張殿聰
【摘 要】熱工保護系統是保障火電廠熱力設備安全運行的重要設施。完善熱工保護系統設計方案、提高運行維護技術水平,減少火電廠熱工保護系統動作次數,對大型火電廠安全、經濟運行有著非常重要的意義。本文對某600MW等級火電廠發生的典型熱工保護系統動作案例進行分析,為同行業人員提供參考,避免類似事件的發生。
【關鍵詞】熱工保護;機組跳閘;系統優化
火電廠每次熱工保護動作,會造成機組跳閘。因熱工保護錯誤動作或運行人員操作不當導致機組跳閘,將會帶來幾十萬元以上的直接經濟損失。相關專業工程技術人員,需要熟悉熱工保護的設計原則和規范,根據現場實際情況不斷完善和優化系統;運行操作人員要盡可能熟悉系統,及時發現問題并采取正確措施,為后續的處理工作爭取更多的時間。
1 熱工保護系統簡介
火電廠熱工保護系統一般可分為主機保護和輔機保護。主機保護包括鍋爐保護系統(FSSS)、汽輪機保護(ETS)和機爐電大聯鎖。輔機保護主要指6KV輔機設備的保護系統,鍋爐側設備主要有送/引/一次風機、空氣預熱器、爐水循環泵等;機側設備主要有小汽輪機、給水泵等。
2 熱工保護系統動作案例分析
2.1 凝汽器真空低跳閘
2008年12月22日晚,運行人員發現#1機組真空大幅降低,采取各種措施均無效,22時15分,凝汽器真空達到跳閘值,機組保護跳閘。當時兩臺真空泵運行,A循環水泵運行,此種工況下發生真空低跳閘,基本上可以判斷為真空系統發生了較大的泄漏點。但機組跳閘后,經多次系統排查,均無法找到漏點。后熱控人員調出了機組跳閘前1小時DCS上所有的運行操作記錄,發現在真空開始下降之前,運行人員將鍋爐疏水箱水位控制切到自動,調節門突然全開(當時疏水箱水位在1700mm,控制系統水位設定值為900mm)。繼續對比真空值和閥門開度曲線,發現當該閥門全開后,真空逐漸下降,最終達到跳機值。隨之排查鍋爐疏水箱至汽機側之間管路,發現調節閥門前臨時外接了一路疏水管(供調試時鍋爐吹管使用)且上面的手動閥門處于打開狀態。在系統設計中,正常情況下疏水是要回流到凝汽器進行回收的,當調節閥打開后,凝汽器就與大氣直接相同,真空逐漸下降至跳機值。
分析認為:鍋爐吹管后,相關人員未恢復疏水系統管路至原有狀態(封堵管路或關閉閥門),且運行操作人員沒能及時發現真空降低與操作之間的關系,是造成本次跳機兩個相關聯的因素。
2.2 汽機振動大誤動跳閘
2009年6月16日19時59分,#1機組負荷400MW時突然跳閘,DCS跳閘首出顯示“汽輪機振動大”。檢查確認屬DCS熱工保護誤動,但無進一步可供分析的數據,只能推測為卡件質量問題。為避免再次發生保護誤動,專業人員更換了I/O板,并對機組的振動保護進行優化,在原單點保護邏輯中引入一個參考點。優化后的振動保護邏輯為:“同一軸承的X向高高(跳機值)&Y方向高(報警值)”或“同一軸承的Y向高高(跳機值)&X方向高(報警值)”或“某一軸承的高高(跳機值)&相鄰軸承的高(報警值)”。
2.3 TSI超速保護誤動跳閘
2010年5月29日,#1機組機組啟動后,在08時59分,負荷升至290MW時突發汽機TSI超速保護動作跳閘。后查明:TSI超速保護設置為“閉鎖”類型,系統將處于“閉鎖”狀態時的卡件按“Not OK”處理。機組啟動后,一塊TSI超速卡件處于超速閉鎖狀態,專業人員未能及時發現并作復位處理,在另一塊超速卡件受干擾出現“Not OK”狀態時,觸發TIS系統“三取二”保護跳閘條件。
