馬 銘
互感器中氫氣含量超過(guò)注意值的原因
馬 銘
本文根據(jù)某地區(qū)變電站部分互感器油中氫氣含量增長(zhǎng)的情況,參考一些專業(yè)書籍、咨詢廠家以及結(jié)合其他專業(yè)試驗(yàn),分析數(shù)據(jù),由DL/ T722—2000《變壓器油中溶解氣體分析和判斷導(dǎo)則》判斷,進(jìn)行歸納總結(jié)主要有三方面的原因:設(shè)備內(nèi)部殘留氣體、內(nèi)部故障、油中含水。
變壓器油氣相色譜法監(jiān)測(cè)的對(duì)象是油中溶解氣體(氫氣、甲烷、乙烯、乙烷、乙炔、一氧化碳、二氧化碳、總烴),對(duì)這些氣體組分進(jìn)行監(jiān)測(cè)分析,可以反映設(shè)備以及油質(zhì)的好壞。加強(qiáng)周期試驗(yàn)和狀態(tài)監(jiān)測(cè)監(jiān)督設(shè)備,能夠及早地發(fā)現(xiàn)充油電氣設(shè)備內(nèi)部存在的潛伏性故障,是監(jiān)督和保障設(shè)備安全運(yùn)行的一個(gè)重要手段。
充油電氣設(shè)備油質(zhì)監(jiān)督過(guò)程中,互感器中經(jīng)常發(fā)現(xiàn)油中的氫氣含量超過(guò)注意值(150μL/L)或增長(zhǎng)較快,數(shù)據(jù)分析,有的伴有烴類氣體的增長(zhǎng),有的單純氫高。氫氣含量是色譜分析的主要指標(biāo),總結(jié)分析氫高的原因,有利于保障設(shè)備安全運(yùn)行和更好地管理設(shè)備。
經(jīng)過(guò)多年的油務(wù)化學(xué)工作,發(fā)現(xiàn)油中氫氣含量增長(zhǎng)在充油設(shè)備特別是互感器缺陷和故障中占有一定的比例。我通過(guò)對(duì)某地區(qū)互感器中氫氣含量超過(guò)注意值的大量數(shù)據(jù)分析,總結(jié)歸納了以下幾種情況。
氫氣、總烴含量嚴(yán)重超標(biāo),設(shè)備發(fā)生內(nèi)部故障。
某220kV變電站110kV電流互感器綜檢,C相色譜分析氫氣含量26684.92μL/L,總烴2595.53μL/L,高壓試驗(yàn)介損增長(zhǎng),內(nèi)部存在局部放電故障,上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)后,立即停電,拆除更換。
某110 kV變電站35kV電壓互感器B相諧振過(guò)電壓引起設(shè)備燒毀,油中氣體色譜分析為高能量放電兼高溫過(guò)熱故障,當(dāng)天夜里拆除原設(shè)備進(jìn)行更換。
結(jié)論:氫氣、總烴含量突增,故障嚴(yán)重,需盡快停電檢修或更換。
這類故障一旦在監(jiān)測(cè)周期發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)突增,會(huì)及時(shí)處理。但也有不可預(yù)見(jiàn)性,需要專業(yè)間協(xié)同監(jiān)督,加強(qiáng)狀態(tài)檢修,及早發(fā)現(xiàn)、及早注意、及早處理。

表1 110kV電流互感器C相色譜分析數(shù)據(jù)

表2 35kV電流互感器B相色譜分析數(shù)據(jù)

表3 110kV電流互感器B相色譜分析數(shù)據(jù)
氫氣、總烴數(shù)據(jù)增長(zhǎng),含量超標(biāo),設(shè)備存在故障。
某220 kV變電站110kV電流互感器B相色譜分析氫氣、總烴含量增長(zhǎng),復(fù)查氣體緩慢增長(zhǎng),判斷設(shè)備內(nèi)部有低溫過(guò)熱故障,建議加強(qiáng)監(jiān)督并檢修處理。該組設(shè)備后更換為少油倒置設(shè)備。
某35 kV變電站35kVⅠ母電壓互感器A相2008.4.29氫氣、甲烷含量過(guò)高,跟蹤分析判斷為低能量局部放電故障,跟蹤監(jiān)督至更換。
結(jié)論:氫氣、總烴超過(guò)注意值,內(nèi)部曾有過(guò)低能量放電和過(guò)熱故障,需加強(qiáng)監(jiān)督,跟蹤分析是否有持續(xù)或繼發(fā)故障。

