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再生氣中COS脫除技術(shù)的研究

2015-11-23 00:50:02臧國英江蘇索普集團有限公司江蘇鎮(zhèn)江212006
化工管理 2015年22期
關(guān)鍵詞:催化劑

臧國英(江蘇索普(集團)有限公司, 江蘇 鎮(zhèn)江 212006)

再生氣中COS脫除技術(shù)的研究

臧國英(江蘇索普(集團)有限公司, 江蘇 鎮(zhèn)江 212006)

造氣車間在制備97%的精制氣的過程中,在凈化工序中會閃蒸出部分 CO2氣體,而CO2作為焦炭制氣的原料,其中大部分回收利用。但在脫硫系統(tǒng)溶液再生過程中釋放出再生氣飽含高濃度的羰基硫,達不到我們CO2回收的標準,直接排放從而造成了對大氣的污染。目前已有的脫硫技術(shù)只能處理高濃度硫化氫。通過我們研究及小中試,利用高效催化劑實現(xiàn)羰基硫加氫水解轉(zhuǎn)化,處理過的再生氣再回收利用進入造氣爐,最終經(jīng)過原有的栲膠脫硫工序,將系統(tǒng)中的硫組分形成單質(zhì)硫進行回收,從而實現(xiàn)整個生產(chǎn)流程中無含硫氣體的排放,達到環(huán)保的要求。

羰基硫加氫水解;COS;脫硫

造氣凈化裝置脫硫再生氣一直以來送往火炬焚燒,主要原因在于再生氣中含有約3.5%左右的COS,伴有0.5%的硫化氫,其余為CO2,高濃度COS的存在導致不能直接回收利用。經(jīng)公司與催化劑研究所進行技術(shù)交流,決定在該所脫硫技術(shù)的基礎(chǔ)上,在裝置現(xiàn)場進行側(cè)線試驗。

1 試驗方案

在凈化裝置現(xiàn)場進行側(cè)線試驗,以驗證該所提供的高濃羰基硫加氫水解轉(zhuǎn)化催化劑的性能及相關(guān)工藝的適用性、優(yōu)化操作條件,為工業(yè)設(shè)計提供條件。

1.1 試驗原理及催化劑介紹

水解劑對高濃度COS加氫水解轉(zhuǎn)化為H2S,主要反應方程式如下:

1.2 試驗方法

將按照設(shè)定空速計算的一定流量再生氣(約為100Nm3/ h)經(jīng)蒸汽換熱器換熱后通過單管反應器內(nèi)的催化劑床層,催化劑床層的溫度按照設(shè)計好的實驗條件通過換熱器控制原料氣出口溫度進行控制,同時在反應器入口處按照設(shè)計好的實驗條件補加一定量的蒸汽及氫氣。

通過對原料氣及產(chǎn)品氣中硫化物的形態(tài)分析及其它組成的分析、計算,可以得出催化劑的羰基硫轉(zhuǎn)化反應活性—即轉(zhuǎn)化率。催化劑的穩(wěn)定性可以通過1000小時的穩(wěn)定性實驗來考察,加氫量、操作溫度等工藝條件的優(yōu)化可以通過相關(guān)實驗條件的調(diào)整確定。

(1)試驗規(guī)模

實驗選用單管固定床反應器,催化劑總裝量為50升,相應原料氣流量為100Nm3/h。

(2)試驗條件

反應條件 反應器裝填脫硫劑種類 3519入口COS硫含量,ppm 25000~40000高徑比 3.2空速,/h 1000~2000溫度,℃ 140~165壓力(表壓),kPa 30~40氣源含水量 無水~過飽和補水蒸氣壓力MPa 0.6水蒸氣含量m3/h 1~5

1.3 試驗裝置流程介紹

凈化裝置脫硫再生氣進入一個水洗罐(噴淋方式)脫除雜質(zhì)(主要為NHD),進入中壓蒸汽換熱器進行加熱,在進反應器之前通過加氫、加水,經(jīng)配比后進入反應器,通過催化劑的作用將絕大部分COS轉(zhuǎn)化為H2S。

1.4 試驗指標

C---COS含量PPm

2 試驗過程

(1)第一階段:車間自建試驗裝置,空速達不到設(shè)計條件,后對管線進行擴粗,由原先的500h-1提升至2000h-1。

統(tǒng)計試驗參數(shù),可以看到催化劑在經(jīng)過一夜的硫化,轉(zhuǎn)化率從95%左右開始在96%左右穩(wěn)定,但由于空速不能滿足實驗的實際要求故,對管線進行了由1寸向2寸的改造,氣量也由原來的10m3/h,提高至40m3/h。

