吳年超
(廣西二一五地質(zhì)隊有限公司廣西柳州545006)
廣西南丹大廠礦區(qū)1800米深孔鉆探設(shè)備及技術(shù)措施
吳年超
(廣西二一五地質(zhì)隊有限公司廣西柳州545006)
廣西大規(guī)模地質(zhì)礦產(chǎn)勘查項目大廠礦田更莊-龍神坳鋅銅礦普查,設(shè)計鉆孔孔深1800 m,詳細介紹鉆探設(shè)備材料選擇,主要鉆探技術(shù)措施,鉆進體會。
鉆探深孔鉆探設(shè)備技術(shù)措施繩索取心鉆進
廣西南丹大廠錫礦田是世界上最大的錫多金屬礦之一,其錫、鉛、銻等儲量在全國占有重要的地位。
但隨著近半個世紀以來礦山的不斷開采,礦區(qū)保有儲量日益減少,嚴重影響到礦山的持續(xù)發(fā)展。
為了增加礦山儲量,延長礦山服務年限,近年來廣西二一五地質(zhì)隊有限公司在老礦區(qū)外圍開展了大量“探邊摸底”的找礦工作,在老礦區(qū)的深部和邊部相繼發(fā)現(xiàn)了黑水溝-大樹腳、羊角尖等多個大中型矽卡巖型鋅銅礦床,潛在價值大于500億元。礦體埋藏深,礦床邊界尚未控制,展示了深部良好的找礦前景。
根據(jù)大廠錫礦田找礦工作需要,2010年3月我公司立項了廣西自治區(qū)大規(guī)模地質(zhì)礦產(chǎn)勘查項目——“廣西南丹縣大廠礦田更莊~龍神坳鋅銅礦普查”,設(shè)計了ZK101-1號鉆孔、設(shè)計孔深1800米,設(shè)計方位225°、傾角90°。該鉆孔于2011年3月17日開孔,2011年10月7日終孔,歷經(jīng)199天,終孔孔深1800.51米,臺月數(shù)6.6個,臺月效為272米。
大廠礦田出露的地層為泥盆系~三疊系一套碎屑巖—碳酸鹽巖—硅質(zhì)巖組合,泥盆系為主要賦礦層位。
該區(qū)巖漿巖主要巖石類型為黑云母花崗巖和斑狀黑云母花崗巖組成。礦田位于NW向丹-池褶皺斷裂帶的中段,區(qū)內(nèi)構(gòu)造發(fā)育、以NW、NNW方向為主的不對稱線形褶皺和逆沖斷層,組成了區(qū)內(nèi)的構(gòu)造格架,是大廠礦田內(nèi)主要的控巖、控礦構(gòu)造,被多組NE、NNE斷層切割,形成復雜的構(gòu)造帶,礦區(qū)構(gòu)造發(fā)育。
2.1鉆機的選擇
根據(jù)以往我們施工情況經(jīng)驗分析,施工深孔主要是考慮鉆機鉆進能力、扭矩力、升降起重力。
經(jīng)過市場考查對比,我們選用了連云港黃海探礦機械廠生產(chǎn)的HXY-6B型鉆機,該鉆機的主要技術(shù)參數(shù)為:鉆進能力800~2200米(鉆桿114~50mm);75KW電動機(100KW柴油機);鉆孔角度75~90°;轉(zhuǎn)速81~1037r/min(8擋);立軸最大矩7800N.M、立軸行程600 mm、立軸最大起重重力200KN、立軸最大加壓壓力150KN、立軸內(nèi)徑118 mm;卷揚機單繩最大提升力85KN、鋼絲繩直徑21.5mm、最大卷繩量為120 m;外形尺寸(長×寬×高)3200 mm×1300 mm×2200 mm;鉆機質(zhì)量(不含動力機)3800kg。
經(jīng)過深孔占進使用情況看,該鉆機能夠滿足鉆進1800米鉆孔的要求(終孔直徑為75 mm)。
