張偉旗
(江西銅業集團銅材有限公司,江西 貴溪 335424)
SCR銅桿連鑄連軋生產線渣箱事故分析及設計改進
張偉旗
(江西銅業集團銅材有限公司,江西貴溪335424)
針對SCR銅桿連鑄連軋生產線關鍵設備渣箱設計原理和典型事故,詳細分析了銅渣形成機理、影響因素及危害,改進了渣箱結構設計及應急預案,成功地解決了制約生產的技術“瓶頸”及同類型生產線澆注的“核心”問題。
渣箱;設計改進;除渣;高端銅細線;成本能耗水平
SCR銅桿連鑄連軋生產線熔煉系統中,熔化銅液需經幾次順利疏導,方能保質保量地將連續熔化的銅液輸送至下溜槽、中間包進行澆鑄。目前國內外SCR生產線銅渣排放方式皆以渣箱為主,其正常運行、維修和調整,對連鑄工序的安全高效、減少停機時間、保證澆注過程穩定可靠、改進銅液質量及提高成品銅桿品質極為關鍵。渣箱事故時,易使爐膛內料層厚度增加,需被迫調整多元燃料配比、豎爐風機風量及減負荷運行,操作難度增大,安全隱患大,嚴重時甚至導致整條機組停機,經濟損失巨大。
江銅分別于2003年和2006年引進了SCR3000/4500兩條連鑄連軋生產線,因進口渣箱存在設計缺陷,造渣較多,易造成長流嘴堵塞、漏銅及高溫腐蝕;內襯燒損、低溫積渣或凍流;擋渣磚破損、腐蝕或流口堵塞;換系統時不再傾倒銅液;銅液突然井噴等,導致產品批量性空心、夾渣斷線、麻點、毛刺及夾冷銅等,生產效率及產能低,質量投訴多,成本能耗高,設備綜合效能和規模效益得不到充分體現和發揮,成為生產技術的“瓶頸”。
SCR銅桿連鑄連軋生產線渣箱是銅液導流、除渣、調節溫度和氧含量的關鍵工序設備。熔融的銅液在重力作用下從豎爐出銅口流出,流經上溜槽后排入渣箱除渣,再通過保持爐、下溜槽、連注中間包,進入五輪澆注機澆注。渣箱內設擋渣磚,可擋住銅液表面的浮渣,銅渣堆積至一定的量后,需人工清除。渣箱結構設計圖,如圖1所示。它主要由本體、渣箱蓋、流嘴、擋渣磚、支架及氣動系統等部分組成,設計呈可旋轉式且設有一個開口,以便及時坯去或撇掉銅渣;熔化停爐時,可完全倒盡渣箱內的銅液。

圖1 渣箱結構設計圖
從銅渣形成機理可知,影響因素很多且極為復雜,隨著造渣過程而形成,或混于銅液中,或沉積于上溜槽、保持爐及渣箱表面,對銅液質量及設備負面影響大。銅渣的主要來源有:①陰極銅板所含雜質被氧化成渣,漂浮于銅液表面;②豎爐內溫度高,銅物料對爐體的沖擊和銅液沖刷,導致爐料破損、脫落成渣;③豎爐大修后爐渣多,有的呈粉末狀,有的呈粘糊狀;④上溜槽和渣箱耐火材料燒損和脫落,混入銅液中;⑤混入銅液中的異物等。因無法徹底撈凈銅渣,故銅渣在渣箱擋渣磚下方、進出流嘴處仍有部分堆積。
銅渣的主要危害是:①銅渣含量過高,易附著在銅桿上,形成內外夾雜、氣縮等缺陷,夾雜嚴重時會引起線材拉絲過程中產生斷線,有的甚至用肉眼即能看見斷頭,嚴重影響銅桿品質;②銅渣隨銅液流入連注中間包,會破壞液面的穩定性,降低銅液質量,也會堵塞SPOUT,影響澆注量,降低鑄輪壽命;③銅渣沉積于渣箱流嘴,會降低溜槽流量,沉積于燒嘴,易堵塞燒嘴;④銅渣是連鑄過程中的固體廢棄物,一些有用組分分散其中,既占用場地、污染環境,又使資源浪費大,生產成本增加,銅渣處置已成為企業可持續發展亟待解決的問題之一。
