


摘 要:針對自來水廠二級泵站負荷變動大,不穩定,經常存在大馬拉小車的情況,另一方面還必須保證恒壓供水,而且要滿足集中管理分散控制的要求,采用常規電氣元件及變頻器,設計了一種變頻一拖二電路,具有投入少、控制靈活、運行可靠、節能顯著、易于集控等特點。經過檢測及應用完全能夠滿足自來水廠二級泵站的需求。在別的行業,若工況相同,也可直接應用。
關鍵詞:工頻;變頻;變頻器;DCS
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.05.129
0 引言
自來水廠二級泵站負荷隨著用戶用水量的大小波動很大。用水高峰時,甚至需要所有水泵同時全馬力工作,用水低谷時一二臺水泵運行已經綽綽有余了,而且往往存在大馬拉小車的情況。另一方面二級泵站需要恒壓為用戶供水。為了靈活控制水壓,避免大馬拉小車,這就需要部分水泵變頻運行,以達到既節能又恒壓供水之目的。但同一臺泵負荷大時需要工頻運行,負荷小時又需要變頻運行;有些時候一臺泵需工頻運行,另一臺泵變頻運行就可以了;有時又需要這二臺泵均工頻運行。另一方面隨著自動化程度的提高,自來水廠要求水泵能在中心控制室DCS上進行控制。針對這些需求,而且最大程度的降低投資,本文設計出一種簡單經濟可靠的變頻一拖二電路。
1 一次電路設計
1.1 可滿足4種工況
工況1:M1或M2其中任何1臺工頻運行;工況2:M1和M2同時工頻運行;工況3:M1或M2其中任何1臺變頻運行;工況4:M1或M2其中1臺工頻運行,另1臺變頻運行。
1.2 熱繼電器位置
以前的設計把熱繼電器置于電流互感器LH處,在電機變頻運行時,由于諧波影響,熱繼會誤動,導致電機跳閘。有的用戶為了避免熱繼誤動跳閘,人為調高熱繼定值,造成電機工頻運行時,得不到合適的保護。更有甚者,為了防止電機高轉速變頻時跳閘,把熱繼保護值調的很大,最終熱繼失去了保護作用,形同虛設。本設計把熱繼電器改至上圖所示位置,電機工頻運行時能得到很好的保護,電機變頻運行時由變頻器對其進行保護。
1.3 元件選擇
(1)本設計變頻器容量按單臺電機容量選擇,若電機一大一小,按大者選擇;(2)其它元件按所屬回路考慮。
2 二次電路設計
2.1 電機的控制
(1)四種工作模式。把1SA1置于“機旁”,1SA2置于“工頻”,通過1SF1、1SS1、KM1可對M1進行工頻運行控制;把1SA1置于“機旁”,1SA2置于“變頻”,通過1SF2、1SS2、KM2、電位器RP可對M1進行變頻運行控制;把1SA1置于DCS,可通過DCS控制1KA對M1進行工頻控制;把1SA1置于DCS,可通過DCS控制2KA、6KA(DCS速度給定切換繼電器),調節AI2(DCS速度給定)對M1進行變頻控制;
(2)急停。無論工作于何種模式,在緊急情況下均可按下急停按鈕1SB,停運電機;(3)聯鎖。KM1與KM2聯鎖,若二者同時吸合將損壞變頻器;KM2與KM1、KM4均聯鎖,若KM2與KM4同時吸合變頻器將過載; (4)保護。電機工頻運行時過載由熱繼KH1進行保護,短路由塑殼斷路器QF1保護;電機變頻運行時由變頻器對其進行保護;變頻器由快熔FU和塑殼斷路器QF2保護;注:2#電機的控制與1#類同。
2.2 變頻器的控制
當需要機旁變頻控制時,在機旁箱上把SA1置于“機旁”,SA2置于“變頻”,按變頻起動按鈕SF2,變頻運行接觸器KM2(KM4)吸合,其輔助觸點閉合,LI1變高電位,變頻器(ATV61)起動,從零位開始順時針旋轉電位器RP,轉速給定電壓AI1+將在0~10V之間變動,對應電機頻率在0~50HZ(對變頻電機,頻率上限由電機銘牌決定)之間變化。順時針旋轉電位器,電機轉速增加,逆時針旋轉電位器,電機轉速降低。停機時,先把電位器逆時針旋到底(或旋到需要的最低起動轉速),再按變頻停止按鈕SS2。
當需要DCS變頻控制時,先在機旁箱上把SA1置于“DCS”,然后在DCS上進行操作。吸合6KA,LI5變高電位,速度給定信號由機旁箱電位器切換至DCS(AI2:4~20mA)。先給4 mA或一較低轉速信號,然后吸合2KA(4KA),KM2(KM4)吸合,變頻器起動,再緩慢增加速度給定信號,根據變頻器輸出至DCS的電機實際轉速信號(AO1:4~20mA),判斷是增加還是減少給定,直到電機轉速滿足要求。停車時先降低速度給定信號,等電機實際轉速降下來,再釋放2KA(4KA), KM2(KM4)釋放,最后釋放6KA。轉換開關SA2工變頻位置信號也送至DCS,DCS可根據需要設置為是否機旁箱命令決定DCS控制方式。當變頻器跳閘,故障消除時,在變頻器柜及DCS上均可對變頻器進行遠程復位。FA閉合或5KA吸合,LI4變高電位,復位變頻器。雷雨季節,變頻器經常由于電網晃電而跳閘,如果每次去變頻器柜復位,既增加了勞動強度又影響了供水,所以在DCS復位顯得尤為重要。
