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ZPW-2000A軌道電路長電纜發送器過熱問題分析

2015-12-16 12:10:12洪福慶上海鐵路局電務處
上海鐵道增刊 2015年4期

洪福慶 上海鐵路局電務處

ZPW-2000A軌道電路長電纜發送器過熱問題分析

洪福慶 上海鐵路局電務處

ZPW-2000A軌道電路在國內已大量投入使用,作為在UM71無絕緣軌道設備基礎上發展的自動閉塞制式,其系統具備高安全性、適用性、可靠性以及穩定性等特點。在實際維護工作中,針對現場不同線路類型、道床條件、電纜長度、鋼軌阻抗,ZPW-2000A軌道電路具有調整特性,依據調整參考表調整模擬電纜、發送電平級、接收電平級以達到一次調整,滿足軌道電路調整狀態、分路狀態、機車信號入口電流。在ZPW-2000A設備運用中,對電纜長度有較高的要求,當線路存在長大區間,軌道電路信號電纜長度增加,軌道電路發送器設備溫度上升。針對此類問題,對軌道電路運用現狀進行分析,并提出解決措施。

ZPW-2000A軌道電路;長電纜;發送器;溫度

1 問題現狀

在現場實際長大區間(超過10 km)使用中,存在發送盒過熱的現象。最高溫度達75℃。通過過熱區段電氣特性測試,發送盒功出電壓正常、衰耗盒軌入電壓正常,接收盒主軌出、小軌出電壓均正常,軌面電壓也正常,現場似乎不存在調整問題,但ZPW-2000A設備參數因溫度高可引發發送盒停止工作、發送器底座簧片燒壞的現象,造成區間移頻自動閉塞設備工作不穩定,給行車安全埋下隱患。

2 問題調查

2.1 現場數據分析

采用紅外線熱成像儀對發送器外殼的各點溫度進行測試,其前面板設備銘牌左下角溫度最高,因此將該點定為發送器溫度測試點。

選取一站區間ZPW-2000A軌道電路進行溫度采樣,發送器溫度測試數據見表1。

圖1 發送器外殼溫度隨電纜長度變化而變化的情況

表1測試數據為發送電平級為1級的實際測試數據。當電纜長度(實際電纜長度+模擬電纜長度)為10 km時,發送器外殼溫度在45.6℃至51.8℃之間,當電纜長度為12.5 km時,發送器外殼溫度在49℃至55.7℃之間,當電纜長度為14 km時,發送器外殼溫度在53.3℃至56.9℃之間,曲線如圖1所示。

2.2 試驗數據分析

根據現場實際情況建立ZPW-2000A軌道電路matlab模型,模擬軌道電路現場使用最不利條件,測量發送器的外殼溫度及功率三極管溫度,仿真計算的最不利條件如表2所示,其中功出電流項為不同電纜配置條件下的最大功出電流。

根據表2選定發送器頻率,通過調整發送器的負載電阻來獲得表2中的最大功出電流,設備運行4 h后測量發送器銘牌處及功率管溫度。測試數據見表3(單位:℃)。

圖2 現場實測數據溫度隨電纜長度增加而升高

表3測試數據當電纜長度為7.5 km時,發送器外殼溫度在45℃至46℃之間,當電纜長度為10 km時,發送器外殼溫度在49℃至52℃之間,當電纜長度為12.5 km時,發送器外殼溫度在53℃至59℃之間,與現場實測數據溫度隨電纜長度增加而升高規律一致,曲線如圖2所示。

3 問題分析

發送盒溫度過高的現象,從內部原因分析溫度產生的原因,電纜長度增加時,發送盒溫度上升,發送器的激勵放大器、功率放大器在這種情況下負載重。在這種區段使用中,為滿足分路特性,往往采取高發送電平的做法,無疑進一步增加了發送器工作功率。由于實際發送器功率放大電路為非線性電路,采取發送器高電平的方式雖然增加了前級放大電路的功率,但在發送器后級輸出級,功出電壓增加卻有限,能效轉換效率進一步降低。每調高一級電平,發送盒整體工作功率增加,有效輸出功率增加卻有限,多余的能耗以熱量的形式釋放出,產生發送過熱的現象,發送盒工作能效比進一步降低。針對這一分析,選取現場一過熱區段與正常區段進行現場測試,得出數字見表4。

