王春陽
(大慶油田第七采油廠第一油礦,大慶市 163517)
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淺析串井流程應(yīng)用現(xiàn)狀及調(diào)整措施
王春陽
(大慶油田第七采油廠第一油礦,大慶市163517)

摘要:隨著葡萄花油田葡北區(qū)塊采出液含水的增加,集輸系統(tǒng)流動液體的流變性發(fā)生變化。為了進(jìn)一步節(jié)能降耗,第七采油廠第一油礦在2013年夏末對某采油隊(duì)三座計(jì)量間共36口油井進(jìn)行單管冷輸試驗(yàn)性改造,從1a多的管網(wǎng)運(yùn)行情況看,取得了一定的節(jié)能效果,但也遇到了一些具體問題。就現(xiàn)階段改造成果與問題進(jìn)行分析,進(jìn)一步探索出適用于本地區(qū)管網(wǎng)改造的具體參數(shù)界限與允許條件,為日后新流程推廣做出積極探索。
關(guān)鍵詞:串井流程;應(yīng)用;節(jié)能;改進(jìn)
前言
葡萄花油田葡北地區(qū)已進(jìn)入中高含水期,區(qū)塊采油速度低,含水高,開采成本劇增,開采難度加大,挖潛增效成為油田可持續(xù)發(fā)展和油田生產(chǎn)經(jīng)營的重要課題。隨著葡北油田采出液含水的增加,集輸系統(tǒng)流動液體的流變性發(fā)生變化。為了進(jìn)一步節(jié)能降耗,2013年第七采油廠第一油礦對某采油隊(duì)共36口油井進(jìn)行單管冷輸及環(huán)狀不摻水油井流程改造。
1基本概況
該采油隊(duì)地處葡北四斷塊,管理面積11.5km2,轄有中轉(zhuǎn)站一座、注水站一座、計(jì)量間6座、配水間6座,2013年改造前有油井78口,正常開井59口,水井48口,正常開井44口,改造前日產(chǎn)液504t,日產(chǎn)油56.2t,隊(duì)屬中轉(zhuǎn)站平均回油壓力0.52MPa,平均回油溫度38℃。日平均摻水量1783m3,日平均自耗氣量5137m3。
2串井流程改造后現(xiàn)狀
跟蹤對比3座計(jì)量間2013年8月新管網(wǎng)投產(chǎn)后至2014年10月生產(chǎn)運(yùn)行情況,將產(chǎn)液量、含水率、管線總長度作為關(guān)鍵指標(biāo),可以看出:1#計(jì)量間1號串(3口井)及3號串(2口井)、4#計(jì)量間2號串(2口井)及5號串(3口井)管線運(yùn)行正常,4個串總產(chǎn)液量較少(平均液量54t/d),含水率正常(平均值82%),平均長度不超過800m;而1#計(jì)量間2號串(4口井)、2#計(jì)量間1號串(7口井)、4#計(jì)量間1號串(3口井)、3號串(6口井)及4號串(4口井)管線運(yùn)行異常,主要表現(xiàn)在油井井口回壓升高較快,回油溫度不穩(wěn)定,管線容易卡堵等,5個串總產(chǎn)液量較大(115.4t/d),含水率正常(平均值87%),平均長度為1070m。
3串井應(yīng)用優(yōu)缺點(diǎn)
(1)油田進(jìn)入高含水后期,含水原油轉(zhuǎn)相成為水包油型乳狀液,粘度大幅降低,流動性能變好,有利于低溫集輸。隨著原油含水升高,管壁結(jié)蠟量降低,有利于低溫輸送。
(2)由于高含水時管壁形成水膜,阻礙了蠟晶體在管壁上的附著。因此,這一現(xiàn)象說明,原油達(dá)到高含水后,對管壁結(jié)蠟有抑制作用,有利于實(shí)現(xiàn)低溫集油[1]。
3.2.1節(jié)約建設(shè)資金
串井流程為單管回油流程,管線敷設(shè)為單根管線,在整體施工上節(jié)約管線成本,減少施工難度,可以大幅度節(jié)約建設(shè)資金。
3.2.2節(jié)約摻水量,節(jié)省站內(nèi)自耗氣
串井流程為不摻水回油流程,整個流程不摻水,節(jié)約管網(wǎng)摻水量,可有效節(jié)省站內(nèi)加熱爐負(fù)荷,節(jié)省站內(nèi)自耗氣。統(tǒng)計(jì)36口油井,與2012年同期對比兩年累計(jì)節(jié)氣1.15萬m3,節(jié)電6.38萬千瓦時。
經(jīng)過一年多的運(yùn)行,串井流程主要問題即體現(xiàn)在管線壓力不穩(wěn)定,回壓上升較快,使油井現(xiàn)場管理難度加大,增加打干線次數(shù),甚至直接影響油井產(chǎn)量。
跟蹤對比9個串井流程的運(yùn)行情況,將回壓上升速度、平均天數(shù)增加值、打干線次數(shù)及影響產(chǎn)量作為關(guān)鍵指標(biāo),可以看出:4個運(yùn)行正常的串井流程回壓上升均較慢,平均3個月上升2.5MPa,全年打干線2~3次,單井影響產(chǎn)量32t/d;而5個運(yùn)行異常的串井流程回壓上升均較快,平均30d上升2.5MPa,全年打干線5次,單井影響產(chǎn)量127t。
以4#計(jì)量間4號冷輸串流程為例,其1a內(nèi)回壓表現(xiàn)如圖1所示。

