李英偉(遼陽石化尼龍廠,遼寧 遼陽 111003)
優(yōu)化新醇酮裝置運行,挖潛增效方案的實施與效果
李英偉(遼陽石化尼龍廠,遼寧遼陽111003)
通過對新醇酮裝置(U 283)的工藝參數(shù)優(yōu)化,加強工藝管理,降低新醇酮裝置的環(huán)己烷單耗、能耗。
醇酮;優(yōu)化;降耗
新醇酮裝置(U283)是尼龍廠14萬噸精己二酸技改工程的主體生產(chǎn)裝置,由天辰設(shè)計院進行工程設(shè)計,設(shè)計年產(chǎn)量為52500噸。
近兩年來,遼化己二酸產(chǎn)業(yè)面臨著嚴峻的挑戰(zhàn),邊際效益不達標,使己二酸生產(chǎn)線面臨停產(chǎn)的風(fēng)險。為了更好的優(yōu)化運行,挖潛增效,更大的降低裝置的能耗、單耗,車間采取了一系列行之有效的方案,加強工藝管理,優(yōu)化工藝參數(shù),取得了一定的效果。
1.1加強工藝管理,提高裝置運行水平
1.1.1避免非計劃停車,保證長周期運行。
加強不間斷巡檢管理,提高巡檢質(zhì)量。重點檢查機泵運行、泄漏點等影響裝置正常運行的生產(chǎn)隱患,做到及時發(fā)現(xiàn),及時處理。車間根據(jù)實際情況,還制定了重點設(shè)備專項巡檢,對重點部位嚴格檢查,實時監(jiān)護,保證大機組和重點設(shè)備的正常運行。表盤的精細化操作,優(yōu)化參數(shù)運行,嚴格執(zhí)行工藝卡片管理,加強參數(shù)平穩(wěn)率考核,對超標參數(shù)及時分析產(chǎn)生的原因,及時做出調(diào)整,不能及時調(diào)整的參數(shù)做好運行方案,重點監(jiān)護。
1.1.2漏點兩級管理,確保隱患及時消除,避免能源浪費
車間實行漏點兩級管理,一級為班組管理,要求班組加強不間斷巡檢及屬地管理,一旦發(fā)現(xiàn)泄漏點,第一時間掛牌,并向車間匯報。在沒有消漏期間,交接班會上要對漏點進行面對面交接,各班連續(xù)監(jiān)護。二級為車間管理,接到班組匯報后,車間漏點管理工程師并盡快組織堵漏,做好漏點消除工作,形成閉環(huán)管理。不能立即消漏的要形成漏點整治臺帳,通知班組,重點監(jiān)護。必要時編制應(yīng)急預(yù)案,防止漏點突然增大,發(fā)生安全事故。
車間的漏點兩級管理,及時消除了安全隱患,保證了裝置的安全平穩(wěn)運行,也在一定程度上避免了能源的浪費。
1.2優(yōu)化參數(shù)運行,提高裝置運行質(zhì)量
1.2.1加強生產(chǎn)運行的參數(shù)分析工作,工藝技術(shù)人員分工段進行參數(shù)分析,針對異常變化的參數(shù),凡是影響雙效蒸餾塔運行的都提出合理調(diào)整措施。適當(dāng)提高D2201塔頂閃蒸量、合理分配D2301A/B塔頂水量、提高D2301A/B回流溫度等手段,優(yōu)化裝置運行。
1.2.2實施先進控制手段,優(yōu)化裝置運行。堅持投用先進控制器,自動平穩(wěn)控制調(diào)節(jié)閥門,崗位人員只需要監(jiān)視參數(shù)變化,基本不做調(diào)整。由于K2201液位投用先控,其出料量比較平穩(wěn),使得精餾工段的D2301A塔底溫度、D2301B塔液位等參數(shù)運行非常平穩(wěn),減少參數(shù)波動對塔的影響。
1.2.3適當(dāng)提高D2301B塔底出料量、降低塔頂壓力,適當(dāng)降低D2301A塔頂壓力到65 kpa,降低D2301B塔頂壓力到1.5 kpa,確保D2301A塔底溫度不高于104℃,提高兩塔蒸發(fā)量。
