段立林(中電投山西鋁業有限公司氧化鋁分公司, 山西 忻州 034100)
強制循環蒸發器三效改四效的實踐應用
段立林(中電投山西鋁業有限公司氧化鋁分公司, 山西 忻州 034100)
本文介紹了在某氧化鋁廠生產中,將強制循環蒸發器由三效改為四效的一系列措施。對比分析了改造前后強制循環蒸發效率及工藝指標狀況,簡要介紹了取得的經濟效益。
三效;四效;蒸發效率;經濟效益
強制循環蒸發器在氧化鋁生產中是蒸發工序的主要蒸發器類型,具有適宜高濃度蒸發的特點,在某公司氧化鋁廠蒸發工序,進行種分母液的蒸發利用的是一組三效強制循環蒸發器,多年來由于設備原因有其中一效蒸發器在線外閑置或作為備用效,隨著種分母液生產量的增加及進一步優化工藝指標的需要,目前這組三效蒸發器的蒸水量及指標已經不能滿足生產要求,因此,充分利用好閑置的一效蒸發器,將三效改為四效,提高蒸發器的蒸水量,降低成本,優化工藝指標非常必要。
①強制循環蒸發器設計本來有4個效組成,由于各種原因,只投用了其中3個效,每個效加熱面積900m2,共2700m2,另有一個效作為備用閑置,閑置加熱面積900m2。
②各個效的冷凝水的余熱未充分利用,一效、二效冷凝水沒有水封、乏汽閃蒸罐等節汽措施,蒸汽熱利用效率低。
③目前采用過熱蒸汽加熱,蒸汽熱值利用不夠充分。
④設計的強制循環蒸發器的產能為25kg/h.m2,目前的三效強制循環蒸發器的蒸水量為67.5 m3/h,由于受到目前的種分蒸發器蒸水能力制約,種分蒸發母液全堿濃度只能達到190g/l,送到氧化鋁下一道工序沖淡了精制液濃度,增加了后續工序的內部種分循環液量,升高了氧化鋁制造成本。

說明:①……線表示蒸汽、乏汽管路;②----線表示冷凝水管路;③一效、二效的冷凝水沒有水封罐、乏汽閃蒸罐節汽裝置,余熱都未充分利用。
⑤目前的三效強制循環蒸發器的單位噸水能耗成本為:每小時電耗為700kW,汽耗為25噸,單位能耗成本為(700×0.45+25×92)÷67.5=38.74元/噸.水,單位噸水成本較高。(附:改造前的強制循環蒸發器簡圖)
2.1 可行性措施一分析
蒸發器組各效溫度損失由溶液沸點升高、靜壓和二次汽管管阻力等項因素組成,通常前兩項是主要影響因素。溶液的沸點升高,與溶液濃度成正比,它是溶液本身的特點,故蒸發過程由沸點升高引起的溫度損失很大,為此化工、冶金等行業在低濃度段根據可能盡量采用較多的效數,以降低蒸發過程的熱耗。在其它條件固定的情況下,根據蒸發器的傳熱原理Q= KF△t,蒸發器的加熱面積大小決定了蒸發器的組時產能大小,在一定條件下,增大加熱面積,則能夠提高蒸發器的效率,所以,將三效改為四效,增加900m2的加熱面積,能夠顯著提高目前蒸發器的組時蒸水量。
2.2 可行性措施二分析
液體或汽體在傳熱過程中,在其傳熱表面會形成一層薄膜。例如蒸汽在傳熱面即蒸發器的加熱管上冷凝形成水膜。對于列管式加熱器,蒸汽或液體在管道的內壁或外壁表面形成液體或汽體膜,膜的形成影響傳熱效果。對于蒸汽膜的傳熱與蒸汽的密度、蒸汽潛熱和溫度有關。而設備確定以后,膜系數和密度、蒸汽潛熱和溫度有關。蒸汽參數確定后,蒸發潛熱就確定,蒸汽密度隨過熱度降低密度提高,膜系數也就提高。所以采用低過熱度的飽和蒸汽,有利于蒸發熱能利用,提高效率。
2.3 可行性措施三分析
蒸發器在三效作業時,一效、二效的冷凝水的熱能未充分回收利用,直接進入回水箱,回水溫度高達120℃以上。在一效增加2個回水乏汽閃蒸罐,在二效增加1個乏汽閃蒸罐,充分利用新蒸汽冷凝水的乏汽,將回水溫度降低到95℃左右,降低汽耗。
由以上可行性分析,此次三效改四效重點改造內容有以下幾點:
①進行閑置效的設備修復,做好合岔流程的完善,由三效改為四效。
②在進入一效加熱室之前的蒸汽管道加設減溫減壓裝置,使得新蒸汽由過熱蒸汽轉為飽和蒸汽,降低汽耗,使用DN300減溫減壓閥一件。
③在蒸發器Ⅰ、Ⅱ效增加冷凝水水封罐、乏汽閃蒸罐,降低汽耗。改造后蒸發器見下簡圖。

說明:
a.一效、二效的冷凝水加設水封罐、乏汽閃蒸罐節汽裝置,余熱充分利用。
b.由目前的三效改為四效強制循環蒸發器,加熱面積增加900m2。
c.在進入一效加熱室之前的蒸汽管道加設減溫減壓裝置。
d.新增一套DCS自動控制系統,對蒸發器進料量、出料量,一效蒸汽壓力、溫度、流量,各效液位,泵的遠程控制等實現自動控制。
三效改四效的技術經濟效益如下:
①改造之后,加熱面積達到3600m2,四效強制循環蒸發器的蒸發強度22kg/m2.h計算,在蒸發稀的種分原液時,組時蒸水量將由目前的67.5m3/h達到80m3/h,噸水汽耗將由目前的0.37t.汽/t.水下降到0.31t.汽/t.水。
②改造后,每小時電耗為900KW,汽耗為25噸,單位能耗成本為(900×0.45+25×92)÷80=34.31元/噸.水,單位噸水成本比改造前的38.74元/噸.水下降4.43元/噸.水。每年蒸發器的蒸水成本降低費用為4.43×80×24×365×90% ×62%=170萬元/年。
③緩解了目前種分蒸發器緊張的局面,種分蒸發母液濃度進一步提高,減少了氧化鋁生產中間環節的液量循環,優化了指標,降低了成本。
參考資料:
[1]天津大學化工原理教研室.化工原理(上)[M].天津科學技術出版社,1992,(1).
[2]氧化鋁廠各類生產技術臺帳[M].