■張春樂
〔第八師133團,新疆石河子832064〕
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提高機采棉加工質量的六項措施
■張春樂
〔第八師133團,新疆石河子832064〕
為全面貫徹落實師市2016年“保長度、降短纖、絕三絲、重安全”的加工目標,把好棉花質量指標關,努力實現棉花加工質量上等級。
以“保長度就是保品質,降短纖就是保效益,絕三絲就是保品牌,”的安全意識,按照國家質量標準和兵師棉花收購標準,嚴格執行“一試五定”、“密碼檢驗”、“一車一檢”工作要求。強調取樣的代表性,試軋的公平性、五定的精確性、密碼的保密性,充分發揮籽棉收購的智能化和信息化的作用。
進入廠區交售棉花的車輛全部實施“一車一檢”,并做好詳細的信息檢驗數據。檢驗的棉花水雜品級結果通過電子屏幕公開,讓職工交得明白、交得放心。檢驗期間,棉檢員嚴禁與承包戶、取樣員見面并不準攜帶通訊工具,團抽調相關部門人員對棉檢工作全程監督,杜絕人情棉、關系花,籽棉收購做到“公正、公平、公開”。棉檢員根據籽棉的品級、含水、含雜、采摘時間分開堆放,嚴禁混等混級發生,力保棉花纖維品質的一致性。
根據市場需求,改變加工理念。以保長度、細加工為第一要務,調整設備轉速。在“保長度”與“顏色級”、“軋工質量”發生沖突時,首先“保長度”。
棉花加工堅持“因花配車”,合理調整設備轉速,做到“三光一暢”(即肋條光、籽棉工作箱光、管道光、流籽暢),降低皮棉中的疵點含量。
根據籽棉的品質,可減少清理工序,通過“旁路”關閉一次或二次籽清(皮清),減少因多次清理造成的長度損失。
機采籽棉含雜率小于8%,檢驗達到手摘棉加工標準時,采用手摘棉工藝加工,通過機改“旁路”減少籽清和皮清次數,以提高長度和減少短纖含量。
控制軋花時的烘干溫度和皮棉回潮率,根據籽棉含水情況將皮棉回潮率控制在6%~7.5%之間,避免因過度烘干使皮棉纖維變“脆”被打斷。
根據設備機型合理控制軋花時的毛頭率,如:126機型毛頭率控制在0.4%~0.45%之間;171機型毛頭率控制在0.4%~0.5%之間。皮棉雜質控制在2.5%以內。
實行皮棉生產跟班檢驗,每班進行N次檢測,把檢測的水雜及五項疵點和長度的結果反饋給車間,指導生產。
加工廠配備了場地管理人員和專職三絲清理員多名,人人配備棉布花兜,專門挑揀籽棉外圍和自動喂入周圍的殘膜、三絲、滴灌帶、有色化纖等雜物。加工廠生產期間嚴格按要求開啟異纖清理機,每班進行四次清理并填寫當班記錄。
安全為了生產,生產必須安全。133團黨委始終把安全生產當頭等大事來抓,嚴格落實“黨政同責、一崗雙責、失職追責”的安全生產責任,做到責任到人到崗。一是加大安全生產投入,樹立“安全生產不惜代價”的思想,安全生產硬件設施到位。二是增強全員安全意識,人人都是安全員,安全生產做到七到位,“建章立制到位”、“全員培訓到位”、“應急處置預案到位”、“隱患排查整治到位”、“應急處置演練到位”、“消防安全人員巡查到位”、“干部值班帶班到位”。三是嚴格落實各個崗位操作制度,落實“誰停機、誰開機”、“誰停電誰送電”等操作制度,預防和杜絕各類安全事故的發生。
幾年來,在兵、師、團黨委的正確領導和各部門的大力支持下,團加工廠有信心、有決心,牢固樹立質量就是效益、安全就是保障的理念,全力以赴抓好棉花加工、突出質量、全力銷售,以從嚴從實的作風,為實現“保長度、降短纖、絕三絲、提品級”,提高機采棉加工質量,職工增收、團場增效的目標而努力奮斗。☆