1.2.4密切關(guān)注D2301A塔底溫度和塔下部壓差,定期對D2301A/B重點參數(shù)進行調(diào)校,以便準確掌握雙效蒸餾塔實際運行情況。
1.2.5精心控制D2202水液位,D2202塔用洗滌水洗去物料中的多元酸,保證分解反應(yīng)的順利進行,若洗滌水量過大,勢必造成D2202底部排水夾帶環(huán)己烷、醇酮、環(huán)已基過氧化氫量增加,影響單耗,所以在保證K2201出入口酸度滿足工藝要求的前提下,可適當(dāng)降低FRC2241的水量。參照全塔壓差在0.235Mpa,防止帶水影響脫過氧化反應(yīng)。
1.3節(jié)能降耗方面的主要做法
1.3.1根據(jù)不同負荷調(diào)整進氣分布,保證反應(yīng)溫度梯度分布,防止反應(yīng)過深。
1.3.2適當(dāng)降低循環(huán)環(huán)己烷的酮含量,環(huán)己烷的活性較差,與氧分子反應(yīng)時誘導(dǎo)期長,進料中含有少量環(huán)己酮,可以縮短反應(yīng)時間,加快反應(yīng)的進行,但環(huán)己酮含量過大,會造成反應(yīng)的副產(chǎn)物增多,酮含量過高,會導(dǎo)致氧化反應(yīng)的快速進行,反應(yīng)激烈,副反應(yīng)急劇增加,因此適當(dāng)降低循環(huán)環(huán)己烷的酮含量,將明顯減緩氧化反應(yīng)速度,減少副產(chǎn)物。
1.3.3保持K2201反應(yīng)壓力在55KPa,提高轉(zhuǎn)化率。
1.3.4根據(jù)負荷調(diào)整循環(huán)量,裝置85%生產(chǎn)負荷運行,為了更好的降低能耗,在進氣量FRC2152不變的情況下,降低反應(yīng)器循環(huán)環(huán)己烷進料量FRC2107,由以前運行的220m3/h調(diào)整至200m3/h,減少E2115NS蒸汽消耗。
1.3.5適當(dāng)調(diào)整各塔回流量,減少300#各塔LS蒸汽消耗,在負荷相同的情況下,適當(dāng)減少各塔回流,可以減少塔底蒸發(fā)量,減少蒸汽消耗。
1.3.6C2102參數(shù)調(diào)整,在滿足裝置進氣的情況下,關(guān)小壓縮機入口閥門,減少進氣量,降低壓縮機負荷,節(jié)省電能。壓縮機電流由298A降到285A.
1.3.7加強疏水器管理。申請生產(chǎn)檢測部對車間所有疏水器進行檢測,對于檢測結(jié)果為直通的疏水器,立即安排更換。共更換疏水器13臺,更換后,蒸汽消耗量明顯下降,約0.6噸/小時。
通過調(diào)整生產(chǎn)負荷,降低循環(huán)量,調(diào)整壓縮機參數(shù)等措施,節(jié)約了蒸汽和電能,降低了裝置能耗,平均能耗降低約20千克標油/t,在節(jié)能上每噸醇酮可降低成本80元,環(huán)己烷單耗由1052.3 kg/t,降低到1046.5 kg/t,每噸醇酮可降低原料成本20元。優(yōu)化運行,挖潛增效方案實施后,一共可以降低生產(chǎn)成本100元每噸。
[1]《化工原理》天津科學(xué)技術(shù)出版社出版,1998年7月第十次印刷.
[2]《尼龍生產(chǎn)線物理化學(xué)數(shù)據(jù)》1984年1月第一次印刷.
[3]《新醇酮裝置操作規(guī)程》2005年12月第一次印刷.