■林春華 ■福建煤電股份有限公司,福建 龍巖 364102
福建煤電公司坎市發運站的篩分系統有:3 個受煤坑(配有3 臺往復式給煤機)、1 條原煤皮帶、1 臺振動篩、1 條配煤皮帶、1 臺破碎機。當要配煤時,分別開啟2 個或3 個受煤坑中的往復式給煤機,由于往復式給煤機的原理是通過電機驅動底板來回運動,實現送煤,在送煤的過程中,依靠閘門來控制給煤量。由于無法知道往復式給煤機在工作時的送煤量,導致配煤時,煤炭質量波動較大,這樣給生產帶來極大的難題。針對這一現狀,2013年,我們引進安裝3 臺電子皮帶稱,通過控制電子皮帶稱皮帶的轉速,從而實現精確配煤。
坑內煤炭通過閘門和料口到達秤體的緩沖部分。秤體皮帶向前運行時,煤炭從下料口連續拉出輸送到下一工序。煤炭在到達秤體稱量部分(L)時,煤炭的重量通過稱重托輥傳給壓力傳感器,壓力傳感器檢測出與L 范圍內煤炭重量成正比的壓力F1,并送出與F1 成正比的電信號,信號處理單元將現場弱電信號進行放大、轉換,然后傳輸到模擬輸入口中,經系統處理運算后得到實際流量,與設定流量相比較,通過調節變頻器,實現定量給料。
定義有效稱量段長度為L,皮帶稱量段范圍內物料重量等于G,則稱重傳感器檢測到單位長度上煤炭重量F1 為:

G 的單位為Kg,L 的單位為m,則F1 的單位為Kg/m
若煤炭運行的線速度等于V(m/s),則在時間T(s)內計算出煤炭質量(W)為

式(2)中V:煤炭運行速度;T:累計時間;W:累計下煤量;煤炭運行速度V 就是皮帶運行速度。
皮帶速度是由電機轉速通過機械傳動得到,其與電機轉速、減速機減速比、秤體主動滾筒直徑有關,他們之間數學關系為:

式(3)中i:減速機總減速比,即各級減速比之積;D:主動滾筒直徑;d:皮帶厚度;n:電機轉速(轉/分)。
事先將已知質量數值(熱值或灰分值)的各種煤,分別裝入到受煤坑1#、2#、3#內,依據客戶需要質量(熱值或灰分值),計算出各種煤種的配比,然后,將質量數值輸入到計算機中,點擊相應的電子皮帶稱,即可生產。

表1 大壩工程混凝土配合比
系統中主、輔料秤由可編程控制器(PLC)和上位機實現兩級控制。現以1#~3#三臺電子皮帶秤的PLC 控制分析為例,每一電子皮帶秤有一臺皮帶驅動電機,兩個料位傳感器,一個速度傳感器,一個稱重傳感器,一臺變頻器,它們構成了被控對象。電動機的啟、停由開關量控制,PLC 數字量輸出信號作為變頻器的控制端輸入信號,經變頻器調制輸出高頻脈沖給皮帶驅動電機。料位傳感器檢測料斗有無物料,速度傳感器測量電機的轉速。系統需8 個數字量輸入信號,25 個開關量輸入信號和24 個開關量輸出信號,I/O 點總數量為57。I/O 點數量和類型如表所示。

表PLCI/O 口數量和類型
西門子公司的SIMATICS7 -/300,屬于模塊化小型PLC 系統,各種單獨的模塊之間可進行廣泛組合構成不同要求的系統。
根據系統被控對象的I/O 點數以及工藝要求、掃描速度、自診斷功能等方面的考慮,選用SIEMENS 公司S7 -300 系列PLC 的CPU315 -2DP。CPU315 -2DP 是唯一帶現場總線(PROFIBUS)SINECL2 -DP 接口的CPU 模板,具有48KB 的RAM,80KB 的裝載存儲器,可用存儲卡擴充裝載存儲容量最大到512KB,最大可擴展1024 點數字量或128 個模擬量。根據統計出的I/O 點數選擇一個直流32 點和一個16 點的SM321 數字量輸入模塊和一個32 點SM322 繼電器輸出模塊。
三菱公司提供了FR-A540 系列變頻器與該公司的標準電機相匹配時的技術參數。采用三菱的標準電機,電子皮帶機額定功率為0.4KW,額定電壓380V,轉速1420r/min,調速范圍120~1200r/min。三菱FR-A540 變頻器自帶有PID 調節功能,根據自動配料系統生產工藝要求進行PID 控制,需要檢測設定的部分參數設定如下:
(1)Pr.1=50Hz,Pr.2=5Hz,本系統Pr.18=120Hz 不變;
(2)Pr.19=9999,與電源電壓相同;
(3)Pr.7=2s,加速時間(7.5K 以下出廠設定值5s,0~3600s/0~360s);
Pr.8=2s,減速時間(7.5K 以下出廠設定值5s,0~3600s/0~360s);
(4)Pr.9 由電機額定值決定;
(5)Pr.14=0,適用恒轉矩負載;
(6)Pr.79=3,外部/PU 組合操作模式;
(7)Pr.183=8,實現RT 開關=REX 開關;
(8)Pr.128、Pr.129、Pr.130、Pr.131、Pr.132、Pr.133、Pr.134 根據現場PID 調節具體要求來設定。
STEP7 是西門子的S7 -300 系列PLC 所用的編程語言,它是一種可運行于通用微機中,在WINDOWS 環境下進行編程的語言。通過STEP7 編程軟件,不僅可以非常方便地使用梯形圖和語句表等形式進行離線編程,并通過轉接電纜可直接送入PLC 的內存中執行,而且在調試運行時,還可在線監視程序中各個輸入輸出或狀態點的通斷情況,甚至進行在線修改程序中變量的值,給調試工作也帶來極大的方便。
STEP7 將用戶程序分成不同的類型塊。程序塊分為兩大類:系統塊和用戶塊。用戶塊包括:OB=組織塊,FB=功能塊,FC=功能,DB=數據塊。主程序可以放入“組織塊”(OB)中,而子程序可以放入“功能塊”(FB 或FC)中。
在本系統中,PLC 的主要任務是接受外部開關信號(按鈕、繼電器觸點)和傳感器產生的數字信號的輸入,判斷當前的系統狀態以及輸出信號去控制接觸器、繼電器、電磁閥等器件,以完成相應的自動化控制任務。除此之外,另一個重要的任務就是接受工控機(上位機)的控制命令,以進行自動配料控制。
自動配料程序共有OB1 及FC1 至FC6 等7 個“塊”。OB1 是主程序,通過6 個“CALL”調用語句,依次調用FC1 至FC6 等功能模塊,達到組織整個程序的目的。程序中6 個功能塊的任務分配如下所示:
FCl 負責系統開始運行以及運行方式的設定;FC2 負責對系統的停止;
FC3 負責計量泵和計量泵配比控制;FC4 負責故障、事故處理控制;
FC5 負責對變頻器的自動化控制;FC6 負責指示燈的顯示控制。
[1]吳玉厚,潘振寧,張坷.MAC 控制器中PID 調節的應用[J].沈陽建筑下程學院學報(自然科學版).2004,4 第20 卷第2 期:153 -156.
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