銅液溫度控制恰當時,銅渣會始終懸浮于銅液的表面,一旦銅液溫度過高時,銅液與銅渣并存且混雜在一起,因而有效地控制銅液的溫度、及時去渣,是防止銅桿夾雜最有效的手段之一。以SCR4500生產線為例,據統計分析,2014年1~5月份期間,影響成品銅桿品質降級因素中,結冷銅現象約占4%,主要表現為夾雜、反斷不良等現象,夾雜主要是指銅桿內夾有銅渣或其它金屬及非金屬異物等。而在電線電纜加工過程中,夾雜斷線等是嚴重影響生產、降低微細線成品率的主要問題之一。
通常低氧銅桿質量缺陷可分為表面缺陷和內在缺陷二大類。其中表面缺陷包括表面有發黑、氧化層偏厚、大塊氧化皮、耳子及折疊等現象,嚴重影響裸銅絲外觀質量,難以消除黑斑,易產生表面裂紋,拉絲斷線率高;內在缺陷主要包括銅桿夾雜;陰極銅純度不高,影響線材電導率;含氧量過高、過低且不均勻;夾送棍、軋輥表面開裂,導致Fe粒子被壓入軋件中等。
1.長流嘴堵塞、漏銅或高溫腐蝕
(1)長流嘴堵塞、漏銅。渣箱長流嘴積冷銅堵塞時,若無法及時疏通,銅液易滿出外溢,需停爐作燒氧槍處理,直至流嘴處疏通無冷銅為止。渣箱液位高或超過擋渣磚位置時,必須立即疏通。2014年9月16日,SCR4500正常換系統,因渣箱流嘴四周大量積冷銅,要求停機時保持爐噸位不得低于10t,8:00正常剪切更換系統,10:00過線生產,生產至16:20時,渣箱流嘴靠南側突然大面積漏銅,使用壓縮風冷卻效果不佳,仍無法堵住漏銅。
為了解流嘴破損狀況,澆空保持爐且對渣箱流嘴南邊作燒氧槍處理,發現靠南邊的渣箱流嘴已扭轉破裂,無法將渣箱內銅液安全輸送至保持爐內,被迫提前檢修。其影響主因是渣箱與保持爐距離短,導致流嘴與保持爐之間易結冷銅;未及時巡檢到位,渣箱流嘴內堆積渣子影響銅液流動。為杜絕類似事故,設計修改了原圖紙,將上溜槽嘴割短15cm,且將上溜槽列入技改項目。
(2)長流嘴高溫腐蝕。建廠初期,原設計SCR4500生產線從保持爐噴出的火焰猛烈且集中,導致渣箱長流嘴溫度過高,使用僅1個月即完全腐蝕,而SCR3000渣箱長流嘴壽命則超過半年,導致無長流嘴或回收二手長流嘴可用,不得不直接從江銅廣州臺一公司緊急調運。長流嘴受到高溫腐蝕后變軟、彎曲及變短時,易導致保持爐處銅液四溢,完全隱患極大。
2.內襯燒損、低溫積渣或凍流
(1)內襯燒損漏銅。渣箱經多次使用后,內襯耐火材料易燒損或冷銅熔化,漏銅時需及時采用風管冷卻,用耐火料堵住漏點。漏點過大難在線操作時,需停爐傾倒銅液,清理冷銅,封堵漏點。其影響主因是渣箱耐火材料質量較差,侵蝕過快;渣箱涂抹料烘烤后,產生嚴重裂紋;銅液銜接緊張,多次低液面連注對內襯耐火材料侵蝕嚴重;下渣量大,渣線部位侵蝕嚴重;渣箱使用爐數超過規定爐數等。針對漏銅等事故,需采取有效、穩妥的應急措施,特制定了《渣箱區事故應急預案》。