2.3 DCS控制命令
DCS控制命令通過1~6KA中間繼電器隔離放大后,去控制電路。
3 通電調試
根據一二次回路圖,選擇元器件,安裝在電柜、機旁控制箱后,便可進行一二次布線,布線完成,檢查準確無誤后,再用二次線臨時連接電柜與機旁控制箱,檢查無誤后,利用四只220V白熾燈,兩兩串聯,構成兩只假負載,分別接入M1、M2主回路(A、C相),然后便可給電柜母線加調試電源,上電調試。
先合QF2,變頻器上電,對變頻器進行參數設置:
(1)運行、頻率指令均設置為控制端子控制,運行指令設置為2線制;(2)頻率指令設置為給定1(AI1+:0~10V)和給定2(AI2:4~20mA),二者可通過控制端子切換;(3)定義一個多功能輸入端子為故障復位功能,一個為頻率指令切換功能;(4)設置一個多功能輸出為故障狀態輸出;(5)定義一個模擬輸出(AO1:4~20mA)為電機實際運行頻率;(6)停止方式選擇為減速停止;(7)頻率指令低于下限時設置為報故障,電機停止;(8)設置有關電機參數,加減速時間等;注:1)調試期間需退出變頻器的缺相保護,否則負載太輕,變頻器會報警跳閘;2)用4~20mA信號發生器模擬DCS速度給定;3)一些保護及聯鎖功能在調試時穿插進行,以保證電路在異常或故障情況下可靠動作;4)調試期間必須用相序表測試工變頻運行時輸出電壓相序,若相序不一致,可改變變頻器輸出相序參數設定值或變頻器輸出側接線相序。變頻器參數設置完成后,合上QF1、QF3。先調試1#電動機回路,再調試2#電動機回路,1#、2#類同。
(1)在機旁箱進行工頻運行控制。在機旁箱上把1SA1打至“機旁”,把1SA2打至“工頻”,按下工頻起動按鈕1SF1,工頻運行接觸器KM1吸合,白熾燈亮,工頻運行指示紅燈1HR1、2亮。按下工頻停止按鈕1SS1,KM1釋放,白熾燈滅,1HR1、2滅;(2)在DCS進行工頻運行控制。在機旁箱上把1SA1打至“DCS”,在1#電機工頻控制繼電器1KA兩端加DC24V電壓,1KA吸合,KM1吸合,白熾燈亮,1HR1、2亮。撤除1KA兩端電壓,1KA釋放,KM1釋放,白熾燈滅,1HR1、2滅;(3)在機旁箱進行變頻運行控制。 在機旁箱上把1SA1打至“機旁”,把1SA2打至“變頻”,把電位器RP逆時針旋到底,按下1#電機變頻起動按鈕1SF2,變頻運行接觸器KM2吸合,變頻器起動,變頻運行指示紅燈1HR3、4亮,順時針旋轉RP,白熾燈亮度增加,頻閃增加,逆時針旋轉RP,白熾燈亮度降低,頻閃降低。按下1#電機變頻停止按鈕1SS2,KM2釋放,變頻器停止,白熾燈滅,1HR3、4滅;(4)在DCS進行變頻運行控制。在機旁箱上把1SA1打至“DCS”,把信號發生器輸出調至最小4mA,在DCS速度給定切換繼電器6KA兩端加DC24V電壓,6KA吸合,DCS速度給定有效。然后在1#電機DCS變頻控制繼電器2KA兩端加DC24V電壓,2KA吸合,變頻運行接觸器KM2吸合,變頻器起動,變頻運行指示紅燈1HR3、4亮,調高信號發生器輸出,白熾燈亮度增加,頻閃增加,調低信號發生器輸出,白熾燈亮度降低,頻閃降低。撤除2KA兩端DC24V電壓,KM2釋放,變頻器停止,白熾燈滅,1HR3、4滅。再撤除6KA兩端DC24V電壓,6KA釋放,機旁給定速度有效。
4 結語
本文設計的變頻一拖二電路,解決了以往設計電路中的一些缺點與不足,而且簡單明了,控制靈活,聯鎖安全,保護精準。經過檢測及應用,不但完全滿足自來水廠二級泵站的需求,可恒壓供水又節能,而且還運行可靠,易于集控,維護方便。另一方面比之一拖一電路,大一拖二電路(變頻器容量大,可直接拖動兩臺電機),投入少,經濟更實用。在別的行業,根據實際工況,也可引申或簡化使用(本設計已轉化成產品,應用到自來水廠,收到了一定的社會與經濟效益)。
作者簡介:曹鵬科(1971-),男,大專,工程師,主要從事:電氣自動化及成套開關柜設計。