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DEH控制系統常見故障分析及處理

2016-03-10 00:10:49張學兵
電力安全技術 2016年12期
關鍵詞:故障

張學兵

(山西漳澤電力股份有限公司漳澤發電分公司,山西 長治 046021)

DEH控制系統常見故障分析及處理

張學兵

(山西漳澤電力股份有限公司漳澤發電分公司,山西 長治 046021)

介紹了215 MW汽輪機DEH控制系統在發電廠中的重要性,分析了高壓調速汽門擺動故障及AST/OPC集成塊油壓低故障的原因,總結了相應的解決措施,提出應重視EH油質、LVDT接線、傳感器固定等維護工作,以最大限度地降低DEH控制系統故障。

汽輪機;DEH控制系統;擺動故障

1 汽輪機DEH控制系統功能簡介

某發電廠4臺機組采用單機容量為215 MW的單元制機組,汽輪機為K-215-130-I型凝汽式汽輪機,單軸三缸雙排氣,具有一次中間再熱的沖動式機組。2004—2006年,在DCS(分散控制系統)改造期間,汽輪機由原來的液壓調節系統改造為DEH(數字式電液調節)系統,控制系統采用國電智深公司DCS控制系統。

DEH系統主要包括EH(液壓控制系統)供油系統、電液伺服執行機構(電液伺服系統)和保安系統。電液伺服系統接收DEH控制信號,將電信號轉為液壓信號控制2只高壓主汽門、4只高壓調速汽門、2只中壓主汽門、4只中壓調速汽門油動機。每個高中壓主汽門和調速汽門分別由1個獨立的油動機驅動,油動機直接與汽門閥桿連接。在各調速汽門的油動機上,均安裝1個電液伺服閥及2只線性位移傳感器LVDT。調速汽門的開度經過模數轉換,反饋至DEH系統與給定值比較,精確控制汽輪機的轉速或功率,同時還具有ATC(自動汽輪機程序控制)方式、一次調頻、協調控制、超速保護等功能。高壓調速汽門作為汽輪機重要的調節機構,其可靠性尤為重要。在機組運行期間,高壓調速汽門發生擺動,負荷就會難以控制,造成機組負荷波動,甚至發生機組跳閘停運事故。

AST/OPC(汽輪機緊急停機保護/汽輪機超速保護)集成塊主要負責機組危急情況下卸掉油動機油壓,使主汽門、調速汽門快速關閉,防止汽輪機發生超速事故達到保護汽輪機的目的。針對高壓調速汽門擺動常見故障和AST/OPC集成塊油壓低故障進行原因分析,總結經驗,以期對類似故障能及時研判并處理,防止故障進一步擴大。

2 高壓調速汽門擺動故障

2.1 LVDT支架固定螺絲脫落

2014-04-04上午,檢修人員巡檢發現5號3高調門反饋2指示在5 %-36 %之間波動,反饋1指示正常,為37 %,DEH控制系統內部2個反饋信號選擇高選。現場檢查發現就地線性位移傳感器LVDT支架固定螺絲全部脫落。待采取措施重新固定后,指示恢復正常。

故障原因:就地調門處振動大,且檢修人員未及時發現隱患,導致固定螺絲全部脫落,引起調門反饋波動。

2.2 就地接線箱內接線斷裂

2014-08-28晚,5號3高調門擺動,從DCS自診斷檢查參數確認5號3調門反饋波動,從而造成高調門波動。就地檢查線性位移傳感器LVDT固定螺絲緊固。就地檢查接線盒內接線發現線性位移傳感器LVDT2的1根線由于振動較大齊接線端子根部斷開。振動時似接非接造成反饋波動,移開斷線后反饋指示為-25 %,重新接入后指示正常。

故障原因:就地振動較大,且檢修人員在檢修期間接線時傷到線芯,導致運行期間發生接線斷裂。

2.3 調門特性不好

2014-04-09上午,4號機負荷擺動4 MW。檢查發現4號高調門反饋1和2波動稍大,與指令變化趨勢相同,分析可能是由調門本身特性導致調門擺動。當閥門工作在一個特定的工作點時,由于蒸汽力的作用,使主閥由門桿的下死點突然跳到門桿的上死點,造成流量增大。根據功率反饋,DEH發出指令關小該閥門,在閥門關小的過程中,在蒸汽力的作用下主閥又由門桿的上死點突然跳到閥桿的下死點,造成流量減小;因此DEH系統又發出開大該閥門指令。如此反復,造成負荷隨著油動機的擺動而擺動。后將4號4高調指令逐漸強制為0后,負荷波動減小。停機對調門進行解體檢修,啟動后故障消除。