深孔鉆進中一直用電機55KW,動力能滿足施工需要。到終孔時,在使用中除立軸頭卡盤部位的大軸承損壞一次,鉆機其他部位一切正常。
2.2鉆塔選擇及安裝
根據(jù)以往鉆探施工經(jīng)驗及施工區(qū)域搬遷條件、后續(xù)繼續(xù)使用情況分析,施工深孔首先是考慮鉆塔負荷能力是否能滿足鉆孔如果繼續(xù)加深后的負荷能力,這是最主要、最關(guān)鍵問題;其次鉆塔高度,考慮升降鉆桿立根時升降時間、鉆桿立根是否能滿足擺放;再三考慮鉆塔搬遷條件、后續(xù)繼續(xù)使用、節(jié)約成本。
我們選用了連云港黃海機械廠生產(chǎn)的SGZ23-50型四角鐵鉆塔,該塔主要配XY-5型1500米巖心鉆機使用,也可配用于孔深1800米以內(nèi)且負荷符合鉆塔規(guī)定的其他型號鉆機。該塔總重量輕,單件重量小,適合經(jīng)常折遷和高空安裝的要求。其主要技術(shù)參數(shù)為:天車正常負荷230KN,最大負荷300KN,鉆塔高度23m,塔底尺寸5.5×5.5M2塔頂尺寸1.2×1.2M2,移擺立根長18-19米。ZK101-1孔終孔深度1800米,訪鉆塔穩(wěn)定好,完全滿足施工要求。
鉆塔安裝處理方法,由于考慮到到鉆孔深度大,鉆桿重量大,鉆塔負荷重,地盤要求保證平整完工。
在地盤平盤時用水泥加石碴拌成混凝土硬化成厚20cm的硬底,保證施工時地盤完全達到要求。鉆塔安裝時按操作規(guī)程進行進行安裝。
2.3水泵的選擇
經(jīng)過鉆探設(shè)備市場調(diào)查和對比,選用衡陽探礦機械廠生產(chǎn)的BW-320型泥漿泵,該泵性能可靠、質(zhì)量好、易損件壽命長,但重量較大、動力要求大,從使用情況來非常好、沒有出現(xiàn)損壞情況。
2.4擰管機選擇
選用北京中地裝備機械儀器有限公司生產(chǎn)的SQ114/8型繩索取心鉆桿動力鉗,該動力鉗適用繩索取心鉆桿快速上卸扣的一種開口動力鉗,特點:動力鉗由主鉗和背鉗組成,結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕、效率高、高檔速度快、低檔扭矩大、動作靈活可靠,安裝、調(diào)整、使用、維修方便,也易分離使用、搬遷。
使用動力鉗大大減輕勞動強度、提高升降鉆桿速度,效果非常顯著。
2.5鉆桿選擇
市場上繩索取心鉆桿材料主要有三種:
(1)普通繩索取心鉆桿;
(2)鉆桿體加厚公母接手帶切口的繩索取心鉆桿;
(3)兩端經(jīng)鐓粗加厚的繩索取心鉆桿。
在實際鉆探施工中,鉆桿易斷折部位絕大部分是絲扣位置,在鉆桿中間發(fā)生折斷現(xiàn)象情況極少。鉆桿兩端經(jīng)鐓粗加厚,在鉆桿絲扣處強度增加,能保證鉆桿增加質(zhì)量。
經(jīng)過鉆探材料市場調(diào)查、研究和對比、以前工作經(jīng)驗和比較,我們選用唐山市金石超硬材料有限公司生產(chǎn)的兩端經(jīng)鐓粗加厚的繩索取心鉆桿(ZXJS75)為主要鉆桿和普通繩索取心鉆桿(SW95),SW95鉆桿可作套管使用,這兩種繩索鉆桿級差匹配;SW95鉆桿能和φ108mm套管匹配使用。
經(jīng)過鉆進1800米施工鉆孔,繩索取心鉆桿在正常鉆進過程中沒有發(fā)生鉆桿折斷現(xiàn)象;只是在處理井故時發(fā)生六根鉆桿在接手處折斷六次現(xiàn)象,根據(jù)分析原因是鉆桿接手磨得過薄受力而造成的后果。在處理井故完畢后,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有些接手變薄更換了些鉆桿接手,再沒有發(fā)生鉆桿折斷情況,鉆孔很順利完成施工。