(2)低溫積渣。渣箱低溫積銅。渣箱內銅液溫度不夠時,極易積渣,應采取必要措施增大渣箱熱量,減少渣量。該事故主因是渣箱內溫度低,上溜槽吹出的火焰使渣箱燒嘴火焰吹不到液面,將雜質和冷銅直接吹在擋渣磚和渣箱嘴前端,易積冷銅和銅渣。
渣箱處平臺鋼板有變形時,會造成渣箱出口處低于入口處,不利于銅液的順流;渣箱氣動千斤頂故障時,無法手動傾轉,溢流的銅液未及時完全地傾倒入渣模內,冷銅包裹渣箱基座。渣箱積渣嚴重,操作人員雖處理了渣箱液位上升問題,但事故隱患卻未根除,且未特別關注及增加檢查頻次;燒氧槍作業處理時未考慮渣箱不能傾倒因素,仍按常規作業導致渣箱底被燒穿。渣箱必須按《爐鑄區崗位撈渣管理制度》要求及時撈渣,渣量多時增加撈渣頻次。
(3)低溫凍流。銅液溫度低于目標溫度時,凍流危險性增大。爐區操作人員應按照工藝上限控制銅液的溫度,以保證連續澆注,適當提高拉速;適當增加測溫次數,向渣箱內增大覆蓋劑添加量;根據實測銅液的溫度,調整拉坯速度;銅液低于目標溫度時,拒絕澆注。
3.擋渣磚破損、腐蝕或流口堵塞
(1)擋渣磚破損。渣箱中若無擋渣磚或擋渣磚部分損壞,從豎爐流出銅液中的浮渣得不到及時清理,易在保持爐內大量堆積,使下道工序除渣困難,易夾雜、斷線,且使銅液與保持爐火焰隔離,保持爐失去對銅液必要的調溫功能。應嚴格巡檢渣箱的擋渣狀況,保持火力適中即30~50cm水柱,若過大時,擋渣磚壽命縮短;若過低時,易積渣;若擋渣磚底積渣較快,說明渣箱銅液溫度偏低,可適當加大渣箱火力、豎爐紅色復合管A排及上溜槽火力來提高渣箱銅液溫度,點檢上溜槽密封狀況,確保無外泄火焰;擋渣磚有部分破損等異常狀況時,宜設置臨時擋渣磚,且通過加大巡檢力度、增加撈渣頻次來應對。
(2)擋渣磚腐蝕。哈銅腐蝕性強,造成渣箱腐蝕嚴重,擋渣磚不到半個月即被腐蝕成兩半,連外方專家都詫異從未遇過該狀況,SCR3000/4500原渣箱壽命分別為6個月、2~3個月。其針對性措施主要有:①調整上溜槽嘴或渣箱底座高度,減少上溜槽銅液的沖刷;②將CO值由0.5調整至1.0,增加還原性氣氛;③設計分別將渣箱內溜槽和擋渣磚底部導流孔加寬加深,減緩流速;④將2個燒嘴優化設計為1個,適當調整燒嘴位置,使火焰無法正對擋渣磚,燒蝕較少;⑤加強撈渣密度,每月定期更換擋渣磚,充分發揮其擋渣功能,可確保渣箱壽命延長半年以上。
(3)擋渣磚流口堵塞。若擋渣磚流口堵塞,導致液位過滿外溢時,應立即疏通擋渣磚流口;若效果不明顯,必須停爐且傾倒完渣箱內銅液,再作燒氧槍疏通處理,確保所燒點可視,防止因燒氧槍作業不當導致渣箱燒穿而漏銅。
4.換系統時渣箱不再傾倒銅液
試產期間,SCR4500生產線更換系統頻繁,每次渣箱皆需傾倒干凈,銅損大,每次傾倒時渣箱溢流口易長“冷銅胡須”,或粘接于鐵模上,或大量銅液流出鐵模外,濺得到處皆是冷銅,甚至在傾轉過程中會擠斷上溜槽碳化硅流嘴,故障處理難。
SCR3000生產線熔銅能力小、流量小,故停爐時需傾倒干凈,否則渣箱中未傾倒干凈的銅液易吸收大量的氧,重新開爐生產后,會導致整個保持爐內銅液含氧較高,不得不長時間在澆鑄剪切狀態下除氧,致使成本增加;SCR4500生產線熔銅能力大、流量大,渣箱內銅液含氧很快被稀松。經長期摸索,宜適當調整渣箱CO值及火力,徹底改變傾倒方式,僅在檢修前傾轉1次即可。
