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精煉工藝對ZL114A合金組織及性能的影響

2016-02-18 12:00:38康福偉劉洪匯劉凱高斌張瀟
哈爾濱理工大學學報 2015年6期
關鍵詞:力學性能

康福偉 劉洪匯 劉凱 高斌 張瀟

摘要:為了研究精煉工藝對ZL114A合金組織和性能的影響,分別采用旋轉噴除氣法和旋轉噴吹除氣+過濾法對ZL1l4A合金進行精煉,并澆注試棒進行熱處理。利用金相顯微鏡、掃描電鏡、x射線衍射儀、拉伸實驗機等對試棒進行組織觀察和性能測試。結果表明,在實驗條件下,隨著除氣時間從0、10、20minZL114A合金熔體氫含量從0.180μg/g減少至0.035μg/g,合金組織更加致密。除氣20min的ZL114A合金性能為Rm=327.5MPa,RP0.2=302.5MPa,A5=3.75%。將除氣20min后的鋁熔體分別采用陶瓷片過濾和鋼絲棉過濾,組織觀察表明夾雜物數量減少。采用鋼絲棉過濾合金中易形成片狀富Fe相,其性能分別為Rm=328.3MPa,RP0.2=298.3MPa,A5=4.67%;陶瓷片過濾無富Fe相生成,其性能分別為Rm=335.3MPa,RP0.2=308.5MPa,A5=5.1%,陶瓷片過濾效果更好。從而優化出ZL114A合金精煉工藝為旋轉噴吹除氣時間20rain,陶瓷片過濾。

關鍵詞:ZL114A合金;除氣時間;過濾;組織;力學性能

中圖分類號:TG292 文獻標志碼:A 文章編號:1007-2683(2015)06-0009-05

0 引言

精煉是提高鋁及鋁合金質量的重要技術之一,通過添加不同的精煉劑除去鋁及鋁合金中氣體(主要是氫)、雜質及有害元素是現代鋁工業生產中必不可少的丁藝環節。目前,常用的鋁合金精煉劑從物態上主要分為三類:固態精煉劑、液態精煉劑和氣態精煉劑。其中,氣態精煉劑又分為惰性氣體和活性氣體兩大類,如氬氣、氮氣,氯氣、六氟化硫等。國內鋁合金生產廠家大多采用氯化物精煉鋁合金溶液,但這種精煉方法的效果常受操作方式的影響,而且精煉過程產生大量有毒氣體,污染環境,腐蝕設備。相比之下,采用旋轉噴吹氣體精煉鋁合金溶液,不但精煉效果好無污染,而且合金中的Mg、Na、sr等元素燒損率小,因而得到了廣泛應用。在鋁合金澆注過程中,常常采用過濾片對合金液進行過濾以除去夾雜物,進一步提高合金的性能,過濾片材料不同,過濾效果就不同,對合金性能改善程度不同。

ZL114A合金是一種典型的高強高韌鑄造A1-si合金,國外與之相似的合金為A357(美國軍標,Al-7Si-0.6Mg)合金。主要應用于飛機和導彈上承受高負荷的零部件。ZL114A合金中含有較高的Mg(0.4%-0.7%),凝固時形成Mg2Si相,通過熱處理實現其固溶強化和沉淀強化。國外工業化生產的A357合金砂型鑄件抗拉強度可達320MPa,延伸率大于5%,而我國雖然實驗室制備的ZL114A合金性能可達到國外工業化的標準,但國內許多航天企業工業化生產的ZL114A合金砂型鑄件的抗拉強度只有300MPa,延伸率為3%,還不能滿足航天器件的要求。

本文分別利用旋轉噴吹除氣法,旋轉噴吹+過濾法對ZL114A合金進行精煉,在噴頭轉速、氣體流量等不變的條件下,研究不同除氣時間對ZL114A合金組織及力學性能的影響,優化出最佳除氣時間;再將最佳除氣時間的熔體經不同過濾材料過濾,并進行性能測試,優化出最佳過濾材料,從而為制定ZL114A合金實際生產工藝提供指導。

1 實驗材料及方法

實驗材料為自制的ZL114A合金,其成分如表1所示。所用鋁錠的純度為99.99%,鎂純度為99.80%以上,中間合金選用AlSi12A和A1Ti5A。電阻爐熔煉,在坩堝中依次加入鋁錠和Al-Si中間合金(A1Si12A),待爐料全部熔化后,加入Al-Ti中間合金(AlTi5A)并攪拌保溫。采用鐘罩法將鎂塊加入到金屬液中,并攪拌靜止一定時間。采用氣體旋轉噴吹法進行精煉,在噴頭轉速、氣體壓力不變的條件下,根據實際生產情況分別精煉0min、10min和20min,然后砂型澆注成標準拉伸試棒,拉伸試樣如圖1所示。熱處理后進行組織觀察和力學性能測試,優化出性能最佳的除氣時間;分別采用陶瓷片和鋼絲棉過濾經最佳除氣時間除氣的ZL114A熔體并澆注拉伸試棒,熱處理后進行組織觀察和力學性能測試。

精煉所用的氬氣純度為99.99%,鋁合金熔煉爐為容量35kg的電阻爐,旋轉噴吹設備型號為XD-J-100BP,測氫儀設備型號為NOTORPKYHS-A2,精度±0.1%;熱處理工藝為530℃×16h(60℃水冷)固溶處理和165℃×7h(空冷)時效處理。利用M5000型直讀光譜儀進行成分分析,利用光學顯微鏡和FEIsirion200型掃描電鏡觀察合金組織,在Instron5500R萬能試驗機上按照國標GB228-2002進行拉伸實驗,拉伸速率為4mm/min,每個條件下的實驗各拉伸3個試棒,取平均值。