故障原因:調門長期運行且檢修人員對檢修質量未把關,導致負荷波動。

2.4 溫度過高導致LVDT性能下降

2014-11-25晚,4號機組負荷大幅波動。檢查發現4號2高調門線性位移傳感器LVDT2故障,就地拆開線性位移傳感器LVDT2的接線,CRT指示為-25 %。現場萬用表測量線性位移傳感器LVDT 2組線圈阻值隨溫度變化發生跳變,絕緣性能也下降。11月26日,辦理措施強制關4號2高調門至0,對4號2高調門線性位移傳感器LVDT2進行更換。經現場檢查,線性位移傳感器LVDT2的2線圈處所測溫度較其他調門偏高近200°(其他調門約為100°)。更換線性位移傳感器LVDT后,聯系設備部門將調門周邊加鐵皮包裹,溫度約降為100°。更換完畢后,調門開度指示正常。

故障原因:線性位移傳感器LVDT長期在高溫環境下運行,其性能和壽命下降,導致指示跳變從而引起機組負荷波動。

2.5 LVDT固定連接桿斷裂

2013-08-20,運行期間發現3號2調門反饋2指示在10 %-18 %之間波動。就地檢查發現線性位移傳感器LVDT傳動桿根部齊根斷裂。采取措施更換線性位移傳感器LVDT固定桿后,指示正常。

故障原因:調門線性位移傳感器LVDT安裝過程中,存在傳動桿與孔不同心現象,運行期間頻繁動作導致線性位移傳感器LVDT傳動桿斷裂。

2014-12-12T20:23,4號3高壓調速汽門擺動,機組負荷也跟著擺動。20:50,4號3高調門線性位移傳感器LVDT連接桿齊根斷裂,調門反饋1和2指示均為-25 %,就地4號3高壓調速汽門全關。后采取措施拆下調門線性位移傳感器LVDT連接桿焊接后將其回裝,指示恢復正常。

故障原因:就地調速汽門處振動大、設備長期運行、連桿金屬疲勞,且檢修期間也未對連接桿進行檢驗,導致運行期間發生故障。

2.6 調速汽門VC控制卡故障

2014-03-05,3號機組負荷擺動。經現場檢查,就地調門MOOG閥(美國穆格公司伺服閥)、線性位移傳感器LVDT及回路無異常,DCS電子間DEH控制柜VC(閥門伺服模件)控制卡第2路指示燈滅,判斷VC控制卡發生故障。采取措施后對VC控制卡進行更換,更換后故障消失。

故障原因:VC控制卡件長期運行發生故障,導致負荷產生波動。

2.7 接線端子虛接

2013-01-19,3號1高調門閥位波動引起負荷波動。在檢查過程中,設備部員工在未做好安全措施的情況下,擅自松動就地接線箱內的端子線,造成閥位大幅波動,導致負荷也大幅波動,功率發生嚴重不平衡,系統發生振蕩,電氣失磁保護動作,隨后主變高壓側開關跳閘,主汽門關閉。經現場檢查,發現就地接線端子壓接位置錯誤,未將接線壓入正確的端子壓片下。

故障原因:調門就地接線時,將線芯壓在端子下部,雖固定螺絲緊固,但線芯接線松動導致調門波動;檢查期間未做好安全措施,致使檢查接線松動從而導致機組跳閘。

2.8 調門VC卡參數設置不當

2014-10-13, 4號2和4號3高壓調門EH油進油管間斷擺動,調門波動。經過現場檢查,這可能是調門MOOG閥故障(通常是由油質欠佳造成伺服閥機械部分卡澀)。更換MOOG閥,該故障未消除。從歷史曲線來看,發現一次調頻動作期間,負荷擺動較大,退出一次調頻后故障消除。

故障原因:調速系統機械部分有故障點,當機組一次調頻動作時誘發負荷擺動。因此在機組檢修期間對調速系統進行全面檢查,對DEH調門VC卡內部相關參數進行優化,并對高調門油缸進行解體檢查調整,機組啟動后該故障已消除。