(2)第二階段:管線擴粗后,催化劑由于見空氣轉(zhuǎn)化率一直不理想,而后更換了催化劑

統(tǒng)計試驗參數(shù),表現(xiàn)出轉(zhuǎn)化率在40%~80%間波動,其中有幾點波動:①水蒸汽后轉(zhuǎn)化率有所上漲,第二峰是放出原料氣中的冷凝水。②用水蒸氣吹掃催化劑后活性恢復。由此可知第一個第二點是改變原料氣中的組分,轉(zhuǎn)化率有所上漲,第三、第四個是用蒸汽吹掃過催化劑后活性恢復,可得出催化劑的失活是由于氣中的某些雜質(zhì)造成。

為進一步確定這種猜測,我們決定在進氣之前加裝水洗罐,對再生氣進行清洗,避免NHD對催化劑的影響。

由數(shù)據(jù)得知,一次水洗比未水洗轉(zhuǎn)化率好,洗三次比洗一次轉(zhuǎn)化率好,因此可推斷催化劑的失活主要是由于催化劑表面沾染造成的。

(3)第三階段:加裝水洗罐運行,通過運行,我們將水洗罐由走氣方式改為水噴淋,實際效果較為理想,轉(zhuǎn)化率也一直較為穩(wěn)定在85%左右,實現(xiàn)500小時的連續(xù)化運行。

這個期間我們的主要工作是發(fā)現(xiàn)催化劑能夠通過蒸汽吹掃再生,能夠保證轉(zhuǎn)化率在較好的范圍之內(nèi),具體情況如下:

①一次吹掃前。催化劑的轉(zhuǎn)化率相對之前試驗有所提高,最高時達99%,且轉(zhuǎn)化率在90%以上能夠維持較長時間,可見更換水洗罐后,對原料氣的凈化效果有一定改善,催化劑發(fā)揮了較好的活性。但在中途操作方面的原因?qū)е罗D(zhuǎn)化率逐漸下降、很難穩(wěn)定,除原料氣中雜質(zhì)影響外,還可能是水洗罐采用流動水時,工業(yè)水中的過量溶解氧進入到反應器,影響了催化劑的活性。故后面對水洗罐采用定期換水的方法,以減少溶解氧的含量。

②一次吹掃后。催化劑在經(jīng)過蒸氣吹掃后仍對COS有較高的轉(zhuǎn)化率,但相對之前已有所下降,且維持的時間也隨著吹掃次數(shù)的增加而逐漸減少,這表明催化劑的表面已漸漸被原料氣中的雜質(zhì)所沾染。在經(jīng)過三次吹掃后,轉(zhuǎn)化率很難再維持90%以上,可能是二次吹掃后使用了小水洗罐,對原料氣的凈化能力減弱,加劇了雜質(zhì)對催化劑的污染,從而影響了催化劑的再生。四次吹掃后催化劑的轉(zhuǎn)化率略比三次吹掃后好些,可能是由于四次吹掃后原料流量偏低(800~900h-1),減緩了催化劑的衰減,試驗結(jié)束時轉(zhuǎn)化率降至近70%

④吹掃前后。催化劑在試驗過程中對COS保持了較高的轉(zhuǎn)化率,吹掃后維持的時間相對之前逐漸減少,催化劑開始被原料中的雜質(zhì)污染。各階段的試驗條件較穩(wěn)定,除原料中焦油、粉塵等雜質(zhì)影響外,過量的溶解氧可能會抑制催化劑活性,但并無大礙,對水洗罐采用定期換水的方法可減少其影響。試驗后期排污口的水很臟(色黑且油膩),原料出口含有一定的油漬和粉塵,轉(zhuǎn)化率也很難再維持穩(wěn)定。催化劑在經(jīng)過了多次吹掃后,其活性明顯下降并最終將失活,這說明原料中雜質(zhì)對催化劑的污染已經(jīng)非常嚴重,很難再對其進行再生恢復。

3 結(jié)語

試驗結(jié)論如下:

(1)該催化劑在高濃CO2下對高濃COS有著較高的轉(zhuǎn)化率,有較好的抗CO2的能力;

(2)反應溫度彈性較大,有較寬的操作溫度區(qū)間;

(3)催化劑活性降低或失活后仍可再生,具有較強的抗中毒能力;

(4)原料中雜質(zhì)嚴重影響了催化劑活性,后續(xù)工作仍以原料氣的凈化為重點;

(5)操作工藝條件對比

項目 設(shè)計條件 實際操作條件催 化 劑 50L 20L空速 2000h-1 1000 h-1反應溫度 160~200℃ 150~170水 蒸 氣 5~15 Nm3/h 2~2.5氫氣 0.5~2 Nm3/h 未添加

[1]李新學,劉迎新,魏雄輝.羰基硫脫除技術(shù)[J].現(xiàn)代化工,2001,(8).

[2]陳杰,李春虎,趙偉,于淑蘭.羰基硫水解轉(zhuǎn)化脫除技術(shù)及面臨的挑戰(zhàn)[J].現(xiàn)代化工,2005,(S1).

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