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基于PLC和觸摸屏的原管排列系統(tǒng)設(shè)計

2016-01-01 00:00:00馬健王福明范兆周
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2016年2期

摘 要:文章介紹基于PLC和觸摸屏的原管排列系統(tǒng)設(shè)計原理和控制方法。系統(tǒng)主要以三菱FX-3U和GP-4601觸摸屏為核心。根據(jù)用戶要求,設(shè)計了PLC控制系統(tǒng)的 I/O 分配圖和控制流程圖。在實際實施過程中,該控制方法的控制效果很好。

關(guān)鍵詞:PLC;觸摸屏;控制流程圖

引言

隨著社會的不斷發(fā)展,企業(yè)之間的競爭日趨激烈。所以,努力提高生產(chǎn)效率成了整個企業(yè)的重中之重。某醫(yī)療公司在生產(chǎn)PVC真空采血管所必需的PVC原管時,采用人工方式對試管進行裝箱,花費的勞動成本高、生產(chǎn)效率較低,影響了公司的發(fā)展,并且降低了產(chǎn)品的質(zhì)量和市場占有率。因此使用自動化設(shè)備提高生產(chǎn)效率是該廠的首要任務(wù)。

1 系統(tǒng)構(gòu)成與工作原理

該全自動控制系統(tǒng)將從注塑機生產(chǎn)出來的PVC原管通過提升機送到皮帶機上,通過翻轉(zhuǎn)變向后經(jīng)過機器手抓取將原管送入箱中,并將整箱的產(chǎn)品送出。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)包括:振動料盤、雙螺旋送料結(jié)構(gòu)、換向機構(gòu)、抓取機構(gòu)、傳送機構(gòu)。其中取料機構(gòu)主要由一個機器手構(gòu)成,機器手采用伺服電機驅(qū)動滾珠絲杠的傳動方式,機器手在水平、垂直兩個方向上運動,并且在每個運動方向上都有光電傳感器來檢測機器手的運動位置。系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)如圖1所示。

原管在皮帶機運動后傳到振動料盤,經(jīng)過料盤振動和螺旋送料后原管運動到直線振動器的平臺上;通過推管氣缸動作將原管推到由氣缸控制的傾斜平臺上,平臺兩側(cè)是一個由反射板和光電傳感器組成的檢測裝置,當(dāng)檢測到有信號時PLC會控制氣缸動作使原管下滑到換向裝置;換向裝置由氣缸與導(dǎo)向針組成,當(dāng)原管開口朝下時,導(dǎo)向針會插進原管。當(dāng)開口朝上時,導(dǎo)向針會卡住原管使它不能繼續(xù)下滑。通過換向裝置的上升與翻轉(zhuǎn)使得所有原管變?yōu)橥颍兿虺晒Φ脑茉跉飧椎耐苿酉逻\動到抓取平臺,最后,通過機器手放置到箱中完成動作。

圖1 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)

2 系統(tǒng)控制

系統(tǒng)通過PLC和觸摸屏共同來控制,首先是硬件電路的設(shè)計,它的內(nèi)容包括:PLC接線的設(shè)計以及與觸摸屏通信的接線設(shè)計、I/O分布、伺服驅(qū)動器接線設(shè)計以及真空泵等相關(guān)設(shè)備的接線設(shè)計。其次是軟件編寫,它的內(nèi)容包括:系統(tǒng)自動動作程序、電機的驅(qū)動程序、系統(tǒng)的報警程序、手動操作程序、單循環(huán)動作程序等。最后是人機界面的設(shè)計,它的內(nèi)容包括:手動界面、自動界面、報警界面以及產(chǎn)品信息界面等。通過人機界面可以記錄每日的生產(chǎn)數(shù)量與生產(chǎn)的節(jié)拍,從而更加方便、便捷的了解生產(chǎn)情況。

2.1 PLC選型

根據(jù)控制要求,系統(tǒng)的自動運行、暫停等操作通過觸摸屏的按鍵來控制,PLC的輸入信號主要有:光電傳感器檢測信號、伺服控制器的控制信號、磁開關(guān)信號,它用來檢測氣缸的運動位置。PLC的輸出信號主要有:振動料盤控制器、控制氣缸動作的氣動閥、燈塔等。根據(jù)上面所要求的I/O點個數(shù),PLC的擴展要求(A/D轉(zhuǎn)換模塊、CC-LINK遠程I/O)。綜合整體要求選用了三菱FX3U-128MT/ES-A,它完全可以滿足系統(tǒng)的要求。PLC可提供輸入輸出點各64個,系統(tǒng)的部分I/O圖如圖2所示。

圖2 系統(tǒng)的部分I/O圖

2.2 觸摸屏的設(shè)計

根據(jù)現(xiàn)場實際情況,設(shè)計中觸摸屏采用Profce,原點位置和抓取高度等都設(shè)置在觸摸屏上,觸摸屏界面如圖3所示。

圖3 觸摸屏界面

2.3 系統(tǒng)軟件設(shè)計

系統(tǒng)設(shè)計為自動、手動、單循環(huán)動作三種工作方式,因此,把每種工作方式放在獨立的模塊。由于系統(tǒng)的自動運行動作是順序執(zhí)行,所以將自動運行的程序放在主控指令內(nèi),這樣的話便于調(diào)試和修改。分析可知,在自動運行的狀態(tài)下,程序根據(jù)運行動作逐步掃描,其控制過程為順序循環(huán)控制。程序的模塊化編寫,使得程序看起來比較清晰。系統(tǒng)出現(xiàn)問題時,通過在不同模塊下查找使問題解決起來比較簡單。手動狀態(tài)下,設(shè)備可以通過觸摸屏按鍵完成料盤的震動、機器手運行、氣缸的的前進與回程、設(shè)備報警的消除等動作。當(dāng)設(shè)備運行發(fā)生故障時,可以通過手動操作使設(shè)備氣缸、機器手回到原位完成復(fù)位動作。機器手控制程序如圖4所示。

3 結(jié)束語

系統(tǒng)采用日本三菱公司的FX3U-128MT/ES-A型號PLC,通過料盤震動、氣缸動作、機器手抓取等一系列動作完成了原管的裝箱。原管排列系統(tǒng)使用PLC進行控制,可以快速、大批量地將原管裝箱,系統(tǒng)的錯誤率低且運行平穩(wěn),可顯著提高勞動生產(chǎn)率。通過人機界面可以了解生產(chǎn)信息,實現(xiàn)工廠的智能化管理。原管排列系統(tǒng)投入生產(chǎn)以后,系統(tǒng)運行較為平穩(wěn),提高了該公司的生產(chǎn)效率。由于使用人機界面使得工人在操作時簡單、方便。

參考文獻

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作者簡介:馬健(1991-),男,在讀碩士研究生,研究方向:信號與信息處理。

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