表5 110kV電流互感器B相色譜分析數(shù)據(jù)

表6 110kV電流互感器A相色譜分析數(shù)據(jù)
歷史氫高
某220 kV變電站110kV電流互感器B相氫氣偏高屬歷史原因,數(shù)據(jù)最高時(shí)氫氣2231.96μL/L,總烴110.44μL/L,跟蹤分析加強(qiáng)監(jiān)督,數(shù)據(jù)平穩(wěn)基本無(wú)增長(zhǎng),無(wú)繼發(fā)故障,歸于正常監(jiān)督。
結(jié)論:設(shè)備無(wú)繼發(fā)故障,數(shù)據(jù)平穩(wěn),歸于正常監(jiān)督。油中氣體含量較高在設(shè)備有停電機(jī)會(huì)時(shí)建議濾油、充氮或換油處理。
設(shè)備投運(yùn)后總烴、氫氣增長(zhǎng)較快,經(jīng)復(fù)查后無(wú)增長(zhǎng)趨勢(shì),是設(shè)備殘存氣體在運(yùn)行過(guò)程中釋放。
某220 kV變電站110kV電壓互感器A相2013.8.3投運(yùn),投運(yùn)后氫氣增長(zhǎng)較快,復(fù)查后含量平穩(wěn),轉(zhuǎn)入正常監(jiān)督。
某110kV變電站35kV電壓互感器A相2008.10.29投運(yùn),投運(yùn)后氫氣、總烴都有增長(zhǎng),監(jiān)督一段時(shí)間后含量平穩(wěn)。
結(jié)論:新投運(yùn)電流互感器投運(yùn)后氫氣增長(zhǎng)較快,運(yùn)行一段時(shí)間就穩(wěn)定了。
一些35kV電流互感器還存在投運(yùn)后總烴和氫氣都增長(zhǎng)的情況,總烴中甲烷一般較高,大部分在連續(xù)跟蹤后數(shù)據(jù)漸趨穩(wěn)定。
造成氫氣、總烴增長(zhǎng)的主因未查明和根除,我們考慮是設(shè)備內(nèi)部殘存氣體在運(yùn)行過(guò)程中析出。設(shè)備內(nèi)部特征氣體含量較高時(shí)依然存在安全隱患,建議在有停電機(jī)會(huì)時(shí)對(duì)油進(jìn)行處理。
油中含水
某35 kV變電站35kV電壓互感器投運(yùn)前2010.3.6驗(yàn)收,油中水分含量超標(biāo),氫氣、總烴含量過(guò)高,通過(guò)充氮、換油處理后,油質(zhì)驗(yàn)收合格。2010.3.20投運(yùn)。運(yùn)行一段時(shí)間后,氫氣還是有些高。
結(jié)論:油中微水含量與油質(zhì)好壞和設(shè)備內(nèi)部情況都有關(guān)系。油中微水含量高,氫氣含量相應(yīng)會(huì)高些。
從以上數(shù)據(jù)分析我們考慮有三方面原因:設(shè)備內(nèi)部殘留氣體、內(nèi)部故障、油中有水。
設(shè)備出廠時(shí)殘留氫氣
由于互感器在制造時(shí)受干燥、浸漬、高電壓試驗(yàn)的熱應(yīng)力和電應(yīng)力的作用,使絕緣材料分解產(chǎn)生氫、烴類氣體,吸附在較厚的纖維材料中,短期內(nèi)難以釋放于油中,在運(yùn)行一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)較高,也有一些互感器在投運(yùn)前檢測(cè)出烴類氣體和大量的氫氣。
互感器密封不嚴(yán),內(nèi)部絕緣材料受潮,油中水分在電場(chǎng)作用下,會(huì)發(fā)生脫氫反應(yīng),使油中氫氣含量增加。
互感器內(nèi)部的碳素鋼或不銹鋼會(huì)吸附氫氣,新的不銹鋼可能在加工過(guò)程中或焊接時(shí)吸附氫而又慢慢釋放到油中。特別是在溫度較高,油中溶解有氧時(shí),某些油漆(醇酸樹(shù)脂)在加工過(guò)程中含有水分,會(huì)吸收大量氫氣,在不銹鋼的催化下,可能生成大量的氫,在制造過(guò)程中脫附處理又不徹底,以致造成了設(shè)備投運(yùn)后在電和熱的作用下,氫氣慢慢釋放出來(lái)。

