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八鋼歐冶爐單氣化爐生產實踐

2015-12-25 09:38:56田寶山
新疆鋼鐵 2015年4期
關鍵詞:皮帶機

田寶山

(寶鋼集團八鋼公司煉鐵分公司)

八鋼歐冶爐單氣化爐生產實踐

田寶山

(寶鋼集團八鋼公司煉鐵分公司)

八鋼歐冶爐生產期間上料工序出現故障,為避免爐缸凍結,采取了單氣化爐生產模式。生產實踐表明,單氣化生產方案可行,并獲得了大量單氣化爐生產運行數據。

歐冶爐;氣化爐;熔煉率

2015年7月8日八鋼歐冶爐因礦垂直皮帶機故障無法上料,于凌晨01∶21分休風,判斷垂直皮帶機搶修處理時間需一周以上。因長時間休風爐缸熱量散失,復風時爐況恢復會非常困難,為避免長時間休風造成的爐況恢復困難,本次垂直皮帶機故障搶修期間,準備采取單氣化爐生產方式運行一段時間,渣鐵出凈,同時保證爐缸儲熱充足。

1 復風前狀態

7月8日01∶21分休風,至7月12日12∶30分送風,累計休風時間6429min,氣化爐拱頂溫度已降至350℃,料位04623滿但04624空。煤線料單配比仍為休風前料,且三個料罐均滿(約12批料)。豎爐因垂直皮帶機停止上料后,DRI螺旋仍維持0.3rpm低速運行直至休風,同時在休風4天時間里為防止豎爐結料,累計多次轉動螺旋排料,導致豎爐虧料線約3.3m(約150m3)。為此在進行單氣化爐生產前必須將煤線三個料罐內燃料排入氣化爐,同時為防止空燒,必須配合轉入一定量的豎爐鐵料。

2 單氣化爐生產實績

7月12日12∶30分工廠復風,打開預設風口,風口氧氣總量投入35000Nm3/h,粉塵線氧氣不投入,工廠壓力升至 250kPa。13∶00分煤螺旋啟動3.5rpm,14∶00分煤螺旋升至5.0rpm,同時啟動DRI螺旋0.3rpm(總轉速2.4rpm),15∶00分DRI螺旋停。同時因氣化爐料位04623低至18%,把礦垂直皮帶機停為節點,到復風2個半小時后視為一個料層,此段料層為復風00129鐵次后期到達風口,16∶00北場鐵口打開,第一罐鐵水溫度1306℃,到堵口時測溫已升至1475℃,鐵水硅含量3.42%,因此認為此段料層的加入為復風爐熱恢復創造了較好的條件。

氣化爐第二個料段共加入20批料。從00130鐵次反應來看爐溫1451℃(堵口1445℃),鐵水硅含量4.89%,物理熱仍略欠,出鐵261t,出渣3.5t。

氣化爐第三個料段共加入19批料。從00131鐵次反應來看較為合適,爐溫開口1541℃,堵口溫度已達到1571℃,出渣130t。

氣化爐第四個料段18∶00入,6.5小時到達風口,后發現爐熱不足,在加入28批料后重新改為第二個料段燃料比。從00132鐵次看爐溫向涼,最低溫度1368℃,未能排渣。后期第二個料段到達風口(約03∶10)冶煉后,從00133鐵次反應來看后期溫度已明顯回升,且開始出渣。單氣化爐冶煉期間出鐵情況見表1。

表1 單氣化爐冶煉期間出鐵情況統計表

本次氣化爐冶煉共計1379min。出鐵5個鐵次,共計1336.9t,出渣233.5t,鐵出凈,但欠渣約400t。

3 單氣化爐生產時的現象分析

3.1 冷煤氣H含量變化

因氣化爐三個料罐爐料均有燃料粉,故需要先將其排入氣化爐,導致前期煤氣H含量一直偏高。從13∶00分開始煤螺旋啟動,H含量迅速升高,14∶05分成分含量達到最高10.1%之后緩慢下降。15∶00分燃料粉已全部排入氣化爐,全焦段到達氣化爐拱頂,H含量進一步降低,到17∶00分以后H含量已逐步恢復到正常的2%~4%水平

3.2 氣化爐料位長時間低

復風前氣化爐04624料位空,而04623料位滿。12∶30分通氧后,拱頂溫度緩慢上升,直到13∶00啟動煤螺旋3.5rpm,此時04623料位已降低到18%。14∶00煤螺旋提速至5rpm,15∶00提速至6rpm,16∶03分提速至7rpm,16∶50提速至8rpm,因煤線上料能力不足,17∶21降速至7rpm,17∶35氣化爐04623料位滿,17∶50氣化爐04624料位滿。料位補滿后,18∶02降速至6.5rpm,18∶14進一步降速至6rpm。氣化爐料位變化趨勢見圖1。

