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積極采用實用技術實現造氣節能減排
為解決14臺Φ 2 650 mm造氣爐產生的灰渣和吹風氣排放問題,湖北新洋豐合成氨廠配置了45 t/h造氣灰渣發電鍋爐和35 t/h吹風氣潛熱回收鍋爐各1臺。按2013年12月造氣生產情況計算,造氣灰渣發電鍋爐每班消耗灰渣約50 t,配粉煤約20 t,班產蒸汽280 t,班發電17 000 kW·h。2006年2月至2013年2月,吹風氣潛熱回收鍋爐年產蒸汽180 kt,年處理造氣吹風氣、合成三氣3.772 5×108m3,其中年減少排放CO 2.96× 107m3,H22.40×107m3和CH41.20×107m3。吹風氣潛熱回收鍋爐產生的高溫煙氣用于烘干煤棒,年可節約煤棒7 500 t、減少CO2氣體排放量8.96×106m3。
2009年10月和2010年10月大修期間,分別進行了自動加焦和自動下灰工藝技改。采用自動加焦和自動下灰工藝后,造氣工段少開1.0~1.5臺爐,噸氨煤耗下降196.4 kg,降幅達11.04%;全年可節約蒸汽41 948 t、煤棒29 460 t;全年減少CO2排放量3.52×107m3。
2009年10月,造氣工段增設了靜電除塵裝置。灰渣發電鍋爐和吹風氣潛熱回收鍋爐排放的煙氣經靜電除塵后,年減少粉塵排放量12 000 t。2011年1月,為減輕皮帶輸煤對環境的粉塵污染,造氣工段新增布袋除塵裝置,年可回收煤灰600 t左右。
造氣灰渣發電鍋爐和吹風氣潛熱回收鍋爐產生的0.7~0.8 MPa低壓蒸汽需減壓至0.07 MPa才能滿足工藝要求,造成蒸汽壓力能浪費。2010 年10月,造氣工段將額定功率為275 kW的鼓風機由電力驅動改為蒸汽驅動,即用熱功汽輪機拖動造氣鼓風機和與其配套的異步電動機同步運行,既回收了造氣蒸汽壓差能量,又達到了節電和異步發電的目的,年可節電3 550 000 kW·h。
2013年10月,造氣工段利用大修機會安裝了蒸汽遞減裝置。蒸汽遞減裝置投用后,造氣爐上、下行爐溫波動范圍降低10℃左右,灰渣中殘碳質量分數由12%降至10%,半水煤氣中CO2體積分數下降0.2%,有效氣體體積分數上升2.0%,年可節約蒸汽34 050 t。
(湖北新洋豐合成氨廠湖北荊門448150向宏)