朱菊紅,樓衛紅,金鑫
(1.浙江眾益制藥股份有限公司,浙江 麗水 323000;2.浙江金華康恩貝生物制藥有限公司,浙江 金華 321017)
一種擠出滾圓機結構和參數的優化改進
朱菊紅1,樓衛紅2,金鑫1
(1.浙江眾益制藥股份有限公司,浙江 麗水 323000;2.浙江金華康恩貝生物制藥有限公司,浙江 金華 321017)
論文采用擠出滾圓法制備微丸,對擠出機的導流槽進行改進,用物性測試儀表征軟材的物理性質,確定了最優化的導流槽數量。在相同處方條件下,設計正交試驗篩出最優化的擠出和滾圓工藝參數。
擠出滾圓法;導流槽;物理性質;工藝參數
隨著醫療行業的快速發展,微丸口服制劑由于具有局部刺激小、生物利用度高、可制備多元釋藥系統等優點,日益受到制藥工作者的青睞[1]。擠出滾圓法制備微丸,不僅設備和工藝簡易,且微丸的質量重現性好,已成為國際上通用的制劑方法[2]。用擠出滾圓法生產微丸,工藝易于操作和控制,成品率高、藥物含量大,已顯示出其在產業化上的優勢。
擠出過程是物料壓縮成型的過程,包括物料輸送、壓縮、擠出、切條四個步驟。軟材具有粘性、彈性、潤滑性,能使擠出過程順利進行。
擠出機的類型主要分為螺旋桿、柱塞式、籃式、圓柱式擠出機[3]。螺旋式擠出機分為軸向和徑向,又有單軸和雙軸之分。目前用于制備微丸的擠出機的筒體一般為光滑裝置,這樣物料在筒體內來回擠壓,不利于物料擠出,而且還會造成物料的溫度升高,影響了微丸的質量。物料經常和攪龍經常粘連在一起,導致攪龍不能轉動,技術人員不得不經常拆洗機器,這樣嚴重影響了生產效率。
1.1擠出機導流槽改進
為了克服現有技術中擠出機物料與滾軸時常粘連,溫度較高的不足,現對擠出機的導流槽進行了改進,如圖1所示。圖中所示的擠出機,包括筒體和攪龍,所述筒體包括多個導流槽,所述導流槽沿筒體徑向的橫截面呈漸寬弧形,沿筒體內壁徑向設置,本擠出機結構簡單,安裝拆卸方便,物料在筒體內不會發生粘連,大大提高了制藥效率。

圖1擠出機結構示意圖
圖2為本文所改進擠出機的筒體橫截面示意圖,擠出機內壁均勻設置8個導流槽,這些導流槽界面呈弧形,沿著筒體圓周逐漸變寬,貫穿于筒體1內壁。導流槽也可以與筒體分體制成,再以焊接或其他方式連接。

圖2 擠出機筒體橫截面示意圖
(1)擠出機導流槽數量篩選。物性測試儀(texture analyser,TA)可對樣品的特征物理性質以數據準確表達,其測量原理是通過探頭以穩定速度下壓、穿透樣品時受到的阻力[4]來表示。目前國內外對于軟材物理性質表征的研究鮮見報道,本實驗采用相同的工藝處方,用不同導流槽數量的擠出機制備軟材,用質構曲線解析法分析軟材物理性質。對其曲線進行分析計算得各參數,包括硬度、彈性、黏附性、內聚性、咀嚼性和回復性。本文用硬度、表面相對粗糙度、回復性三個指標來評價軟材質量。

表1 導流槽數量對軟材物性參數的影響
(2)表中數據表明:導流槽的數量對軟材的硬度、表面粗糙度、回復性有著一定的影響。硬度直接影響滾圓過程中的脆碎度,硬度小,滾圓過程中細分多,硬度大,滾圓過程中剪切不斷,圓整度差。表面相對粗糙度和回復性會影響微丸的圓整度。綜合以上考慮,由于選擇導流槽數量為8時,硬度,表面粗糙度度,回復性都較合理。為了較為直觀地將硬度,表面相對粗糙度,回復性全部作圖,對其進行了0~1內的數據標準化。
從圖3可以看出,最佳的導流槽數量為8時,軟材硬度較高,表面較光滑,回復性較強。

圖3 導流槽數量對物料參數的影響
1.2擠出滾圓參數篩選
微丸丸芯的圓整度、脆碎度對包衣是否完善至關重要,而這些性質與丸芯處方、擠出-滾圓的工藝條件有很大關系。在預實驗的基礎上,采用相同的處方、軟材制備工藝,著重研究擠出速度、滾圓速度、滾圓時間對微丸圓整度和脆碎度的影響,并進行3因素3水平的正交試驗設計。試驗用圓整度、脆碎度、總收率(粒徑700~1400m)三個指標來評價微丸丸芯工藝質量。為了便于比較,質量數據以相對百分比表示。
采用表2中的因素和水平設計正交試驗,結果如表3所示。從表中的K1,K2,K3數據可以看出,以微丸綜合質量為判斷標準,最佳條件應選擇A2B2C3此組合制備樣品數批,結果表明所得微丸綜合質量良好。從極值R可以看出,B因素對微丸綜合質量影響較大,在生產過程中應重點控制。

表2 微丸制備工藝因素水平表

表3 微丸制備正交試驗計算表
在相同的處方,軟材制備工藝條件下,選擇擠出速率取10g/min,滾圓時間選擇150s,改變滾圓轉速,考察微丸圓整度,脆碎度,收率的影響。
從圖4可以看出,隨著滾圓轉速的提高,微丸圓整度,先快速增加,然后到某一定值,脆碎度和收率先增加,后減小。綜合考慮,滾圓轉速在40~45Hz之間為最佳。

表4 不同滾圓轉速對微丸質量的影響

圖4 不同轉速對物料參數的影響
擠出滾圓制備微丸的過程中,軟材的性質直接影響微丸的質量。目前用于制備軟材擠出機的筒體一般為光滑裝置,物料擠出較為困難,而且還會使物料的溫度升高,影響了微丸的質量。物料經常和攪龍經常粘連在一起,導致攪龍不能轉動,技術人員不得不經常拆洗機器,這樣嚴重影響了生產效率。本文對擠出機的導流槽進行改進,用物性測試儀表征軟材的
TH-39
A
10.3969/j.issn.1002-6673.2015.02.021
1002-6673(2015)02-055-03
2015-03-17
朱菊紅(1967-),男,浙江諸暨人,本科,高級工程師。研究方向:制藥工程及產業化。