后續處理措施如下:(1)根據廠家建議將回滯電壓由0.5伏增加到1.2伏,以增強轉速測量信號抗干擾能力;(2)將“閉鎖”設置改為“非閉鎖”;(3)原TSI系統采用非獨立表決“三取二”后共輸出兩路TSI超速信號至ETS系統進行“相或”邏輯,任一TSI超速信號都會導致汽機跳閘。現增加一路TSI超速信號至ETS系統再進行“三取二”邏輯。
2.4 EH油壓低跳閘
2011年6月5日,#2機組負荷600MW。22時15分,巡檢人員發現汽機右側高壓調節門GV3進油管路與油動機連接處向外噴油,管路振動大。1分鐘后GV3進油螺母和絲口脫開,因無法恢復管路連接,大量EH油泄漏,系統“EH油壓低”保護動作觸發汽機跳閘。
分析認為,該汽輪機共有4個GV調門。在順序閥控制方式下,基本上由GV3承擔著一次調頻的調節任務,調節頻率大。調節過程中電液伺服閥的頻繁動作引起EH油系統管路振動,長期受此振動影響,GV3油動機油接頭出現滲油、松脫。在本次事件中,如果能夠及早退出一次調頻和AGC控制,將機組穩定在某一個負荷點,將大大減緩EH油管路振動,為后續補救工作贏得時間,避免跳機。
2.5 發電機斷水保護誤動跳閘
2011年6月14日,#1機組負荷600MW。08時43分,空調系統冷水機組全部跳閘,08時56分,#1機組DCS來“PCU35M05有IO模件故障”報警,該柜控制的發電機定子冷卻水、開式循環冷卻水、閉式循環冷卻水等系統畫面監測參數顯示異常。09時19分,#1機組發電機因斷水保護動作跳閘。
分析認為:(1)基建期間,廠內通風與制冷設備在總體設計上沒有統一協調,考慮不周,把關不嚴,存在較大缺陷;(2)事發當天室外空氣濕度非常大,在冷水機組跳閘后又沒有關閉空調風機的情況下,大量濕空氣通過新風管道被送入電子間,致使室內濕度迅速增大(至97%),從而引發DCS35號柜模件誤發發電機斷水保護信號,機爐電大聯鎖保護動作跳發電機;(3)運行人員如果及時采取措施,關閉電子間新/排風口調節擋板,可以為后續補救工作贏得時間;(4)應在電子間內增加柜式空調,可以在原有空調系統故障或出力不足時,起到除濕及降溫作用。
2.6 MEH柜模件重啟導致小汽輪機不出力,鍋爐給水流量低跳閘
2015年4月15日,#1機組600MW時突發給水流量低跳閘。后查明該事故屬ABB公司DCS系統典型的PFI故障問題。負責小汽輪機控制的MEH機柜誤發PFI故障,模件重啟,小汽輪機轉速控制指令歸零,鍋爐失去給水,最后給水流量低保護動作。在后續工作中,按ABB公司的方案,屏蔽了所有機柜的PFI信號。
3 結語
該廠投產以來的典型熱工保護動作中,與熱工保護系統設計、設備質量相關的有三次,分別是“汽機振動大跳閘”、“MEH柜模件重啟導致小汽輪機不出力,鍋爐給水流量低跳閘”和“TSI超速保護誤動跳閘”,事故后分別對軟硬件系統作了完善、改進。與操作補救措施不到位有關的有三次,分別是“凝汽器真空低跳閘”、“EH油壓低跳閘”和“發電機斷水保護誤動跳閘”。目前,新建電廠都推行運行操作員全能值班制度,人員數量較少,很難掌握全廠所有系統,在沒有事故預案的情況下,短時間內應對突發事件有很大的難度。借助網絡文獻,認真研究國內各類事故原因,結合本廠實際情況逐步建立各種事故預案,對減少熱工保護動作次數有著非常重要的意義。
【參考文獻】
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[責任編輯:王楠]