秦洋 陳波 楊運輝
摘 要 本文通過理論計算并結合現場實際情況,得出了一臺循環水泵運行時對應的最佳發電負荷。可以使未配備變頻調節的循環水泵,在發電負荷降低到一定值時,通過停運多余的循環水泵,在不影響機組安全運行的前提下,達到降低附屬設備電耗的目的。
關鍵詞 25MW汽輪機組;凝汽器;循環水泵
中圖分類號 TM3 文獻標識碼 A 文章編號 2095-6363(2015)09-0040-01
寧波鋼鐵有限公司焦化廠CDQ余熱鍋爐配有一臺25MW抽凝式汽輪發電機組(型號為C25-8.83/0.98),該汽輪發電機組于2010年3月投產,在投產初期為純冷凝工況運行,該機組配有3臺(2用1備或1用2備)功率為280KW的循環水泵(額定流量2020m3/h,最大流量為2340m3/h),在實際運行中,流量計顯示單臺循環水泵流量為2400m3/h左右,兩臺泵運行流量為4000m3/h
左右。
1 現狀及問題
由于該汽輪發電機組所配備的鍋爐為干熄焦余熱鍋爐,余熱鍋爐負荷的不穩定導致了發電負荷的不穩定。該機組投產初期規定發電負荷10MW以上,保持兩臺循環水泵運行,10MW以下保持一臺循環水泵運行,以10MW為界線只是投產初期為保證機組安全運行而定,并無過多理論和實踐依據,而循環水泵是汽輪發電機組功率最大的附屬設備,所以合理的啟、停循環泵可以給機組節能降耗方面帶來一定的經濟效益。
2 凝汽器的熱力特性分析
凝汽器循環水量的多少將直接影響機組經濟、安全運行。循環水量qmw與循環水溫升Δt(冷凝器循環水進、出口溫差)有著密切的關系:循環水量過少會使得循環水溫升提高從而使得排汽溫度升高,直接影響凝汽器真空,導致真空下降,從而使機組效率降低;而真空進一步惡化還會使機組被迫停機;而水量過多則使得循環水溫升過低,浪費循環水泵耗電量。電廠凝汽器一般運行經驗表明,凝汽器真空下降1kPa,機組的熱耗將增加1.5%~2.5%。因此,控制凝汽器循環水量必須在不影響凝汽器真空的前提下進行。
汽輪機的排汽在凝汽器中放出的熱量,由循環水全部吸收。在凝汽中排汽放出的總熱量應等于循環水所吸收的熱量,其熱平衡方程式為:
3 單臺循環水泵對應發電負荷的確定
在多流程的凝汽器中,中、小機組可取Δt=7.5~12℃,大機組可取Δt=5~6℃。本機組凝汽器為二流道四流程,額定真空值為9kpa(a),運行中Δt=11℃時,不會對機組真空造成影響,故取值Δt=11℃,則該機組凝汽器冷卻倍率為:
純冷凝工況下,該機組50.7t的進汽流量對應的發電負荷為14MW左右,即單臺循環水泵運行的情況下可維持14MW發電負荷。
4 實際應用
通過理論計算,我們將以往以10MW為界啟、停一臺循環水泵的規定提高到以14MW為界,僅從2010年11月份來看,該機組發電負荷在10MW~14MW之間的運行時間為440h左右,在此期間運行一臺循環水泵,機組真空值及汽耗均正常。按一臺循環水泵正常負荷250KW計算,當月節約用電約11萬度。
5 凝汽器換熱效能降低的影響
隨著機組運行時間的增加,凝汽器管壁內不可避免會附著鹽垢、污泥及微生物,因此將大幅增加凝汽器熱阻,使其傳熱效能逐步降低。在維持進汽流量及循環水流量不變的情況下,Δt將減小,單臺循環水泵所對應的進汽量隨之減少,因此,有必要定期對凝汽器進行清洗以及在循環水運行中采取抽樣化驗、化學處理等手段來控制凝汽器污堵的速度,在此不做展開論述。
6 結論
通過確認Δt,計算出機組凝汽器的冷卻倍率m(式3),再通過式4計算,可得出在不同循環水量的運行條件下與之對應的最大發電負荷。通過及時停運多余循環水泵到達節電的目的。該方法也可為機組在線解列半側凝汽器循環水提供參考依據。
參考文獻
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[2]鄭李坤,顧昌,閏桂煥.運行參數變化對凝結器真空影響的探討[J].汽輪機技術,2002,44(6):362一364.