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數(shù)控機床故障分析與排除實例

2015-11-23 07:14:34連云港倍力特科技發(fā)展有限公司江蘇222023李云逸
金屬加工(冷加工) 2015年5期
關鍵詞:按鈕動作故障

■連云港倍力特科技發(fā)展有限公司 (江蘇 222023) 李云逸

■江蘇經(jīng)貿(mào)技師學院 (連云港 222061) 文 林

隨著數(shù)控技術的發(fā)展和應用,數(shù)控維修這門技術就被提到議事日程,而數(shù)控機床因機床種類多又有許多數(shù)控系統(tǒng),并且系統(tǒng)又有許多系列,這給數(shù)控機床維修人員無論是理論基礎還是動手技能分析能力和維修經(jīng)驗都提出了一定要求。特別是現(xiàn)在二手設備多,操作工變換不定,使設備故障率高,且有的設備維修又缺少技術資料,維修難度更大。下面將維修數(shù)控機床的一些經(jīng)歷向大家介紹一下。

1. 案例1

M 7 0 系列中國臺灣精功科技有限公司生產(chǎn)的P M-6 5 0 加工中心(系統(tǒng):M I T S U B I S H I M70;主軸電動機驅(qū)動:MDS-DSPJ3-7.5;三軸伺服驅(qū)動:MDSD-SVJ3-20)。

(1)故障現(xiàn)象。加工中心在換刀過程中,當機械手轉(zhuǎn)到主軸位置主軸完成松刀動作后機械手不能下移進行拔刀,出現(xiàn)停機并報警,顯示屏顯示報警為“1006 TOOL CLAMP/UNCLAMP L,S E R R O R”當前刀號顯示9 9(LED),再執(zhí)行M06換刀指令時顯示屏顯示報警為“1021 ATC ARM NOT AT ZERO POS和1006 TOOL CLAMP/UNCLAMP L,S ERROR”機床不能運行。

故障分析:根據(jù)《M I T- S U B I S H I M70型系統(tǒng)維修手冊》,引起“1006”故障原因是:主軸夾刀系統(tǒng)夾緊和松刀有故障;引起“1021” 故障原因是:機械手不在零位。

故障排除:通過咨詢維修工程師(電話),先人工轉(zhuǎn)動機械手驅(qū)動電動機(電動機軸端有一方軸)使機械手回到零位(當機械手控制箱上3個凸輪開關只有1個被觸發(fā)也就是只看到一個發(fā)光二極管亮時為機械手零位),這時按復位鍵后“1021”報警號消失并顯示“ATC ARM AT 0 POSITION”;這時還可以通過以下操作使機械手準確回零位。

按【MONITOR】鍵,顯示進入監(jiān)控界面,按【P L C(開關)】,按【設定有效】,按【Y】鍵,下移鍵選“32 T TAELE RESET”【ON】,再按【關閉】,將工作方式選為回參考方式,使Z軸回參考點,再將工作方式選為M D I方式,輸“M90”,按【INPUT】鍵,然后連續(xù)兩次按【+X】鍵,機械手會執(zhí)行一連串動作回到零位,“ATC ARM AT 0 POSITION”顯示消失。

將工作方式選為手動,按住松刀按鈕,主軸能完成松刀動作,松開松刀按鈕主軸能完成緊刀動作,并且在松刀到位時,查松開到位開關動作正常(電器柜里端子號116和24P為零電壓,說明松開到位開關導通,注意這里忽視了對夾緊到位開關的檢查,用戶電工反映夾緊到位開關是好的),在夾緊到位后查松開到位開關動作也正常(電器柜里端子號116和24P的兩端電壓為D C24V,說明松開到位開關已斷開,而117和24P的兩端電壓為零,說明夾緊到位開關導通),這時選刀號,刀庫動作正常,在刀庫動作時當前刀號顯示被選刀號(LED),刀庫動作完成后當前刀號仍顯示99(LED),并且一執(zhí)行換刀指令就會出現(xiàn)以上故障現(xiàn)象。

再次咨詢維修工程師(電話),在消除“1 0 2 1”和“1 0 0 6”報警后,將工作方式設置為M D I 方式,輸入“G91G30Z0”(使Z軸回到第二參考點即換刀位),按【啟動】按鈕,主軸運行到換刀位;再輸入“M19”(使主軸準停),按【啟動】按鈕,主軸執(zhí)行準停;再輸入“M81”(這里應輸入M71即刀套向下指令,而M81為工作臺交換確認,對方可能是記錯),按【啟動】按鈕,大概30s后機床出現(xiàn)“1033”報警(氣壓過低報警),查壓力傳感器(120、24P兩端子電壓為零)正常,即使讓120、24P兩端子短接,“1033”報警仍會出現(xiàn),說明這是假報警。這時維修工程師告知用PLC梯形圖來看故障點,其方法如下:

按【MAINTE】鍵,按【維護】鍵,按【輸入密碼】,輸入“MPARA”按【INPUT】鍵,再按【F0】鍵,這時顯示器就顯示梯形圖了,查梯形圖以下各點工作狀態(tài)(見表1)。

在梯形圖界面按【翻頁】鍵和【下移】鍵,查到有X0D、X09、X6和X16機床輸入信號位置界面時(梯形圖556、562行),按“松刀”按鈕和用手壓氣動換向閥,通過梯形圖獲知X09、X6和X16共3個輸入信號正常,只有X0D輸入信號沒有變化,始終為閉合狀態(tài),即主軸無論是松刀還是緊刀,緊刀位開關始終為常閉,說明該開關已損壞,更換該型號開關并調(diào)整位置(可通過梯形圖查看X0D通斷狀態(tài)),此時用換刀指令M06換刀,動作正常,LED數(shù)碼管顯示當前主軸上的刀號,但這時在手動方式下按主軸松刀按鈕時,出現(xiàn)“1007 CHECK MOTOR AND RESET THERMAL RELAY”(檢查電動機及復位熱繼電器)報警,這又是一不切實際的報警,查松刀按鈕與電器柜端子號125、24P相連,調(diào)整端子線125位置,當它接在與115線左側(cè)相鄰端子時,主軸松刀動作(這可能是公司自己維修時誤動了該線位置),機床修復。

(2)故障現(xiàn)象:因該機床在執(zhí)行程序過程中,操作者發(fā)現(xiàn)換刀時所選刀號不對,在機床換刀過程中就按了進給保持按鈕,然后又按了【R E S E T】復位鍵,這時換刀動作停止了,但更改程序后再執(zhí)行程序時,機床出現(xiàn)“1027 MAG,POT NOT STANDBY OK EXCUTE T CODE AG A I N”(刀杯沒到位,設備未準備好,排除后重新執(zhí)行T代碼)報警,機床不能工作。

故障分析:因機床換刀時執(zhí)行的是相對固定循環(huán)程序動作,每個動作執(zhí)行到位并發(fā)出電信號,下個動作自動執(zhí)行,但其中某一動作執(zhí)行不到位置就停止,下一個動作就不會執(zhí)行,并且機床換刀時默認初始位置狀態(tài)。

故障排除:因該機床是二手設備,操作工又是新?lián)Q的,他對本機床操作還不是太熟悉,筆者到現(xiàn)場后,聽了操作工的操作過程和機床顯示器上所出現(xiàn)的故障代碼及提示,分析可能是刀杯未轉(zhuǎn)到位所致,筆者同時又短信告知該系統(tǒng)維修工程師,得到對方確認,排除過程其實很簡單,將工作方式轉(zhuǎn)換在手動方式下,按住刀杯正轉(zhuǎn)(CW)或按住刀杯反轉(zhuǎn)(C C W)按鈕,使刀杯旋轉(zhuǎn),然后松開按鈕即可,刀杯會到位后自動停止的,這時再執(zhí)行程序,機床工作正常,故障消除。

2. 案例2

FANUC serier 0i Mate-TD 沈陽機床股份有限公司生產(chǎn)的C A K5085d j車床(CNC:MAIN BOARD(主板):0042C 800070000203 SERVO CARD(伺服卡):00146 310 伺服放大器:A06B-6130-H001(V08611589)。