圖1 氣化爐料位變化趨勢圖

爐缸儲熱不夠,焦床大量消耗。休風時DRI螺旋轉入氣化爐料段集中到達風口后進一步消耗焦炭,導致氣化爐料位長時間低,低料位時間長達5小時20分鐘。低料位一定程度上減少了氣化爐冶煉時間,爐熱更加難以恢復。

3.3 氣化爐冒尖頻繁

復風后氣化爐較為穩定,但在15∶52氣化爐冒尖15kPa,此時工廠壓力設定200kPa,15∶57冒尖14kPa,16∶05冒尖10kPa。這段時間氣化爐料位偏低,而氣化爐壓差也不高,且全焦情況下不存在透氣性不均導致冒尖的可能。認為,此段時間是豎爐DRI料段集中到達風口所導致。

此后在19∶10工廠壓力冒尖至164kPa(設定150kPa),19∶45冒尖至120kPa(105kPa),19∶57冒尖至121kPa(105kPa),20∶14冒尖至127kPa(105kPa)。此段時間集中冒尖主要是工廠壓力設定過低,單氣化爐生產時煤氣全部走過剩線,壓力過低導致煤氣體積增大,流速加快,大小錐全開后氣量仍無法有效排走,導致氣化爐憋壓冒尖。具體見圖2。

圖2 工廠壓力和大小錐開度趨勢圖

由圖2看到在19∶45開始工廠壓力由150kPa設定值進一步下調過程中,工廠壓力冒尖頻繁,特別是19∶52降至120kPa以下時,大小錐已經全開,對煤氣量的調節已經失去作用,導致之后頻繁冒尖。

3.4 爐溫低,渣鐵難行

復風第一爐恢復較好,但焦床消耗過多,且后續料層的焦比偏低,導致爐溫一直偏低,特別是1450℃以下排渣難度加大。渣鐵流動性變差,積聚在爐缸內影響透氣性,進一步影響冶煉效果。最后一爐出鐵時間長,后期爐熱已經明顯恢復,但因判斷欠妥提前堵口,導致大量爐渣留在了爐缸內,最終休風停氮后,7個風口2#、6#、7#、12#、14#、26#和27#灌渣。

4 結語

(1)在礦垂直皮帶機故障或者其他原因導致豎爐無法上料,而搶修時間較長的情況下,采取單氣化爐冶煉一段時間,保證爐缸儲熱,為復風創造條件,生產實踐表明該方案可行。

(2)在單氣化爐冶煉過程中,建議將復風料層焦比控制在較高水平,出渣鐵正常后視爐熱情況微調。

(3)單氣化爐冶煉時,生產煤氣全部走過剩線,會造成冷填和過剩文氏錐負擔較大,應盡量提高工廠壓力,壓縮煤氣體積,降低流速,可減小煤氣量波動對工廠壓力影響。同時認為維持較高工廠壓力有利于氣化爐冶煉。

(4)本次單氣化爐冶煉主要問題是渣沒有出凈,爐溫向涼引起排渣困難,最終積累了近400t渣滯留爐缸無法排出,休風后多個風口及氧槍灌渣。今后要特別注重休風出凈渣鐵,渣鐵不出凈不休風。

(5)在長時間休風前,必須保證氣化爐料位,這樣在復風時可以先不啟動煤/DRI螺旋,盡快加熱拱頂溫度,可投入粉塵線氧量,拱頂熱量充足后再啟動螺旋。

[1]張先棹主編.冶金傳輸原理.北京∶冶金工業出版社.

[2]王筱留主編.鋼鐵冶金學.北京∶冶金工業出版社.

Production Practice of Only Gasifier of OY Furnace in Bayi Steel

TIAN Bao-shan
(Ironmaking Branch,Bayi Iron&Steel Co.,Baosteel Group)

When feeding system breaks down in the production process of OY furnace,in order to avoid hearth freeze-up,the only gasifier production mode is used.Through the production practice,this a great deal data of only gasifier is gained,the production mode of only gasifier is feasible.

OY furnace;gasifier;smelting rate

TF557

B

1672—4224(2015)04—00018—03

聯系人:田寶山,男,40歲,大學本科,高級工程師,烏魯木齊(830022)寶鋼集團八鋼公司煉鐵分公司第一煉鐵分廠

E-Mail:tianbs@bygt.com.cn

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