陳其暉
(福建省永安煤業有限責任公司仙亭煤礦,福建 大田 366102)
仙亭煤礦現有1號強力皮帶機、2號強力皮帶機兩條運煤皮帶,井下二水平生產的原煤由2號皮帶機運送至一水平,通過轉載系統轉載后,由1號皮帶機運送至地面。1號皮帶機機頭及控制室設置在地面主皮帶機房,2號皮帶機設置在井下,設置獨立電控硐室。兩條皮帶機每班各設1名司機,通過電話、信號鈴聯系,存在效率低、皮帶空轉時間長、故障時容易造成堵倉等問題。遂對兩條皮帶進行聯動改造,達到皮帶聯動、減人提效、節約能耗的目的。
煤礦強力皮帶機控制系統,主要由集中控制操作臺,就地綜保控制箱,遠程分站箱,溫度監測、煙霧監測、自動灑水、防打滑、跑偏、堆煤、撕裂保護等保護裝置,電流電壓監測裝置,軟啟動器組成。其中集中控制操作臺主機集成了PLC、變送器、耦合器、通訊裝置等,就地控制臺安裝了各類儀表、顯示屏、繼電器、就地啟停按鈕等。1號皮帶機控制主機采用歐姆龍CPM2AE-60CDR-A處理器,無通訊裝置;2號皮帶機主機采用匯川H2U-2416MR處理器,有RS485通訊接口。
二水平的煤經過2號皮帶機轉運至1號皮帶機后提出地面。在正常運行情況下,由于轉載煤倉容積只有30m3,1號皮帶機未運行時,2號皮帶機不得運行。1號皮帶機運行后,發出2號皮帶機運行信號,2號皮帶機方能運行,同時轉載給煤機開啟運行。停機時,2號皮帶機先行停機,發出信號后,1號皮帶機、轉載給煤機方能停機。為了改善兩條皮帶機運行效率,同時保證強力皮帶機安全運行,在1號皮帶機頭設置上位集中控制操作臺,內置PLC,與2號皮帶機通信,讀取2號皮帶機相關運行參數,通過繼電器與1號皮帶機形成互鎖。
在1號機頭安裝聯動集中控制操作臺,帶有匯川H2U-2416MR主機,與2號皮帶機就地綜保控制箱通過光纖進行通信,并通過RS485通信方式讀取1號皮帶機運行參數,實現2條強力皮帶機聯動控制。聯動控制示意圖如圖1所示。設置1號、2號皮帶機啟停控制、預警、故障報警、灑水、張緊控制等輸出繼電器接點,帶有手動、自動、就地、檢修、集控、閉鎖切換功能,帶有各類狀態、儀表、故障指示,手動模式時,接收開停、灑水、給煤機開停等手動控制信號。該集中控制操作臺可以手動順序開停1號皮帶機、2號皮帶機,也可通過自動模式,在井底煤倉發出信號后,一鍵實現1號皮帶、2號皮帶、2號皮帶給煤機、轉載給煤機自動順序運行。在發生皮帶機故障、1號皮帶頭、轉載煤倉堵倉時,自動順序停機,實現1號機、2號機聯動控制。集中控制箱面板布置如圖2所示。

圖1 接力皮帶聯動控制示意圖

圖2 集中控制箱面板布置圖
兩條強力皮帶機的開停,應該按照一定的順序操作,否則會造成堵倉、空轉時間長等問題。正常開機、停機順序如下:
開機:1號皮帶機開啟→2號皮帶機開啟→2號皮帶機給煤機開啟→轉載給煤機開啟。
停機:2號皮帶給煤機停機→2號皮帶機停機→轉載給煤機停機→1號皮帶機停機。
但是以上開機順序,會導致1號皮帶機有大量的空轉時間。因此設置好兩條強力皮帶機的開停時間,可以減少堵倉、空轉時間長等問題的發生,長期運行可節約大量電能,因此應不斷優化開機、停機時間。
開機時間,主要考慮減少1號皮帶機的空轉時間,因此設置待2號皮帶機原煤即將到轉載煤倉時,才分別開啟轉載給煤機、1號皮帶機。開機設置如下:
開機:2號皮帶機開啟→2號皮帶機給煤機開啟→0.9個2號皮帶機周期后,1號皮帶機開啟→1個2號皮帶機周期后,轉載給煤機開啟。
停機主要考慮減少1號皮帶機、2號皮帶機給煤機、2號皮帶機的空轉,轉載給煤機需比2號皮帶機多運行10min,為下一次運煤騰出儲煤空間。設置如下:
2號皮帶給煤機停機→1個2號皮帶機周期后,2號皮帶機停機→10min后,轉載給煤機停機→1個1號皮帶機運行周期后,1號皮帶機停機。
開機順序、開機時間的設置在PLC程序中通過相應的遞增計數器實現,停機清零。開機順序、開機時間可在集中控制箱人機交換界面進行調整,如圖3所示。

圖3 人機界面示意圖
轉載煤倉處,除了滿倉保護傳感器外,還應該裝設高清攝像頭,在倉位異常時,及時停止2號皮帶給煤機給煤。
設備發生故障時,應該排除故障后開機,程序里應做故障閉鎖。
聯動控制系統改造完成后,實現了較好的安全、經濟效益。一是通過優化1號皮帶、2號皮帶、轉載給煤機、2號皮帶給煤機開停順序,減少了設備空轉時間,提高了系統運行效率,長期運行可節約大量電能;二是1號皮帶、2號皮帶遠程聯動集中控制運行,2號皮帶機實現無人值守,可減少配備人員3人,降低運行成本;三是兩條皮帶機的故障信息傳遞至集中控制操作臺,兩條皮帶機實現故障互鎖,任何一條皮帶機故障未解除,2條皮帶機均無法運行,提升了系統運行的安全性、可靠性。