謝永雙 余萬仁(貴州福化工有限責任公司煤氣化車間,貴州 黔南布依 550501)
初步水處理系統是殼牌煤氣化負責處理除渣系統U-1400渣水及濕洗系統U-1600排出污水的單元。系統在開停車的過程中或煤種大幅波動的情況下,經常造成U-1400固含量較高,最高固含量可達1025kg/Nm3,其排放液到達閃蒸罐V-1701后,經泵P-1701送至酸性灰漿汽提塔C-1701后,經過低壓蒸汽汽提后部分泥漿液PH值升高,造成填料層堵塞。長時間運行后大量的Ca2+造成塔壁結垢成塊積累,10天左右垢塊就從塔壁上掉下來,造成C1701底部出口堵塞,不能實現氣提作用
圖1
以下是現場通過技改前后效果對比:
現場現狀1:
酸性灰漿汽提塔C-1701內部經常結垢,大塊淤泥垢掉落到塔底部,堵塞P-1702泵打量入口管,導致泵不打量,汽提塔內的水位上升,導致初步水處理系統運行癱瘓。我們只有打開填料塔人孔,佩戴長管呼吸器進入內部掏出淤泥垢,疏通管道,繼續運行。技改前每月至少清理兩次,人力物力投資較大,而且清理困難。
通過技術改造,將C1701填料層部分取消,P-1702運行來自S-1403的渣水直接進入P-1702入口,含渣量高的渣水不進入汽提塔,使汽提塔不再結垢。技改后近3年以來除大修需要例行檢查之外,不用再去清理C1701。
現場現狀2:
由于P-1709泵進出口管容易被磨穿,當需要檢修時,大量的泥漿將會在T-1702中沉積,當再次投用時泥漿經常會堵塞P-1709泵進口管道,清理較為困難。
通過技改,分別在P-1704和P-1709進口開孔,通過DN50的碳鋼管將兩孔相連,為了安全和便于工藝操作,管線上安裝兩道手閥。技改后當T-1702或P-1709兩臺泵同時出現問時,可能通過P-1704將泥漿送到S-1702,防止了泥漿的沉積,保證了U-1700的穩定運行。使P-1704與P-1709互相備用,減少備品備件的更換。
現場現狀3:
在1700單元泥漿量不大的情況下,1700系統的泥漿進入S-1701后,又打入T-1702中,再經過P-1709打入過濾器處理。加劇了渣漿泵的磨損。同時增加了維護勞動強度.
我們通過精簡流程,將S-1701中的泥漿通過P-1704泵直接打入S-1702中處理,不再進入T-1702中緩存,減少一臺泵的運行。減少設備磨損,同時節省人力成本。
現場現狀4:
渣漿不再進入T-1702后,P-1709長期處于停運狀態。T-1702中殘存的泥漿容易在底部沉積,堵塞底部,再次運行P-1709泵時疏通困難.
我們通過對P-1709進行啟動打自循環,使內部殘存泥漿攪動不會沉積在底部堵管。恢復正常流程,讓T-1702中的渣水流動幾個小時。再雙泵(P-1704/P-1709)運行至T-1702中的渣水變清澈,停P-1709泵。保證管道疏通后,關閉P-1709泵進口閥后,清理入口過濾器備用。操作更加優化簡易。
現場現狀5:
E-1701三臺換熱器同時運行對水處理單元渣水進行冷卻,水量不大,在三臺換熱器中的渣水流速較小,換熱器內部容易結垢。每運行1個月需要清理一次換熱器。
通過有效計算,單臺換熱器完全能夠達到該單元冷卻效果,車間決定將一臺換熱器用做低壓蒸汽冷凝液換熱,進入裝置T-3301中使用。剩下的2臺換熱器,一開一備。保證運行的換熱器內部渣水流動較快,換熱器不易結垢。就目前運行統計換熱器半年清洗一次。
現場現狀6:
17LV0017通過控制排水量,控制T-1703液位,由于水量不均。17LV0017閥門經常有關到零位的狀況出現。長此以往,該法所在管道容易堵塞。導致閥門無調節作用。只能通過旁路控制T-1703液位。每月1次左右清理17LV0017所在管道,而且管道經常磨穿。
我們將T-1703回流手閥保持一定開度,將17LV0017閥門最小開度限位為15%,使管道不堵塞,閥門旁路盡量關小。保證17LV0017長期有水量通過,管道磨損小,冬天也不需要防凍。
結語
經過一系列的技改,初步水處理系統和以前運行情況對比,成效非常明顯。不僅節約的人力、設備、備品備件的成本,也減少環境污染,美化工作環境,創造了更高的經濟效益,從而實現清潔煤化工。
[1]于遵宏.《煤炭氣化技術》2010.化學工業出版社.
[2]孫鴻.《煤化工工藝學》.2012.化學工業出版社.
[3]金嘉璐.《新型煤化工技術》2008.中國礦業大學出版社.