圖1 1#計(jì)量間4號串管線回壓匯總圖
4對不穩(wěn)定串井流程的改進(jìn)分析
①接入摻水,使干線總含水量增加,使流體遠(yuǎn)離乳狀液轉(zhuǎn)相點(diǎn),進(jìn)一步降低其黏度;②干線回油溫度上升,含水原油在較高的溫度下會呈牛頓流體特性,使其粘滯力減弱,流動性增強(qiáng),減少蠟或膠質(zhì)等附著在管壁上的幾率,使干線回壓能在合理的范圍內(nèi)保持穩(wěn)定慢升;③接入摻水后,針對回壓上升幅度較大,頻率較快的情況,可以采取隨時摻水全開沖干線的辦法,一旦發(fā)現(xiàn)回壓值接近來水壓力,那么立即將摻水全開以沖干線,回壓下降幅度不大的,在沖干線時間上可以延長至24h以上,以盡可能的將管道壁蠟或膠質(zhì)瀝青質(zhì)沖洗走,使回壓值降至最小,維持油井正常生產(chǎn)。
當(dāng)干線回壓超過摻水壓力,環(huán)井流程無法正常摻水時,可以將來水線停摻,倒雙管回油流程。
該辦法等同于放大管徑,采取低速輸送。管線輸油壓力損失與管徑的4次方成反比,適當(dāng)放大管徑能有效地減少壓力損失,相當(dāng)于降低黏度。葡萄花油區(qū)原油含蠟及膠質(zhì)瀝青質(zhì)較高,其低溫流動性受流態(tài)影響較小,低速流動時,對油氣水分離和原油凝點(diǎn)影響不大,因而能降低管線回壓,也較安全。按生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)冷輸回油管線內(nèi)流速一般應(yīng)小于0.8m/s。

圖2 1#計(jì)量間2號串管線雙管回油流程改進(jìn)示意圖
5總結(jié)
在設(shè)計(jì)降溫集輸多井不摻水工藝流程時,首先要考慮產(chǎn)量因素,在確定將某些距離較近的油井設(shè)計(jì)成為串井流程之前,先對各單井進(jìn)行產(chǎn)量預(yù)測,選擇一個在管道運(yùn)行年限內(nèi)可能出現(xiàn)的最大總產(chǎn)量值,若計(jì)算得總產(chǎn)量大于70t/d,則應(yīng)將其拆分為兩組串井流程或直接改為環(huán)狀摻水集油流程。
在進(jìn)行乳狀液原油輸送管道水利計(jì)算時,應(yīng)根據(jù)各井產(chǎn)量和含水率及含水率上升速度,選擇一個在管道運(yùn)行年限內(nèi)可能出現(xiàn)的最高產(chǎn)量及粘度值。可以采取按表觀黏度范圍計(jì)算管徑后再適當(dāng)放大的方法,當(dāng)該管線內(nèi)含水率較低時,適當(dāng)?shù)姆糯蠊軓侥苡行У販p少壓力損失,相當(dāng)于降低黏度,并提高管路剩余能力。低含水率原油的低溫流動性受流態(tài)影響較小,低速流動時,對油氣水分離和原油凝點(diǎn)影響不大,因而放大管徑能降低管線回壓,也更安全。按生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),一般中低含水率原油回油管內(nèi)流速應(yīng)小于0.5m/s,即將管線直徑增加至DN76、DN89及以上。

以含水率90%,管線長度為1000m為例,按照石油工程地面設(shè)計(jì)手冊要求,每公里壓降不大于0.05MPa,計(jì)算日總產(chǎn)量與管徑的關(guān)系(取新的無縫鋼管的絕對粗糙度e=0.1×10-3m,水在30℃時的動力粘度μ=0.9×10-3MPa·s,乳狀液內(nèi)向臨界含水率φk=0.72)[2]:
在以下三種管徑計(jì)算中均滿足于紊流水力光滑區(qū)。
DN50(φ60×3.5)→72.2t
DN65(φ76×4.0)→149.6t
DN80(φ89×4.5)→224.8t
得出設(shè)計(jì)方案(考慮安全系數(shù)取0.85):
(1)總產(chǎn)液量小于61.4t/d,可以選擇DN60無縫鋼管設(shè)計(jì)單管冷輸流程。
(2)總產(chǎn)液量大于61.4t/d小于127.2t/d,可以選擇DN65無縫鋼管作為回油管線、DN50作為來水管線設(shè)計(jì)環(huán)狀摻水流程。
(3)總產(chǎn)液量大于127.2t/d小于178.5t/d,可以選擇DN80無縫鋼管作為回油管線、DN50作為來水管線設(shè)計(jì)環(huán)狀摻水流程。
參考文獻(xiàn):
[1]聶興柱.健康、安全與環(huán)境管理.北京:石油工業(yè)出版社,1999,(5).
[2]中國石油天然氣總公司編.石油地面工程設(shè)計(jì)手冊[Z].1995,(10).
化工環(huán)保
Current Situation and Improvement of Cascade Well Process
WANGChun-yang
(No.7 Oil production Plant of Daqing Oil Field,Daqing,163517)
Abstract:This article introduces the achievement of technical transformation on Putaohua Oil Field. Some new suggestions are put forward.
Key words:cascade process;application;energy-saving;modification
中圖分類號:TE24
文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B
文章編號:1003-6490(2015)01-0089-03
作者簡介:王春陽(1989-),男,黑龍江省大慶市,大慶油田第七采油廠第一油礦,科員,主要從事石油化工與地面工程工作。
收稿日期:2015-02-20