李秀忠
(華電國際電力股份有限公司萊城發(fā)電廠,山東 萊蕪 271113)
提高電廠脫硫系統(tǒng)投運率方法分析
李秀忠
(華電國際電力股份有限公司萊城發(fā)電廠,山東 萊蕪 271113)
投運率是脫硫系統(tǒng)的關鍵性能指標,也是環(huán)保參數(shù)考核的重要指標。通過多年來的運行操作及維護經驗,結合某發(fā)電廠脫硫系統(tǒng)設備運行狀況以及其他因素對脫硫投運率的影響,闡述了各種異常情況發(fā)生時的現(xiàn)象及解決方法,并給出了提高脫硫系統(tǒng)投運率的方法。
脫硫系統(tǒng);投運率;環(huán)保參數(shù)
某電廠4×300?MW機組采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫(FGD)工藝,分別為一爐一塔設計,其脫硫系統(tǒng)工藝流程如圖1所示。自脫硫系統(tǒng)投運以來,脫硫設施投運率超過99?%、脫硫效率保持在95?%以上。運行中,4套全煙氣量處理的濕式石灰石-石膏濕法煙氣脫硫裝置運行穩(wěn)定。系統(tǒng)全煙氣量脫硫時,脫硫后煙氣溫度不低于80?℃。在校核煤種工況下,確保FGD裝置排放的SO2濃度不超標;當FGD裝置入口煙氣SO2濃度比設計煤種增加25?%時,仍能安全穩(wěn)定運行。
整套系統(tǒng)于2008年12月底完成安裝調試,現(xiàn)通過技改,已經拆除了增壓風機、旁路擋板及GGH系統(tǒng),新增了二級吸收塔及濕式除塵系統(tǒng)。吸收塔系統(tǒng)是影響脫硫效率的核心部件,其自下而上可分為氧化結晶區(qū)、吸收區(qū)、除霧區(qū)3個主要功能區(qū)。煙氣通過吸收塔入口從漿液池上部進入吸收區(qū)。在吸收塔內,熱煙氣自下而上與漿液(3層噴淋層)接觸發(fā)生化學吸收反應,并被冷卻。此漿液由各噴淋層多個噴嘴層噴出,漿液(含CaSO4、CaSO3、未反應的CaCO3、惰性物質、飛灰和各種溶質)從煙氣中吸收SOX以及其他酸性物質。在液箱中,SOX與CaCO3反應,生成CaSO3。CaSO3由設置在漿液池中的氧化空氣分布系統(tǒng)氧化成石膏(CaSO4·2H2O)。

圖1 某電廠脫硫系統(tǒng)工藝流程
2.1 脫硫系統(tǒng)異常分析及設備檢修周期的計算
(1)?利用“數(shù)字化管理”進行脫硫系統(tǒng)異常分析。加強脫硫系統(tǒng)性能監(jiān)控,強化脫硫系統(tǒng)參數(shù)異常分析。通過對除霧器差壓、吸收塔漿液密度等影響脫硫系統(tǒng)運行安全關鍵參數(shù)的監(jiān)視與分析,開展脫硫系統(tǒng)除霧器堵塞情況分析,確定脫水系統(tǒng)運行的最佳方式,促進主要能耗指標的持續(xù)優(yōu)化。
(2)?利用“數(shù)字化管理”進行統(tǒng)計報表及設備檢修周期的預測。借助先進的數(shù)字技術,做好運行調整、數(shù)據(jù)分析等工作,實現(xiàn)全過程監(jiān)控。這既方便環(huán)保指標的統(tǒng)計上報和檢修周期的分析統(tǒng)計,又為設備臺賬提供便捷的歷史查詢統(tǒng)計,確保環(huán)保參數(shù)監(jiān)視與調整的便捷化、數(shù)字化、程序化,為脫硫系統(tǒng)設備的綜合分析提供了可靠的依據(jù)。
2.2 完善生產管理機制
該廠制定并完善了《××發(fā)電廠環(huán)保管理考核實施細則》,從管理機制、運行維護、環(huán)保技改等3個方面提升“綠色發(fā)電”能力。通過積極履行國有企業(yè)的社會責任,明確環(huán)保工作監(jiān)督匯報、檢修、運行等系列控制程序,鼓勵員工多提環(huán)保合理化建議,全面提高環(huán)保設施運維水平,確保了設施的穩(wěn)定運行、達標排放。
2.3 綜合管理,提高脫硫系統(tǒng)投運率
