抽油桿扶正器打撈筒的研制
大慶油田第八采油廠近4000口生產油井中,抽油機斜井所占比例近40%。為了防止管桿偏磨,在抽油桿上加裝了分體式扶正器,每口井平均加扶正器300個左右。生產過程中,有時會發生扶正器落入套管的情況,現場一般采用開窗撈筒對扶正器進行打撈,經過統計,2013年共發生抽油桿扶正器打撈10口井,平均單井掉落扶正器78個左右,平均單次只能撈出扶正器6個左右,需要打撈13次才能將扶正器全部打撈出井筒,平均單井打撈周期6.5天,嚴重影響生產進度。從現場情況看,打撈扶正器效率較低,主要原因有2個:單次撈出的扶正器數量較少;有時還1個扶正器也撈不著。為此,小組將“抽油桿扶正器打撈筒的研制”作為2014年的活動課題。
小組成員經過分析研究發現,原來用開窗打撈扶正器時存在3方面的問題:扶正器落入套管后是傾斜的,進入開窗內腔比較困難;開窗內腔最多只能裝10個扶正器,開窗內腔存儲扶正器空間不足;開窗倒齒朝向內腔距離較短,內齒對扶正器的阻擋效果較差。因此,要提高扶正器的打撈效率,首先要使扶正器能順利進入撈筒;第二要保證扶正器進入撈筒后不掉落;第三要使撈筒有足夠存儲空間,只要解決了這3個問題,抽油桿扶正器的打撈效率就可以大幅提高。
研制專用抽油桿扶正器打撈筒,打撈周期由原來的6.5天降低到3天
為解決存在的3個問題,小組研制了抽油桿扶正器打撈筒,它主要由套銑頭、開窗、防落器、收集筒和上接頭組成。原理是將抽油桿扶正器打撈筒下入到預定位置,經過套銑操作,將扶正器變成碎塊,可將扶正器順利引入撈筒,撈筒內傾斜的扶正器經過開窗倒齒扶正后變為直立,可順利經過防落器進入收集筒,防落器的倒齒是用彈簧片制成的,類似于有進無出的魚籠倒須,可以保證扶正器不掉落,同時收集筒加長到原來的4倍以上,因此可以盛裝更多的扶正器,經過現場模擬試驗,收集筒最多可盛裝50個扶正器,從而大幅提高扶正器的打撈效率。
2014年5月至2015年8月,抽油桿扶正器打撈筒已在24口打撈井中成功應用,平均單次撈出扶正器27個,提高效率4倍以上,單井打撈周期2.5天,實現了單井打撈周期由原來的6.5天降低到3天的目標,共減少打撈147次,創造直接經濟效益100.8萬元,累計增油144t。在降低生產成本、提高油井產能同時,大大減輕了員工的勞動強度,產生了較好的社會效益。
單位名稱:大慶油田有限責任公司第八采油廠作業大隊
小組名稱:井下作業QC小組
小組聯系人:王志賢聯系電話:13936773290
尉立崗
2015-11-09