2.6主動鉆桿選
主動鉆桿選擇主要考慮鉆孔深度和重量、扭矩力的傳動等;主動鉆桿有圓型和六方型兩種,圓型主動桿受力太大情況易打滑、對提升力有影響。
深孔施工受力重,六方型更適合深孔施工,所以選用唐山市金石超硬材料有限公司生產(chǎn)的59 mm六方機上鉆桿,機上鉆桿配套高速輕便的水接頭、五層高壓水管。在施工完鉆孔,機上鉆桿一直很正常、只是換了幾次水接頭小軸承。
經(jīng)過施工證明59 mm六方機上鉆桿質(zhì)量是符合要求。
3.1鉆孔結(jié)構(gòu)
由于本工作區(qū)為老礦區(qū),地層巖石受后期坑道開采原因改變了原有的巖石結(jié)構(gòu),裂隙發(fā)育,漏失嚴重,易發(fā)生孔內(nèi)事故,同時地下有許多不明民窿的巷道甚至于空采場,給鉆探施工帶來很大的影響。考慮到不可遇見因素。一開采用φ171 mm合金鉆進,鉆進超過第四紀地層到6米深,下φ168mm套管;然后換φ151mm金剛石鉆頭鉆進15米,下φ146mm套管;換φ131mm金剛石鉆頭鉆進35米,下φ127mm套管;換φ110mm金剛石鉆頭鉆進60米,下φ108mm套管;換徑φ95mm、要求φ95mm口徑施工到450米。用φ95mm繩索取心鉆進這深度的目是預防遇到嚴重失水和漏漿、破碎等不可預見因素影響的地層、避免必須采用多次擴孔變徑下多套套管的施工方法;在φ95mm繩索取心鉆進時,遇嚴重漏失地層基本采用頂漏鉆進到設(shè)計深度、必要時可采用水泥護壁或提前換徑。然后換用φ75mm繩索取心金剛石鉆進至終孔。
3.2鉆進工藝參數(shù)選擇
3.2.1轉(zhuǎn)速的選擇:
轉(zhuǎn)速的選擇是鉆探各參數(shù)選擇的關(guān)鍵,本孔在金剛石鉆進參數(shù)的選擇,主要考慮設(shè)備機具能力和巖層的變化情況,在能力允許的情況下,盡量采用高參數(shù)(見表1);450米以前淺鉆采用四檔轉(zhuǎn)速(225r/min)為主鉆進;在450米~1200米中深鉆采用六檔轉(zhuǎn)速(389r/ min)為主鉆進;在1200米以下深度采用四檔轉(zhuǎn)速(225r/min)為主鉆進,在鉆進過程中根據(jù)巖石的可鉆性和研磨性.完整程度等實際情況適當調(diào)整鉆進參數(shù)。

表1
3.2.2壓力的選擇
淺孔時遇預漂斜嚴得采用輕壓、低轉(zhuǎn)速、適當水量鉆進。450米以前淺鉆采用輕壓4-8KN;在450米~1200米中深采用在大鉆壓10-15K為主鉆進;在1200米以下深度后適當減壓鉆進、采用8-12K為主鉆進,
3.2.3沖洗液選擇
450米以前,泥漿漏失非常嚴重、采用清水中加入聚丙烯酰胺+皂化油作鉆進沖洗液,并在井口從鉆桿旁在鉆進中加沖洗液,就可以保證金剛石繩索取芯鉆進的正常需要;450-1000米以灰?guī)r為主,巖性膠結(jié)性差,松散破碎、漏失、掉塊嚴重,并會有輕微坍塌,采用SD-KP低固相沖洗液+隨鉆型多效堵漏劑,能保障施工的順利進行。