該廠加強對脫硫、脫硝、電除塵等環(huán)保設施的綜合管理和維護,從環(huán)保指標、系統(tǒng)可靠性、參數(shù)異常、硫份分析、設備節(jié)能等方面,對所屬環(huán)保設備進行全面分析梳理,保障數(shù)據(jù)監(jiān)測傳輸準確、可靠、及時。同時,從源頭上控制污染,將配煤摻燒工作與環(huán)保設施管理有機結合,綜合考慮機組負荷、入爐煤硫分等因素,科學合理地進行配煤摻燒等操作,確保脫硫系統(tǒng)投運率在設計范圍內。另外,通過加強巡回檢查,及時發(fā)現(xiàn)重大缺陷,避免出現(xiàn)脫硫系統(tǒng)故障停運,提高脫硫系統(tǒng)的投運率。
3.1 漿液循環(huán)泵葉輪及泵殼磨損
脫硫系統(tǒng)運行時,漿液循環(huán)泵中的介質為石灰石漿液,且漿液pH值變化較大,因此對漿液循環(huán)泵的磨損在所難免。一旦漿液循環(huán)泵葉輪磨損,將減小葉輪直徑和導致葉輪表面凹凸,從而增加漿液泵的局部阻力損失,造成泵出力降低。特別是集流器磨損直徑變大,葉輪直徑減小導致的葉輪與蝸殼之間的容積損失增加,或者流道改變,均將導致泵的出力減小,漿液循環(huán)量減少。
漿液在泵內高速流動,對泵殼內表面的沖刷磨損也是非常巨大的。經常出現(xiàn)泵殼壁變薄、磨穿的情況。當泵殼減薄后,經葉輪做功后的漿液回流量相應增加,漿液循環(huán)總量減小,壓頭降低,漿液吸收效果變差,造成脫硫效率持續(xù)降低,影響脫硫系統(tǒng)投運率。
解決方案:當漿液循環(huán)泵葉輪及泵殼磨損嚴重時,一旦出現(xiàn)漿液循環(huán)泵電流減小、出力降低、漿液循環(huán)量減少的情況,應停止泵的運行,對其葉輪及泵殼進行特殊工藝防磨處理及養(yǎng)護。當葉輪磨損嚴重時,可根據(jù)運行周期更換新葉輪,以保持正常漿液循環(huán)量。
3.2 漿液循環(huán)泵出口噴頭及母管堵塞
吸收塔系統(tǒng)運行中,經常出現(xiàn)漿液循環(huán)泵出力降低的情況;在排除漿液循環(huán)泵磨損等原因后,應考慮漿液循環(huán)泵出口噴頭及母管堵塞的情況。一旦以上部位堵塞,必將造成漿液循環(huán)泵出力降低、漿液流量減少、漿液噴淋擴散半徑減小、吸收塔內漿液噴淋不均、泵殼發(fā)熱等現(xiàn)象。此時,“煙氣走廊”的形成幾率大為增加,將造成脫硫系統(tǒng)靜煙氣SO2濃度升高,脫硫投運率降低。該電廠3號脫硫系統(tǒng)停機后檢查堵塞物成分,均是石灰石顆粒、SiO2、樹脂鱗片、CaSO3結垢物等。
解決方案:漿液循環(huán)泵出口噴頭及母管堵塞時,應利用停機機會進行徹底清理疏通,并建立檢查清理檔案;進行計劃性停機檢修,以保證設備可靠性。另外,漿液循環(huán)泵停止備用時,應進行徹底沖洗,盡可能將母管及噴頭處的漿液及其他異物沖洗干凈,防止結塊堵塞。
3.3 吸收塔內漿液品質的影響
該電廠在3號脫硫系統(tǒng)大修過程中,在吸收塔底部清理出部分樹脂脫落物、SiO2以及石灰石中所含的雜質等。為防止吸收塔內部樹脂脫落造成的不良影響,停機后應仔細檢查塔體內樹脂脫落情況,并及時清理。
3號脫硫正常運行過程中也出現(xiàn)過電除塵出口煙塵濃度超標的情況。煙塵濃度過大,在一定程度上阻礙了SO2與脫硫劑的接觸機會,降低了石灰石漿液中Ca2+的溶解速率。同時,煙塵飛灰中不斷溶出的重金屬會抑制Ca2+與HSO3-的反應。煙氣中粉塵含量持續(xù)超過設計允許量,將使脫硫率大為下降,管道內部逐漸被沉淀的粉塵堵塞。另外,煙塵及飛灰呈堿性,當其進入漿液后,漿液pH值將升高。由于運行中pH值控制不再通過Ca/S計算,而是只用pH值反饋控制,相應減少了石灰石漿液量;但粉塵不會被消耗掉,因此造成pH值虛高,脫硫效率反而下降。
