成連杰,黃盾
(華潤電力湖北有限公司,湖北 赤壁 437300)
1000MW機組DEH控制以及主機保護優化
成連杰,黃盾
(華潤電力湖北有限公司,湖北 赤壁 437300)
以某電廠二期兩臺百萬機組為例,對采用艾默生OVATION控制的DEH系統的可靠性進行了研究。針對因調門大幅震蕩造成機組跳閘制定了詳細的解決方案,設計了安全可靠的控制回路;發現原設備的設計和主機保護系統中,包括電源供給、控制器之間通訊、保護定值等存在較大的安全隱患,提出了相應的優化措施。
DEH;冗余;保護
某電廠二期汽輪機采用上海汽輪機廠N1000~1050-26.25~27/600/600型1000MW超超臨界中間再熱凝汽式汽輪機采用全周進汽+補氣閥調節配汽方式;機組采用八級回熱抽汽。DEH控制系統采用了艾默生的OVATION控制系統,移植于原西門子T3000系統,控制對象除了主機外還包括汽輪機緊急跳閘系統(ETS)和汽輪機輔助系統等,實現了DEH/ETS與DCS一體化。自機組投產以來,由于硬件設備、邏輯組態、施工水平等各方面的原因,現場依然存在一些隱患,本文通過一次機組跳閘和后續的優化來進行闡述。
OVATION控制系統采用冗余VP卡控制,VP之間通過冗余電纜連接,每塊VP卡控制就地伺服閥的一個線圈,通過信號分配器將現場LVDT信號1分為2反饋至每個VP卡。
1.1 故障現象
2013年8月2日,#3機組正常運行,負荷1000MW。高調門、負荷、汽機轉速突然開始波動,隨即轉為大幅震蕩(見圖1),負荷震蕩幅度達到100MW,由于調門波動系統大量用油,EH油壓持續下降,由于EH備用泵聯啟失敗,最終造成機組EH油壓低低跳閘。

圖1 調門大幅度震蕩曲線

圖2 事發時LVDT曲線
在故障分析過程中,發現兩塊VP卡LVDT反饋不一致(見圖2),B卡LVDT反饋明顯滯后A卡一個周期。通過與上汽廠專家及艾默生DEH技術人員分析討論后,認為事發時調門動作頻繁,VP之間的通訊大量占用DPU運算時間,導致系統反應變慢,輸出滯后,最終導致調門震蕩。
1.2 控制優化
為保證機組安全穩定運行,經專業討論決定將VP卡冗余控制方式修改為單卡控制方式,由一塊VP卡控制就地伺服閥的兩個線圈,取消原有兩對LVDT其中一對,原有的VP卡控制邏輯掃描周期由100ms調整為50ms。
穩定運行后艾默生公司提出了高級冗余VP卡控制邏輯,控制邏輯中不再需要把VP卡的地址填寫在MASTATION算法里,直接用VP卡指令輸出點就可以了。
我們根據機組投產后的實際情況,按照國家、行業技術規范和標準,以及控股公司技術標準、措施和規定,對部分設備和主機保護進行了如下優化。
(1)小汽輪機ETS電源原設計為雙重冗余電源,分別來自110V直流饋線#1屏、110V直流饋線#3屏。兩路電源通過二極管隔離,運行中存在單點接地,雙路報警的隱患,通過對其中一路增加電源隔離模塊,消除了電源隱患。
(2)循環水泵液控蝶閥,原設計有兩路電源,但廠家設計圖紙錯誤,不具備雙路供電條件,基建時只敷設了一路電源。通過增設一路電源,實現了雙路電源冗余供電。
(3)當發電機功率大于300MW時,汽機跳閘聯動MFT;發電機功率大于100MW小于300MW時,汽機跳閘延時10s且任一高低旁減壓閥位置反饋<5%聯動MFT。原來機組設計去鍋爐的汽機跳閘信號是采用通訊方式實現,可靠性低,我們在保留通訊方式的同時,增加硬接線連接方式。
(4)原爐膛壓力高高定值為1520Pa,爐膛壓力低低-1780Pa,開關量3取2,延時3s。當某一臺送、引風機異常跳閘時,易引發MFT,后根據機組運行實際情況,通過與鍋爐廠溝通,將爐膛壓力高高定值為1800Pa,爐膛壓力低低-2000Pa 。
(5)EH油箱油位低保護。在原ETS邏輯中,雖然用到了油位低、低低、低低低開關量信號三取二,但是均來自于就地同一個浮球液位開關,屬于單測點保護,存在較大的隱患。我們在EH油箱上面增加三個導波雷達液位計,將三個模擬量信號送入DCS進行邏輯判斷,然后通過三取二來實現保護動作。
由于百萬機組設備多、控制邏輯復雜、部分設備質量有瑕疵以及安裝工藝不規范等問題,給專業技術人員帶來了不少困難,但是只要我們認真分析探索,根據規定和行業標準,就能排除各種隱患,保證機組安全經濟穩定的運行。
[1]電力行業熱工自動化技術委員會.火力發電廠分散控制系統典型故障應急處理預案:西門子T3000和TXP系統[M].北京.中國電力出版社,2012.
[2]電力行業熱工自動化技術委員會.火電廠熱控系統可靠性配置與事故預控[M] .北京.中國電力出版社,2010.
TM621.6
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1671-0711(2016)12(下)-0041-02