中國建筑第七工程局有限公司總承包公司 鄭州 450004
河南省某體育館屋蓋由正交平面桁架組成,其中短向為弧形平面桁架,桁架最高高度為3 m,長向為直線平面桁架,桁架最高高度為3.02 m,標高4.50 m以上屋蓋管桁架結構由11榀主桁架、6榀次桁架、3榀環桁架及4榀角桁架組成。整個屋蓋結構為沿長短軸雙軸對稱的結構,為增加結構的安全穩定性,在屋蓋鋼結構4個圓角部位和平面桁架之間設置支撐桿件(圖1)。

圖1 體育館效果圖
主桁架最大跨度72.90 m,次桁架最大跨度117.90 m,高度約25.74 m,主桁架單榀質量約30 t。在組裝和拼裝過程中對剛度、穩定性、吊點反力、撓度、桿件內力等進行施工驗算,必要時需采取加固措施。
本工程標高4.50 m以上屋蓋管桁架結構工程由主桁架、次桁架、環向桁架和拉索支撐組成,中心無柱子,結構體系復雜。
體育館③軸至⑤軸區域設計有一地下室,地下室上面鋼結構屋面桁架吊裝時,機械設備站位受影響,致使吊機回轉半徑大。體育館比賽館內的場地面積約為2 146.84 m2,場內可使用的施工面積較小。
由于施工過程中結構體系發生轉化,主桁架桿件和次桁架通過變形來完成轉換,因此,各施工工況下對主桁架的位置必須進行跟蹤測量,施工時采取必要的措施,使變形在受控下完成,以保證整體造型和施工質量。
在綜合比較現場拼裝、空中組裝、平面滑移法,分4段吊裝法和分3段吊裝法后,決定采用分3段吊裝法,即:主桁架劃分3段,兩端的2段用汽車吊吊裝并與型鋼柱焊接安裝,中間1段在地面拼裝,用大噸位汽車吊整體吊裝拼裝法。
1)優勢:主桁架分段少,地面拼裝量大,地面拼裝相對高空拼裝操作簡單;分段少,吊裝量少,吊裝機械投入少,機械費用低。分段少,斷點處支撐數量減少,安全性和經濟性提高。主桁架整體吊裝安裝拼裝斷點少,累計誤差小。地面拼裝、整體吊裝速度快,工期短[1]。
2)劣勢:需要1 500 kN大噸位吊車。
1)將每一榀主桁架劃分成3個吊裝單元,共分3段,每段質量分別為弧形鋼柱段(左)6.50 t、弧形鋼柱段(右)6.50 t、鋼梁段17.50 t(圖2)。

圖2 主桁架分段后示意

圖3 主桁架拼裝胎架剖面
3)汽車吊機及履帶吊機選擇及行徑路線。2臺500 kN汽車吊在體育館場外吊裝主桁架弧形鋼柱段(左)和弧形鋼柱段(右),1臺1 500 kN履帶吊作為主吊機在體育館場內吊裝③~軸主桁架鋼梁段,在體育館場外吊裝軸主桁架鋼梁段,2臺250 kN汽車吊及2臺塔吊進行次桁架等散裝構件的吊裝[2]。

圖4 主、次桁架鋼梁段完成后示意

圖5 屋蓋安裝完成后示意
1)臨時操作平面頂部胎模就位測量:臨時操作平臺頂部鋼板上面設置弧形桁架及水平桁架下弦桿胎模。先用全站儀在頂部鋼板上定位出主桁架所在位置的定位軸線,然后用水準儀將標高引至臨時平臺上,調整胎模使其中心線與軸線重合,然后調整胎模標高使其與所支撐位置下弦桿標高一致,最后焊接固定在臨時操作平臺鋼板上。
2)桁架就位測量:弧形桁架吊裝時,弧形桁架與胎模相對應一端的下弦桿吊至胎模內,另一端與型鋼柱上桁架上、下弦桿切口處對接。利用不在一條直線上的3個點確定一個平面的原理,固定好弧形桁架。水平桁架吊裝時,先檢查各臨時操作平臺鋼架支座處胎模中心線的位置,然后將水平桁架吊裝至胎模內,復核后焊接。此處胎模標高確定時要考慮預起拱。
3)桁架標高復測:復測桁架標高,若有偏差,則在支撐架定位點上放置千斤頂,利用千斤頂進行微調校正。
4)桁架安裝復測:桁架直線度、標高校核完畢后,利用纜風繩將桁架固定。
5)桁架吊裝累計誤差的處理:為了防止出現累計誤差,主桁架吊裝前都要對軸線進行實際測量,以實際測量尺寸為依據確定主桁架間次桁架的長度,遵循次桁架長度就主桁架間距的原則。
施工前,項目部通過BIM施工模擬及Midas軟件對吊裝方案的技術經濟進行對比分析,使吊裝方案進行多次優化,最終創造了較好的社會效益和經濟效益。施工后,通過現場實測,各項指標均在設計范圍之內。