2 實驗結果與分析

2.1 除氣時間對ZL114A合金含氣量的影響

鋁合金中所含的氣體主要是氫氣,根據鋁合金熔體除氣動力學方程式(1),可見在其他條件不變的情況下,延長除氣時間,在一定范圍內可以提高除氣效果。但若除氣時間過長,通入鋁熔體中的氣體過多,不能及時從熔體中上浮,就會在凝固過程中形成針孔,反而是合金中氣體含量增加,可見除氣效果與除氣時間不成正比。式中,[H]t,為時間t時鋁熔體中氫氣含量;[H]o為未除氣鋁熔體中原始氫氣含量;[H]s為氣液界面處氫氣含量;A為鋁熔體與精煉氣體反應界面面積;V為鋁熔體體積;β為氫氣在鋁熔體中的傳質系數,與熔體流速、粘度、密度、擴散系數及相界面形狀大小有關;t為除氣時問。

表2是旋轉噴吹不同除氣時間后ZL114A熔體中氫氣含量的變化,可見隨著除氣時間的延長,氫氣含量降低,除氣20min的除氣率為80.56%。圖2為不同除氣時間對ZL114A合金宏觀組織的影響。從圖中可見,未除氣的合金試樣中氣孔數量較多,如圖2(a)中箭頭所示;圖2(b)是除氣10min的ZL114A合金試樣氣孔分布情況,與圖2(a)相比氣孔數量明顯減少;而圖2(c)是除氣20min的ZL114A合金試樣氣孔分布情況,與圖2(a)和(b)相比,試樣上幾乎沒有氣孔。

2.2 除氣時間對ZL114A合金力學性能的影響

不同除氣時間對ZL114A合金力學性能影響如表3所示,可見除氣20min的合金力學性能最好,這與2.1節中的結果是一致的。除氣20min的ZL114A合金與未除氣的合金相比,抗拉強度提高了9.17%,屈服強度提高了6.14%,延伸率提高了72.81%。由于精煉除去了大部分氫氣,使ZL114A合金力學性能得到了提高,但與國外相似合金相比,延伸率還比較低。

2.3 過濾對ZL114A合金組織及力學性能的影響

過濾可提高鋁合金的力學性能,一是使金屬液的流動更加平穩,減小紊流產生裹氣;二是減少鑄件中非金屬夾雜物的含量,但不同過濾材料對合金的組織及性能影響較大。圖3是旋轉噴吹20min后的ZL114A合金未過濾、鋼絲棉過濾和陶瓷片過濾的組織對比。未過濾的圖3(a)中夾雜物數量較多且清晰可見,如箭頭所示;而經鋼絲棉過濾的圖3(h)中夾雜物數量減少(箭頭所示);圖3(c)是陶瓷片過濾的ZL114A合金,幾乎沒有夾雜物存在。

表4是上述三種條件下制備的ZL114A合金試棒力學性能對比。從表中可見,過濾可改善鋁合金的力學性能,尤其是采用陶瓷片過濾效果最佳,其抗拉強度及延伸率均達到或超過國外相似合金的力學性能。而鋼絲棉過濾對性能的改善不顯著,分析認為這是由于在澆注過程中,鋼絲棉雖然起到了很好的過濾效果,但同時也引入了富鐵相而導致二次污染。利用直讀光譜儀分別測量了三個用鋼絲棉過濾和未用鋼絲棉過濾的ZL114A合金中Fe元素的含量,平均為0.08%和0.05%,可見采用鋼絲棉過濾后合金中Fe的含量略有增加。圖4為鋼絲棉過濾的ZL114A拉伸斷口形貌,圖4(a)為解離面處的白色片狀物,圖4(b)為該片狀物的放大圖。可見白色片狀物一端鑲嵌在基體中,一端裸露在外。經能譜分析,該相Fe的質量分數為2.18%,遠超過規定的0.2%。由于富鐵相延伸率和基體的延伸率差別較大,受力時變形程度不同,從而導致富鐵相和基體的接觸面產生內應力,富鐵相和基體分離產生微孔。在外力的作用下微孔不斷長大,形成微裂紋,裂紋擴展到最后導致鑄件斷裂。

圖5是未過濾、鋼絲棉過濾及陶瓷片過濾的ZL114A合金拉伸斷口形貌。圖5(a)、(b)是未經過濾的ZL114A合金斷口,從圖中可見,雖然斷口上分布韌窩,在局部區域有準解理面和撕裂棱出現,但斷口中存在縮孔和夾雜物,斷裂方式為脆性斷裂,延伸率只有3.75%;而采用鋼絲棉過濾的ZL114A合金斷口中存在微裂紋,由前面分析可知,這是由于形成的富Fe相造成的,但因過濾掉大部分夾雜物,其延伸率提高至4.67%;采用陶瓷片過濾斷口處既無夾雜物也無富Fe相生成,延伸率達到5.1%。

3 結論

1)隨著除氣時間的延長,ZL114A合金的氫含量逐漸減少,除氣20min時氫量為0.035μg/g,合金力學性能為抗拉強度327.5MPa,屈服強度302.5MPa,延伸率3.75%。

2)用鋼絲棉過濾除氣20min的ZL114A合金,合金中易形成片狀富鐵相,影響性能的提高;陶瓷片過濾的ZL114A合金中無富鐵相生成,力學性能優于鋼絲棉過濾的合金,其抗拉強度為335.3MPa,屈服強度為308.5MPa,延伸率為5.1%。

3)優化的ZL114A合金精煉工藝為旋轉噴吹除氣20min,陶瓷片過濾。

(編輯:王萍)

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