故障現(xiàn)象:該車床在加工零件的換刀過程中顯示屏顯示刀架找不到刀位號,機床不能運行。

故障分析與排除:該車床刀架是由沈陽機床股份有限公司數(shù)控刀架分公司生產(chǎn)的,型號為:SLD 150AD,打開刀架罩殼后,發(fā)現(xiàn)該刀架發(fā)訊盤型號為JX-4W,它是通過簧片接觸式開關的通斷來檢測和判斷刀位的,該刀架發(fā)訊盤有一固定盤,其中間為一整圓環(huán)銅薄與機床數(shù)控系統(tǒng)COM連接,四周均勻分布4個間斷圓環(huán)銅薄,與機床數(shù)控系統(tǒng)的4個刀信號連接,還焊有1個微動開關(一端與COM焊接),用于檢測刀架是否夾緊,還有一動盤隨刀架一起轉(zhuǎn)動,其上固定了一長一短且相連的兩接觸簧片,其中短接觸簧片始終與固定盤中間整圓環(huán)銅薄接觸,而長接觸簧片根據(jù)其與固定盤相對位置與固定盤四周分布的4個間斷圓環(huán)銅薄中的一個保持接觸或斷開來確定刀位。斷開電路,人工旋轉(zhuǎn)刀架檢測發(fā)現(xiàn)盤COM與任一刀信號連接點間阻值(導通時),其阻值較大,按理在導通時阻值應接近零,分析可能是油污污染了觸點所致,卸下發(fā)訊盤,用酒精清洗接觸簧片和銅薄,重新裝配后換刀動作正常,故障消除。

表 1

3. 案例3

G S K 9 8 0 T DC沈陽機床廠生產(chǎn)的C K 6 1 5 0 車床(系統(tǒng):GSK980TDC,伺服系統(tǒng):GS2000 j08GB03309 H75)。

故障現(xiàn)象:該數(shù)控車床原系統(tǒng)是FANUC系統(tǒng),直流電動機伺服驅(qū)動,因使用近30年,其故障率高,維修成本大,因而對其系統(tǒng)進行了改造。改造后的機床在加工階梯軸時加工尺寸和編程尺寸相差較大,例如用同一刀位同1把刀具同一切削方向在1個零件上加工φ 150mm和φ 133mm兩外圓,X方向?qū)Φ对讦?151m m左右,加工后測量φ 150mm合格,φ133mm為φ131.9mm不合格;用50量程百分表測量車床中拖板位移(X方向),在MDI方式下輸入“G01U-10(10)F0.4”按輸入鍵,觀察百分表顯示中拖板位移了5.34mm,也就是說程序要求其直徑減少10mm,實際加工使直徑減少了10.68mm,造成這種加工誤差的主要原因是數(shù)控系統(tǒng)和伺服驅(qū)動器中電子傳動比參數(shù)設置不正確造成的(廣數(shù)老系統(tǒng)僅在伺服驅(qū)動器中設置電子傳動比參數(shù))。

故障排除:根據(jù)G S K980- TDC使用手冊其原參數(shù)設置如表2(相關部分)所示:

按使用手冊參數(shù)說明其X軸

表2 原參數(shù)設置

電子傳動比為

CMRN/CMDN=(4Cδ/2L)×(ZM/ZD)

式中,δ為系統(tǒng)最小輸出指令單位(0.001);C為伺服電動機編碼器線數(shù)(2 500條);L為X軸絲杠導程(6mm);ZM為X軸絲杠端齒輪(或同步輪)齒數(shù)(無);ZD為X軸伺服電動機端齒輪(或同步輪)齒數(shù)(無)。

將這些數(shù)據(jù)帶入計算公式得出結(jié)果和原設置參數(shù)一致,電話咨詢廣數(shù)技術工程師,回答這是個例,只有慢慢調(diào)試,根據(jù)用百分表實測數(shù)據(jù),機床X軸實際移動距離(直徑)>程序輸入數(shù)據(jù)(10.68∶10),應減少CMRN或增加CMDN參數(shù)值,采取接近法,逐步調(diào)試其參數(shù)值,最后將CMRN參數(shù)設置為:5000,CMDN參數(shù)設置為:6245,再用百分表檢測數(shù)據(jù),機床X軸實際移動距離(直徑)等于程序輸入數(shù)據(jù),問題得到解決。

4. 結(jié)語

總之,在機床維修過程所遇到的故障是多種多樣的,機床結(jié)構(gòu)和布線也是多種多樣的,且目前在國內(nèi)使用的數(shù)控系統(tǒng),大多數(shù)故障自診斷能力還較弱,不能對系統(tǒng)的所有部件進行測試,也不能將故障原因定位到具體的元器件上,往往一個報警號會有眾多的故障原因提示,有時還不能反應出真正的故障原因,但只要筆者們不斷學習、不斷請教故障維修專家、不斷總結(jié)經(jīng)驗,在維修過程能根據(jù)具體情況用心去分析,有條不紊地去排查并結(jié)合常用的故障分析與檢測方法,那么維修過程中遇到的問題就容易解決了。

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