表7 35kV電壓互感器A相色譜分析數(shù)據(jù)

表8 35kV電壓互感器色譜分析數(shù)據(jù)
出廠時(shí)打壓、加壓較高,油質(zhì)發(fā)生分解造成。
我們?cè)?jīng)請(qǐng)廠家處理了幾組35kV電流互感器備用間隔,這幾組設(shè)備氫氣、總烴含量都在70~100μL/L左右,超過(guò)新油注意值,不能投運(yùn)。經(jīng)廠家和檢修班組充氮處理后,含量降下來(lái)都在10μL/L以下。我們咨詢廠家,可能是出廠時(shí)打壓、加壓較高,油質(zhì)發(fā)生分解造成。考慮內(nèi)部材質(zhì)問(wèn)題,設(shè)備內(nèi)部存在有活性的金屬材質(zhì),會(huì)起觸媒作用,同油發(fā)生化學(xué)反應(yīng),使油中出現(xiàn)氫氣含量較高的現(xiàn)象。
這類氣體究其原因可能是在制造廠時(shí),某些非故障因素使設(shè)備內(nèi)部殘留有較多的故障特征氣體,因此,投運(yùn)前取樣分析把好驗(yàn)收關(guān)是非常重要的,投運(yùn)后跟蹤判斷也不能盲目,要綜合多次數(shù)據(jù),防止誤判斷。
設(shè)備內(nèi)部故障產(chǎn)生氫氣。
氫氣是放電性故障中的主要成分之一,但在過(guò)熱性故障時(shí)也會(huì)產(chǎn)生,因此用它區(qū)別故障性質(zhì),其特征性不很強(qiáng),但它也可能是一種故障信息,需要綜合氣體判斷。
局部放電產(chǎn)氣特征是氫組分最多(占?xì)錈N總量的85%以上),其次是甲烷。
油中水分脫氫
充油設(shè)備內(nèi)部有水受潮時(shí),油中水分和含濕雜質(zhì)易形成“小橋”或者絕緣中含有氣隙均能引起局部放電,而產(chǎn)生氫氣;同時(shí)水分在電場(chǎng)作用下的電解作用和水與鐵的化學(xué)反應(yīng),也可產(chǎn)生大量的氫氣。
絕大部分充油電氣設(shè)備,容器底部都有不同程度的水存在,產(chǎn)生水的原因是多方面的,水的存在加速了金屬的腐蝕。由于鋼材本身含有雜質(zhì),鐵與雜質(zhì)間存在電位差,當(dāng)水溶解了空氣中二氧化碳,或油中的少量低分子酸后,便成了能夠?qū)щ姷娜芤海@種溶液與鐵及其雜質(zhì)構(gòu)成了一個(gè)微小的原電池。其化學(xué)反應(yīng)為:
鐵失去電子生成Fe2+后,與溶液中的OHˉ結(jié)合形成Fe(OH)2,吸附在鐵表面的H+,在陽(yáng)極獲得電子,生成H,放出氫氣。

因此,進(jìn)水受潮的設(shè)備里,氫氣在氫烴總量中所占的比例更高。
氫氣含量是色譜分析的主要指標(biāo),在氣體監(jiān)測(cè)過(guò)程中,應(yīng)考慮到多方面的因素,嚴(yán)格按規(guī)程規(guī)定做好監(jiān)督,加強(qiáng)狀態(tài)檢修,做好設(shè)備缺陷管理,有異常及時(shí)回饋信息,查找原因,盡早排除隱患,采取措施以保證設(shè)備的安全運(yùn)行。
對(duì)數(shù)據(jù)異常設(shè)備應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督力度,多次對(duì)比數(shù)據(jù)增長(zhǎng)情況,以保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,必要時(shí)請(qǐng)電科院配合做好數(shù)據(jù)的分析采集對(duì)比,做到不誤判斷導(dǎo)致設(shè)備異常擴(kuò)大。
針對(duì)35kV互感器數(shù)據(jù)異常較多,設(shè)備自身安全穩(wěn)定性也差,需加強(qiáng)跟蹤、及時(shí)處理排除設(shè)備隱患。
新設(shè)備出廠投運(yùn)前,一定要嚴(yán)把驗(yàn)收關(guān)。投運(yùn)前各項(xiàng)指標(biāo)良好的設(shè)備,在以后的監(jiān)督中也很少出現(xiàn)問(wèn)題。
10.3969/j.issn.1001-8972.2015.24.005