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湘鋼HPF脫硫效率的穩(wěn)定與提高

2015-12-14 06:15:26
山東工業(yè)技術(shù) 2015年15期
關(guān)鍵詞:效率工藝系統(tǒng)

馮 勇

(湖南華菱湘潭鋼鐵集團煤焦化公司,湖南 湘潭 411100)

2006年8月,湘鋼焦化廠新建焦爐煤氣脫硫系統(tǒng)投入使用,該系統(tǒng)采用以氨為堿源的HPF脫硫工藝,設(shè)計最大處理能力為115000Nm3/小時,凈化后煤氣中H2S含量低于800mg/m3。投產(chǎn)初期脫硫系統(tǒng)運行穩(wěn)定,脫硫效率達到90%以上,凈化后煤氣中H2S含量低于500mg/m3。

隨著焦化煉焦車間工藝參數(shù)調(diào)整,煤氣凈化系統(tǒng)設(shè)備逐步劣化,該工藝脫硫效率呈現(xiàn)下降趨勢,煤氣中H2S含量上升,2014年,焦爐煤氣H2S含量最高達到1600mg/m3。為滿足焦爐煤氣用戶精益生產(chǎn)需求,緩解環(huán)保壓力,穩(wěn)定與提高脫硫效率成為目前亟需解決的問題。

1 工藝流程

圖1 脫硫系統(tǒng)工藝流程圖

從鼓風來的煤氣,進入直冷式預(yù)冷塔,冷卻至25-35℃后,進入兩座并行脫硫塔,與再生塔頂噴淋下來的脫硫液逆流接觸,以脫除煤氣中的H2S、HCN等雜質(zhì),然后送硫銨工段。具體工藝如圖1所示。

2 問題查找

結(jié)合脫硫系統(tǒng)設(shè)計方案,從脫硫工段工藝流程入手,對脫硫運行參數(shù)進行分析,全面診斷脫硫系統(tǒng)存在的原因。主要參數(shù)變化見表1。

表1 主要參數(shù)與設(shè)計參數(shù)對比

從參數(shù)對比來看,脫硫系統(tǒng)脫硫效率下降的主要原因是工況發(fā)生改變,脫硫系統(tǒng)運行負荷增大,脫硫環(huán)境溫度過高,催化劑活性下降且再生能力下降。

3 問題解決

3.1 降低脫硫塔處理負荷

由于送高爐生產(chǎn)用的焦炭供小于求,焦爐處于滿負荷生產(chǎn),甚至是強化生產(chǎn),焦爐煤氣回收量基本穩(wěn)定在12萬m3/小時,要降低脫硫塔負荷只能降低入塔煤氣H2S含量。在保證焦炭質(zhì)量、兼顧配煤成本的條件下,通過源頭控制,調(diào)整配煤方案,配合煤含硫量由0.8%下降至0.7%,入塔焦爐煤氣含量降至7-8g/m3,脫硫塔處理負荷降低10%-15%。

3.2 降低系統(tǒng)熱負荷,增加熱負荷處理能力

(1)鼓風來煤氣溫度的穩(wěn)定 一是穩(wěn)定循環(huán)氨水壓力,保證進入初冷器溫度不高于81℃;二是對初冷器進行定期維護、提供充足的冷卻水資源,保證煤氣冷卻效果,穩(wěn)定煤氣在初冷器后溫度為21-23℃;三是優(yōu)化鼓風機與預(yù)冷塔之間煤氣管網(wǎng),降低鼓風機后煤氣升溫幅度,煤氣溫度低于<50℃,減少煤氣夾帶的焦油、萘脫硫系統(tǒng)。

(2)低溫水系統(tǒng)維護與改造 一是通過對水站制冷機進行計劃性年修、涼水塔填料更換、吸水井池底清污、管道過濾器清掃等措施,降低低溫水供水溫度;二是考慮到煤氣處理量的增加,新增一套制冷機系統(tǒng),為脫硫工段專供低溫冷卻水,同時對預(yù)冷塔換熱器進行更換以及新增兩臺換熱器,增強換熱效果,脫硫塔內(nèi)脫硫液溫度由最高47℃,目前穩(wěn)定在40-45℃。