3 高壓調速汽門故障的預防措施

閥門故障的各個細節都要引起重視,才能最大程度降低調門故障次數。現總結歸納了多年調門故障處理經驗,提出了以下防范措施:

(1) 定期對調速汽門VC卡進行檢查,加強巡檢以便及時發現問題;

(2) 檢修期間嚴把調門線性位移傳感器LVDT接線質量關,對每根線的接線松緊及壓在端子上的位置都需進行檢查,防止接線松動;

(3) 定期檢查、緊固就地線性位移傳感器LVDT固定螺絲,并做好記錄;

(4) 調門處增加圍板,以降低線性位移傳感器LVDT環境溫度;

(5) 加強EH油質檢驗工作,必要時進行更換;

(6) 定期更換壽命到期的控制設備;

(7) 安裝線性位移傳感器LVDT時,傳動桿固定要垂直,且孔、桿同心;

(8) 加大對檢修質量的監督。

4 AST/OPC集成塊油壓低故障處理

4.1 OPC電磁閥閥芯內漏

2015-04-18,4號機組停運檢修完畢后,進行機組冷態試驗。在試驗期間,啟動EH油泵后,發現AST集成塊進口油壓為0。拔掉高、中主汽門開關電磁閥插頭后,主汽門失電開啟,油壓正常至15 MPa;插上插頭后,主汽門帶電關閉,油壓降為0,無法正常開啟主汽門(主汽門開關電磁閥設計為帶電關閉,失電開啟)。經檢查,發現OPC集成塊高壓進油管有溫度,無壓回油管有溫度,分析OPC電磁閥泄漏,EH油直接從無壓回油管路流回至EH油箱。從5號機組拆下2個OPC電磁閥閥芯更換后,集成塊油壓恢復正常,主汽門順利開啟。

故障原因:OPC電磁閥存在內漏,導致不能建立AST油壓。

4.2 OPC集成塊進油節流孔堵塞

2015-06-04,5號機組檢修后,試驗時發現EH油泵運行后,就地AST/OPC集成塊處油壓偏低,無法開啟主汽門。檢查OPC電磁閥閥芯無泄漏,檢查AST電磁閥閥芯也無泄漏。檢查主汽門開關和活動電磁閥(開啟電磁閥為BV型、活動電磁閥為HV型,但實際安裝時未遵循且電磁閥不能互換)也無異常。拔掉調門所有插頭檢查,該故障仍然存在。廠家派人拆除OPC集成塊左邊高壓進油管,取出里面節流孔,發現有堵塞現象;未安裝節流孔啟動油泵試驗后,油壓恢復正常,并清理了節流孔且擴眼。待安裝后進行試驗,油壓指示恢復正常,主汽門順利開啟。

故障原因:EH油質差導致OPC集成塊進油節流孔堵塞,補不上油,致使AST/OPC集成塊油壓偏低;檢修后未更換高壓抗燃油,導致抗燃油運行多年已變質。

5 AST/OPC集成塊油壓低故障的防范措施

(1) 加強EH油質的檢測,并定期進行更換,嚴禁使用質量不合格的EH油。

(2) 定期做AST電磁閥活動試驗,檢驗電磁閥閥芯是否泄漏。

(3) 在停機期間,檢查AST/OPC電磁閥閥芯及密封圈是否完好,有無泄漏。

(4) 在停機期間,逐個清理AST/OPC各節流孔,確保無堵塞。

6 結束語

DEH控制系統的調節、保護作用對高參數、大容量機組顯得非常重要,其可靠性也越發關鍵。引起上述故障的原因都是一些細小的因素,工作人員對其進行檢查、消除非常費神。因此,在日常維護中應將EH油質、LVDT接線、傳感器固定等作為重點檢修工作,才能最大限度地降低DEH控制系統故障。

1 瞿七九.600 MW汽輪機DEH故障分析及處理[J].電力安全技術,2012,14(10):46-48.

2 鄭曉林.汽輪機油乳化的危害與防治[J].電力安全技術,2013,15(12):61-63.

2016-07-12。

張學兵(1972-),男,工程師,主要從事火電廠熱工自動化系統的維護和檢修工作, email:13834053761@126.com。

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