SD-KP低固相泥漿配置方案:清水+1%膨潤土+0.4%SD-2+ 0.5%純堿+0.5%CMC+0.02%PAm+0.4%KP共聚物,沖洗液性能指標為:密度1、02-1、05kg/l,失水量9-10ml/30min,PH值9-10,漏斗粘度20-24s。
該泥漿具有低失水、低粘度、低固相、造漿性能好等特性,有較強的水化分散和防塌護壁作用。
在使用過程中還要根據(jù)井內(nèi)返漿的情況及時調(diào)整泥漿的濃度;1000米以下硅化灰?guī)r、砂巖為主,我們采用LBM沖洗液,其配方為: NV-12%-5%,GSA0、1%-0、3%,GPA0、1%;沖洗液的性能指標為:密度1、02-1、05kg/l,失水量9-10ml/30min,PH值8-9,漏斗粘度18-24s。
(1)該鉆孔于2011年3月17日開孔,2011年10月7日終孔,歷經(jīng)199天,終孔孔深1800.51米,臺月數(shù)6.6個,臺月效為272米。通過該深孔的施工實踐,我們不僅在鉆探工藝方面學習了施工經(jīng)驗,也為今后深孔施工奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。
(2)根據(jù)地層及老礦區(qū)工作施工設(shè)計要求,φ95mm口徑施工最少要到達井深450米。實際施工中到達37米、巖性較完整,為了追求施工進度和現(xiàn)場施工技術(shù)人員深孔施工經(jīng)驗不足原因,未按設(shè)計要求提前換徑用φ75mm鉆進,造成在270米發(fā)生偏斜超差,最終重新用φ95mm擴孔到470米,既報廢了進尺又浪費了15天時間。
(3)在施工912米時,由于地層遇破碎帶變化大、當班班長施工經(jīng)驗不足及操作失誤,造成糊鉆井故。糊鉆后,鉆具總承及內(nèi)管利用強拉取上,鉆桿動用反絲處理,最后井內(nèi)剩余鉆具無法處理,采用加工合金鉆頭消滅方法處理鉆具,前后共處理了33天才把糊鉆事故處理好。
(1)HXY-6B型巖心鉆機,滿足1800米孔深施工,動力還十分充足。
(2)HXY-6B型巖心鉆機,動力設(shè)計為75kw電動機,考慮到降低成本問題,從開孔我們先用55 kw電動機施工,施工中動力滿足工作需要,最終到終孔我們一直采用55 kw電動機施工。既節(jié)約能源又節(jié)約了成本。
(3)選用唐山市金石超硬材料有限公司生產(chǎn)的兩端經(jīng)鐓粗加厚的繩索取心鉆桿。其各項技術(shù)指標滿足1800米深孔設(shè)計施工需要。
(4)老礦區(qū)由于開采原因及坑道影響,鉆孔結(jié)構(gòu)設(shè)計要合理選擇,并預留必要的技術(shù)口徑套管。要適當考慮套管護壁這施工方案,能少走些施工彎路。
(5)繩索取心鉆桿動力鉗使用既降低勞動強度又提高工作效率、節(jié)約成本。
[1]盧飛,李華,趙振峰,王占芳.2010m斜孔鉆探設(shè)備選擇及技術(shù)措施[J].探礦工程(巖土鉆掘工程),2009,36(3):1-3.
[2]劉廣志.金剛石鉆探手冊[M].北京:地質(zhì)出版社,1991.
[3]烏效鳴,胡郁樂,賀冰新等,鉆井液與巖土工程漿液[M].湖北武漢:中國地質(zhì)大學出版社,2002.
P2[文獻碼]B
1000-405X(2015)-7-480-2
吳年超(1970~),男,本科,地質(zhì)勘查工程專業(yè),高級工程師,研究方向為鉆探施工技術(shù)及管理工作。