示。
2)對鉸鏈進行CAE分析,鉸鏈固定情況下,沿F方向施加5 kN的力,模擬正面碰撞過程中鉸鏈受到的撞擊力,鉸鏈加載示意圖,如圖12所示。
對鉸鏈活動臂進行CAE分析,改善前后應力云圖對比,如圖13所示。
從圖13可以看出,改善前,最大應力點出現在缺口位置處,很容易造成樣件破壞。但由于最大應力值未超出材料極限應力值,所以忽略了這個風險。改善后,活動臂最大應力移動到彎折臂處,且應力值大幅降低。
板件及鉸鏈改善后,按照最新樣件進行正面碰撞的試驗驗證,驗證后的照片,如圖14和15所示。
從圖14和15可以看出,試驗后,板件的潰縮成倒V形狀,潰縮充分,鉸鏈未發生斷裂,風窗玻璃完好無損。與第1次碰撞試驗相比,針對機罩板件及鉸鏈的改善明顯,滿足設計要求。
文章以正面碰撞過程中機罩潰縮筋和機罩鉸鏈的改善為例,明確提出正面碰撞過程中機罩考核項,包括機罩板件總成不得侵入風窗玻璃,機罩鉸鏈在正面碰撞過程中不得發生斷裂。并且通過實際改善的案例,得出機罩板件和機罩鉸鏈的設計要求。在后續車型的設計中,可以在設計前期通過設計檢查及CAE分析規避風險,也為其他主機廠針對機罩設計提供了參考。