解決方案:該電廠在3號脫硫系統(tǒng)大修過程中,在漿液循環(huán)泵入口管上加裝不銹鋼濾網,阻擋了樹脂脫落物、SiO2以及石灰石中所含的雜質進入循環(huán)系統(tǒng),效果良好,明顯降低了噴淋系統(tǒng)出口母管及噴頭的清理周期,提高了脫硫系統(tǒng)投運率。為防止吸收塔入口粉塵濃度過高,正常運行中應加強對電除塵運行參數(shù)的監(jiān)視,當粉塵濃度超過設計值時,應查明原因并消除,超標時間較長且不能恢復正常數(shù)值時,應申請停止脫硫系統(tǒng)運行,做進一步處理。
4.1 循環(huán)漿液的pH值
脫硫系統(tǒng)運行中,循環(huán)漿液的pH值是運行人員控制的主要參數(shù)之一,也是影響脫硫系統(tǒng)效率的主要因素,該廠吸收塔漿液pH規(guī)定值為5.2~6.0。pH值是由向吸收塔中自動補充的石灰石漿液量決定的,同時與機組負荷、原煙氣SO2含量等有關。吸收塔漿液pH值過低或過高,對SO2的吸收也有非常明顯的影響。當pH值較低時,亞硫酸鹽溶解度急劇上升,硫酸鹽溶解度略有下降,會有石膏在很短時間內大量產生并析出,產生硬垢,阻礙漿液對SO2的吸收。當pH值過高時,亞硫酸鹽溶解度降低,會引起亞硫酸鹽析出,產生軟垢。
煙氣中SO2與吸收塔漿液的化學反應如下:
(1)?煙氣中的SO2和HCl被噴淋漿液中的水吸收,與煙氣分離:

(2)?進入吸收塔的石灰石在偏酸性漿液中溶解:

(3)?氧化和結晶反應發(fā)生在吸收塔漿池中。吸收塔漿池中的pH值大約控制在5.2~6.0,吸收塔漿液池的尺寸保證能提供足夠的漿液停留時間,以完成CaSO3向CaSO4的氧化和石膏(CaSO4·2H2O)的結晶。具體反應方程式如下:
從以上反應中看出,提高循環(huán)漿液的pH值可直接提高脫硫系統(tǒng)的脫硫效率。pH值過低,能提高石膏的品質,但不能保證脫硫效率;而pH值過高,會造成石灰石粉的浪費,降低了石膏的品質,增加了循環(huán)漿液的密度,加大了對設備的磨損。為保證脫硫系統(tǒng)的脫硫效率,pH值在5.2~6.0是經過考證的合理范圍。
4.2 吸收塔液位
該廠規(guī)程規(guī)定吸收塔液位正常運行在12?m。吸收塔液位越高,循環(huán)泵入口漿液靜壓頭越高,循環(huán)泵抽取的漿液量越多,母管壓力越高,噴淋高度越高,漿液在塔內停留時間越長,與氣體接觸的時間也相應延長,接觸界面增加,氣體穿越氣膜/液膜界面機會增多,吸收效果更佳。同時,液位高,氧化區(qū)高度增加,氧化反應充分,也有利于提高脫硫系統(tǒng)投運率。
4.3 煙氣量及原煙氣中的SO2含量
脫硫系統(tǒng)運行中,當處理煙氣量超過設計值及原煙氣中SO2的含量異常升高時,由于脫硫系統(tǒng)處理能力有限,脫硫效率將下降。這是因為隨著入口SO2的增加,能很快打破吸收塔內化學反應的平衡,造成漿液中液滴吸收SO2的能力減弱;即使在最大量補充石灰石漿液的情況下,pH值仍不能維持,而脫硫效率不能維持在設計范圍。此時應及時聯(lián)系燃料科,降低燃煤的硫分或增加二級吸收塔等技改項目,提高脫硫系統(tǒng)的投運率。
通過分析,找出了影響脫硫系統(tǒng)投運率的因素,并進行歸納總結,提出解決方案,提高了脫硫系統(tǒng)的投運率,為構建節(jié)約型、環(huán)保型企業(yè)提供了堅實的基礎。
1?曾庭華.火電廠煙氣脫硫系統(tǒng)安全運行與節(jié)能降耗及維護檢修技術手冊[M].北京:中國電力出版社,2011.
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4?盧嘯風.石灰石濕法煙氣脫硫系統(tǒng)設備運行與事故處理[M].北京:中國電力出版社,2009.
2015-02-16。
李秀忠(1968-),男,技師,主要從事發(fā)電廠脫硫、脫硝系統(tǒng)運行的生產技術工作,email:?lwzjw529@163.com。