表4 選取現場一過熱區段與正常區段進行現場測試而得出的數字

為避免數據偶然性,選取了其它過熱及正常區段比對,發現過熱區段能效均在50%以下,正常區段均在60%以上,過熱區段發送盒工作效率低,較多能量喪失在溫度上。

在現場實際運用過程中,由于長大區間電纜的現狀,通常認為發送電平級應比短區間電纜的要高,并未從能耗的角度去分析,通過較高電平來確保軌道電路工作正常。長大區間電纜條件下的發送盒高電平輸出,造成的矛盾顯然突出:提高電平,軌面電壓會有所升高,但產生大量無功功率,產生溫度過熱問題。雖然機械室可采取降溫措施,但未得到根本解決。

4 對策措施

為有效解決開通線路長大區間電纜帶來的發送盒過熱問題,將發送盒內部溫度降下來,提出了兩類解決措施。

(1)區間增設中繼站。通過中繼站機械室增設電源系統、區間ZPW-2000A設備、區間其它信號設備,可有效解決電纜長度問題。

(2)使用調整手段,提高發送盒轉換能效,降低無功功耗,減少發熱能量,提高功出效率。

在兩個方案討論過程中,方案一改變了設備現狀,問題能夠得到徹底解決,但投資費用大,涉及通信、信號、電力、房建等多個部門,且后期維護成本增加。實施難度大。方案二經濟,設備基本無變化,但實施效果有待考證,問題能不能得到解決需要通過驗證。

通過方案比對,方案二比較有操作性,但在方案實施上,必須充分考慮最不利條件下軌道電路一次調整特點,同時對軌道電路調整過程中帶來的風險必須要充分研判。具體從以下幾點考慮:

(1)軌道電路的調整需嚴格按照相關設計院出具的調整表進行,對各類參數的調整必須有一個系統的考慮,綜合各方面因素。嚴禁隨意調整帶來的盲目性。為此,需與相關設計單位充分溝通,由設計單位現場調查,針對“一區段一調整”,現場實際調整嚴格按照調整表進行。

(2)軌道電路調整在天窗、施工點內進行,調整到位后,室外應立即對本區段軌面電壓、分路殘壓、電碼化入口電流、小軌電壓等進行測試。并與原調整前數據進行比對。室內應對發送盒工作功率、功出功率進行測試,計算出能效比的變化范圍。

(3)設備調整試點期間,必須加強盯控。重點對調整狀態、分路殘壓、發送盒工作狀態等進行每日盯控。發現問題,立即復原。

確定實施方案后,選取一區段,在天窗點按以下調整步驟實施了調整:

(1)降低發送電平一個等級,發送電平從1級電平降低為2級電平,發送盒溫度明顯下降。

(2)提高接收電平級,從64電平(衰耗盒端子c3-a6,c4-a9,3-7,5-10)調整為71級平級(衰耗盒端子c3-a2,c4-a9,a1-a6,a7-a10)。

(3)調整后測試情況見表5。

表5 整后測試情況

方案實施后,在試點期內電務段加強了盯控,經過雨季等不利條件下未發生殘壓超標現象,軌道電路各類參數也均在合理范圍之內。

經調整后的發送盒溫度有了明顯下降,經測試為50℃左右。溫度過高問題得到解決。

5 總結

本文針對長大區間軌道電路信號電纜長度增加,軌道電路發送器設備溫度上升問題,從現場測試、試驗測試、問題分析等方面進行了闡述,并提出對策措施以便現場出現類似問題時參考。

責任編輯:萬寶安 竇國棟

來稿日期:2015-12-01

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