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造氣工段氧含量高的原因及應對措施

2016-03-11 20:29:49
氮肥與合成氣 2016年8期
關鍵詞:系統

李 忠

(安徽晉煤中能化工股份有限公司安徽臨泉236400)

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造氣工段氧含量高的原因及應對措施

李忠

(安徽晉煤中能化工股份有限公司安徽臨泉236400)

1 半水煤氣中氧含量高的危害

(1)造成變換系統蒸汽消耗高。在變換催化劑條件下,O2與H2和CO發生燃燒反應,其反應方程式如下:

2H2+O2=2H2O+485 kJ

2CO+O2=2CO2+567 kJ

O2與變換爐中CO反應放出熱量,當半水煤氣中O2體積分數每增加0.1%時,催化劑層溫度升高6~8 ℃。若不將此熱量移出,會使變換催化劑失活,故噸氨要多消耗約100 kg蒸汽。

(2)影響后工序有效氣體(CO+H2)的消耗。 以200 kt/a合成氨裝置、噸氨耗半水煤氣3 200 m3(標態)或耗有效氣體2 000 m3(標態)計,半水煤氣中O2體積分數每降低0.1%時,在外界因素不變的情況下每年可多產氨640 t。

(3)半水煤氣中氧含量升高,會使脫硫系統及變換系統催化劑的活性受到影響,從而縮短其使用壽命。

(4)半水煤氣中氧體積分數>0.7%時,脫硫系統靜電除焦器控制柜自動起跳;如聯鎖系統未啟動而跳車,則會引起靜電除焦器發生爆炸。

2 半水煤氣中氧含量高的原因

2.1工藝操作

工藝操作造成半水煤氣中氧含量升高的原因:①造氣爐投運初期,爐溫過低或蒸汽用量大,使造氣爐爐溫低,吹凈階段將未完全燃燒的空氣與上吹、下吹階段的加氮空氣、煤氣混合進入煤氣系統;②造氣系統負荷過大會造成炭層被吹翻,造氣爐爐況不穩會造成爐內炭層出現嚴重結疤、結塊,吹凈、上吹加氮階段的空氣部分走近路、未進行反應燃燒就進入煤氣系統;③煤氣系統水封出現虹吸現象,形成負壓使空氣進入煤氣系統;④造氣爐內氣化層或炭層過薄,吹凈階段的空氣和上加氮空氣入造氣爐后,與炭層接觸反應時間過短,反應不完全就進入煤氣系統。

2.2設備閥門故障

設備閥門故障造成半水煤氣中氧含量升高的原因:①上加氮閥、吹風閥關閉不嚴或內漏,下吹階段空氣經下行煤氣管道與下行煤氣混合直接進入煤氣系統;②下吹蒸汽閥關閉不嚴或內漏,上吹加氮或吹風階段空氣經下吹蒸汽閥、下吹管道直接進入上行煤氣管道;③下行煤氣閥關閉不嚴或內漏,上吹加氮或吹風階段的空氣經下行管道、下行煤氣閥直接進入煤氣系統;④安全蝶閥、吹風閥故障或關閉不嚴,下吹制氣階段的空氣經下行管道與下行水煤氣混合后進入煤氣系統。

2.3管道未吹凈

在現有的造氣爐所生產的煤氣中,尚有部分氧沒有被完全置換燃燒反應,少量的氧基本是在吹風、吹凈時存儲在爐底和灰箱等死角,然后被煤氣帶入半水煤氣中。

(1)吹風管、下行管及小盲腸未吹凈,造成下行煤氣中氧含量高。下行管道為Φ800 mm碳鋼管,長6 m,容積為3.01 m3,吹風時下行管道未置換的氧量為0.63 m3;吹風管道為Φ800 mm碳鋼管,長3 m,其容積為1.50 m3,吹風管道未置換的氧量為0.32 m3;小盲腸管道為Φ1 200 mm圓錐體,去除下部錐體部分,圓柱體高度為2 m,其容積為2.26 m3,小盲腸末置換氧量為0.47 m3。此3處未置換的總氧量為1.42 m3,每個循環影響氣柜出口半水煤氣中氧體積分數約0.028%。

(2)各爐灰渣箱未吹凈,造成下行半水煤氣中氧含量高。中能化工股份有限公司灰倉設計容積為3 m3,每爐共2只灰倉,共計6 m3,灰倉中未置換凈的氧量為1.26 m3,則每個循環影響氣柜出口半水煤氣中氧體積分數0.025%。

3 應對措施

(1)為了防止半水煤氣中氧含量過高,造氣爐停爐超1 h,可將吹凈時間取消,并將其時間加至吹風時間上而延長吹風時間。如停爐時間較長時,可加用上吹放空(即吹風過后上吹階段前8 s所產生的煤氣進行放空)或者進行單爐自動升溫,待爐溫正常后逐步將上吹放空取消,吹凈加上,直至造氣爐正常運行。

(2)如因工藝操作造成造氣爐吹翻而形成風洞或塌方,可迅速補炭以增加炭層高度。根據情況需要取消吹凈,縮短吹風時間,采取慢慢養爐方式使造氣爐爐況逐步恢復正常;情況嚴重時,可采取上吹放空措施。

(3)當造氣爐出現爐況不穩,嚴重結疤、結塊造成半水煤氣中氧含量較高時,可取消吹凈時間、縮短吹風時間、加大單爐上吹蒸汽用量及提高爐條機轉速,待爐況恢復正常后,可恢復正常指標;情況嚴重時,可采取上吹氣體放空措施。

(4)各班組定期對造氣爐小盲腸進行排灰,杜絕因小盲腸排灰不暢而造成下行閥落不到位;加強設備巡檢,發現各閥起落不到位要及時查明原因,待處理正常后方可開爐。根據停爐氧含量變化情況,有針對性地對個別造氣爐上加氮、吹風閥、下吹蒸汽閥、下行煤氣閥進行查漏,發現內漏閥門應及時更換;加強造氣爐閥檢(上吹加氮、吹風閥、下行煤氣閥、煤總閥、總蒸)聯鎖保護,嚴禁取消運行,可有效防止半水煤氣中氧含量突然升高而造成系統停車。

(5)利用油壓系統聯鎖(吹風閥與下行煤氣聯鎖、上加氮閥與下吹蒸汽閥進行聯鎖),確保半水煤氣中氧含量穩定。

(6)利用上吹蒸氣管道對各爐下行管道及吹風管道進行吹掃置換改造:①將原上吹蒸汽管道改至下行閥根部,使上吹蒸汽管道盡量靠近爐體端;②下行煤氣閥門裝配在下行小盲腸前方靠近爐體端;③從上吹蒸汽管引1條Φ108 mm管道,使上吹蒸汽閥到吹風閥靠近爐體端,以便對吹風閥至中灰倉管道內的空氣進行置換反應。

(7)爐底、灰箱等吹凈空氣死角措施:從二樓上吹蒸汽閥引出1條Φ108 mm蒸汽管道到爐體旁,然后分2路分別進入兩側灰倉,以便將灰倉內的空氣進行置換反應。

2016-03-17)

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