5.渣箱銅液突然井噴
銅液脫氧不良或含氫超量時,銅液內的氣體瞬間排出,易導致銅液井噴事故。應立即疏散現場作業人員;作業值班長需組織崗位人員盡快恢復生產,將損失降至最低程度;避免銅液過氧化,提高熔煉操作技術,必要時酌情脫氧;新渣箱烘干、烤透;渣箱安裝到位后,及時蓋上渣箱蓋;一旦有井噴預兆時,應嚴格執行安全操作規程,快速關閉燒嘴,遠離渣箱,避免受傷。
6.渣箱結構設計改進
(1)渣箱結構優化設計。在不改變渣箱原設計尺寸前提下,解決渣箱積渣、漏銅的關鍵在于保持爐與渣箱的間隙問題,原設計間隙小,易堆積冷銅,處理難;保持爐火力因間隙小,火力更集中,導致溜嘴燒損更大。為給渣箱與保持爐留足位置,宜改進渣箱兩頭間隙及蓋板尺寸,設計將上溜槽截短15cm。
設計增加渣箱兩頭尺寸,將渣箱調高5~10cm,與上溜槽、保持爐距離分別擴大4cm、6cm,上溜槽嘴不易積冷銅,有利于觀察和清理堆積銅渣。改進后,長流嘴壽命超過半年,年可節省長流嘴近10個;渣箱二手長流嘴還可利用于下溜槽嘴,年可節約3萬多元。原傾倒渣模銅液含渣量大不能回爐,只得作廢銅處理;停止傾倒后,年可為公司挽回百余噸廢銅差價等損失。
該公司通過研發溜槽系統銅水溢流防護裝置,對機架、地面分別采用石棉氈、細沙進行防護;月修時,更換渣箱處變形平臺鋼板,制作一套渣箱底座支架作為備用件;恢復渣箱氣動千斤頂和限位開關;充分利用科研手段,取樣化驗分析粉末狀、粘糊狀銅渣及研究其形成機理,便于采取應對措施;設計改進渣模內膽的尺寸,擴大擋渣磚后的流道,便于銅液和銅渣的順流。
(2)渣箱支架、渣箱蓋等設計改進。渣箱工況惡劣,高溫輻射強,渣箱支架造價高、吸熱強,易被空氣腐蝕,尤以與地面接觸處更易腐蝕。宜設計特制渣箱支架,以防輻射罩為主,由復雜結構改為簡單結構,采用特定的模具來澆筑渣箱及渣箱蓋,以保證滿足渣箱正常生產的要求。設計改進渣箱蓋尺寸,可使上溜槽氣流吹入渣箱,防止渣箱入口處積渣、蓋板燒損。
(3)爐區系統溢流應急處理預案設計。爐區系統溢流事故主因是管理漏洞多,如修爐后各區域溜槽、渣箱間距調整不到位;備件考慮不周、供應不足及未及時修復故障設備;渣箱不能正常傾倒時,燒氧槍作業未作特殊處理;無應急處理預案,應急培訓不到位、未及時跟進;設備異常時,未加密巡檢等。對此,應遵循“預防為主,積極處置”的原則,進一步建立和完善渣箱事故管控機制,特設計系統溢流應急處理預案,從而提高突發事件應急保障能力。
[1]居敏剛.郭均華.SCR連鑄連軋銅桿生產線溫度的控制[J].銅加工.2003(3):30-33.
[2]廖曾麗.唐譜,張波等.銅渣在中低溫下氧化改性的實驗研究[J].中國有色冶金.2012,41(2):74-78.
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1671-0711(2015)12-0066-03
(2015-10-16)