3.3 降低副鹽含量,提高催化劑活性

HPF 法脫硫過程不可避免會產(chǎn)生 (NH4)2S2O3、NH4CNS及(NH4)2S等鹽類,控制脫硫液溫度的同時,加強脫硫液副鹽含量的監(jiān)測力度,分析副鹽成分與含量數(shù)據(jù),制定每日排脫硫廢液35-45噸的計劃。為防止催化劑中毒,將“停電捕焦油器停脫硫塔運行,開脫硫交通管”納入崗位作業(yè)指導(dǎo)書;新增電捕焦油器,具備電捕焦油器離線檢修,煤氣除油能力不下降的目的。

3.4 穩(wěn)定壓縮空氣供給量

在脫硫生產(chǎn)操作中再生塔空氣供給量對脫硫效率穩(wěn)定提高起著關(guān)鍵作用,且極為敏感,因此在生產(chǎn)操作中當鼓風強度低于 100m3/m·h時, 脫硫效率就會明顯下降,同時還必須保證壓縮空氣穩(wěn)定,為達到這一目的,對現(xiàn)有壓縮空氣管道進行優(yōu)化,實現(xiàn)專供,且增加儲氣罐,穩(wěn)定供給壓力。現(xiàn)場實際操作證明,老脫硫系統(tǒng)風量供給在4400Nm3/小時,風壓穩(wěn)定在0.42MPa能較好滿足生產(chǎn)需求,脫硫效率未下降,硫泡沫浮選順利。

3.5 提硫系統(tǒng)改造

通過采用隔膜壓濾機替代熔硫釜,使提硫系統(tǒng)的處理能力從30m3/h,提升到80-100m3/h,保證了硫泡沫的及時有效提取,解決了影響脫硫工藝正常運行的“瓶頸問題”。

3.6 其他措施

3.6.1 脫硫塔堵塞清理

2013年,脫硫塔阻力超過1500Pa,阻力上升。停1#塔檢查,發(fā)現(xiàn)塔內(nèi)堵塞,主要原因有硫泡沫淤積、焦油等雜質(zhì)沉淀、輕質(zhì)填料破損堵塞等。經(jīng)過更換填料,系統(tǒng)清洗,1#脫硫塔效率明顯上升。

3.6.2 氨濃度控制

由于脫硫液溫度比理論值高,系統(tǒng)內(nèi)氨容易揮發(fā),影響脫硫反應(yīng)的進行,因此,控制系統(tǒng)內(nèi)揮發(fā)氨的有效含量十分重要。2013年3月,跟蹤系統(tǒng)揮發(fā)氨含量,僅為3-4g/L,低于4-5g/L。鑒于此,除調(diào)整系統(tǒng)溫度不高于45℃外,還分兩種方式從硫銨工段供給氨源,一是向反應(yīng)槽供給液氨,二是向預(yù)冷塔供給汽氨。2014年,脫硫液溫度控制在 35℃-45℃時,揮發(fā)氨含量控制在7g/L左右。

3.6.3 完善工藝參數(shù)監(jiān)控

在提高老系統(tǒng)脫硫效率的過程中,不斷恢復(fù)與增加系統(tǒng)中溫度、壓力、流量等儀表監(jiān)測測量,保證生產(chǎn)關(guān)鍵參數(shù)的有效與及時。同時,在再生塔頂部增加視頻監(jiān)控裝置,崗位人員實時掌握硫泡沫浮選狀態(tài),防止堵塔或跑液。

4 結(jié)束語

通過不斷強化工藝管理,優(yōu)化設(shè)備功能,充分發(fā)揮催化劑作用,形成了脫硫液吸收與再生的良性循環(huán),焦化廠脫硫老系統(tǒng)脫硫效率再次達到設(shè)計能力,脫硫后煤氣含H2S含量降低至500-800mg/m3,脫硫效率達到90%以上,從而減少了環(huán)境污染,降低了設(shè)備的腐蝕與結(jié)垢,為后續(xù)焦爐煤氣用戶的精益生產(chǎn)創(chuàng)造了一個干凈的條件。

[1]肖瑞華,白金鋒.煤化學產(chǎn)品工藝學[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2008.

[2]王海清等.ADA法向PDS法過渡中脫硫塔堵塞問題的探討與對策[J].中氮肥,1996(04):17.

[3]肖瑞華.煉焦化學產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)問答[M].北京:冶金工業(yè)出版,2011.

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