楊晉龍
(大秦鐵路股份有限公司茶塢工務段,北京 101402)
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優化施工組織對提高橋梁換砟安全質量的探討
楊晉龍
(大秦鐵路股份有限公司茶塢工務段,北京101402)
摘要:根據橋梁換砟施工作業的特點,介紹了橋梁換砟的前期準備工作,從施工計劃、人員、機具、作業程序等方面,闡述了橋梁換砟的優化方案,并提出了作業技術標準及安全控制措施,有效提高了橋梁換砟的質量。
關鍵詞:橋梁,換砟作業,安全管理,技術標準
大秦線作為一條集速、密、重于一身的運煤專線,每年的大秦兩次集中修大部分施工均為大型機械化作業。然而橋梁由于其設計問題,道床基礎無法使用大型機械進行清篩作業,同時由于通過總重大,石砟粉化速度快,煤塵污染嚴重導致道床污染,排水不暢。特別是橋梁地段的線路,存在翻漿冒泥、排水不暢、線路板結嚴重的難題,尤其在雨季,冒泥頻發影響設備質量及正常運輸秩序。通過不斷摸索,我段于2009年開始進行橋梁換砟的施工,并在實踐中不斷總結積累施工經驗及教訓,優化施工組織和質量安全措施。2015年我段加大了對道床基礎整治投入,利用集中修組織對板結、臟污嚴重的橋梁組織了人工換砟,包括永定河、跨風沙、媯水河特大橋在內,以及沙城東—北辛堡間、北辛堡—延慶間空重車線的橋梁、下莊鐵爐隧道群間橋梁和隧洞口、下莊—平谷間重車線橋梁共計100座橋梁合計23.99 km進行換砟,大幅提高了全段設備質量。通過橋梁換砟,一方面取得了明顯效果,達到了預期目標,另一方面也大大提高了維修儲備周期,極大地減輕了班組的日常維修壓力。
換砟施工作業由于擾動道床基礎,且在規定時間內恢復線路,達到放行列車條件,施工組織難度很大。橋上線路道床板結嚴重,污土多,換砟工作量很大。現場作業人員眾多,以2015年第一階段為例,我段橋梁換砟一隊達到350人,現場作業人身安全卡控難度大,特別是跨風沙、永定河特大橋由于其特殊地理環境,處于風口,氣候環境惡劣,風力很大,人員在橋上正常行走都很困難,在橋上組織作業難度可想而知。跨公路及橋下有農田橋梁區段,需要推運污土,增大工作量。對于換砟區段內多座小橋梁的換砟施工,點多線長,無論施工組織和安全卡控,難度都很大。
1)前期細致調查工作量,繪制換砟工作量示意圖。在施工前期,對橋梁及隧洞口人工換碴地段進行詳細調查,杜絕僅憑肉眼觀察,特別是換砟起終點,要求扒開道床,逐孔進行統計工作量,并且繪制《橋梁換碴設計圖》,列出每天的計劃區段和工作量,標明了每一處橋梁和隧洞口需要換碴的長度,線路設備情況、是否缺碴、哪座橋梁需要拆裝護軌,為施工順利開展提供詳實的資料。組織橋隧專業人員對橋梁護軌、步行板、擋砟板狀態進行調查;對線路狀況進行調查,鋪設為無縫線路時要掌握其實際鎖定軌溫,并對底砟厚度進行調查,確定換砟深度。
2)提前預卸石砟,保證石砟到位。橋梁換砟的核心是石砟,石砟提前不到位,將大大影響換砟進度和效果。為此,在換砟前,特別是橋梁與隧道連接地段、橋梁與線路連接地段,使用風動卸砟車進行石砟補充。卸砟后,復核卸砟效果,對卸砟不到位的,人工進行均砟。對缺砟嚴重的橋梁,提前人工備砟。根據現場實際情況決定備運石砟方式,卸砟場地可選擇兩側橋頭或橋梁附近較寬敞處所,卸后盡量使用編織袋裝好,按照規定堆碼,不得侵限。堆碼地點距離施工地點不宜超過20 m且盡量避免跨線堆放。
3)施工前技術交底,任務分配到人。橋梁換砟是擾動基礎的綜合作業,包括清挖舊砟、回填新砟、回填整理、大機搗固等環節,各環節交叉重疊,并且換砟區段點多線長,有時一個換砟區段內有7座橋梁進行換砟,針對這種情況,施工負責人如何把控現場施工成為一個難題。為此對施工監護人員進行合理安排,每個橋安排專人進行負責,根據分工,繪制現場施工示意圖,列出各個負責人、防護員、監護人和機搗車的具體位置。下發到施工人員。施工總負責人通過《施工示意圖》和各個負責人、防護員、監護員進行聯系。同時各個負責人、防護員、監護員根據施工示意圖進行互控,保證了施工安全有序。
4)橋梁換砟作業提前進行澆水,軟化板結道床。在2015年的橋梁換砟中,大秦一期空車線橋梁除跨豐沙大橋外均未安排過橋梁換砟施工,橋上煤塵污染、道床板結嚴重,部分地段存在翻漿冒泥現象,給換砟工作增加了難度。換砟施工前根據橋梁的狀態,對板結嚴重的橋梁進行提前澆水,軟化板結道床,對于特別困難地段使用內燃沖擊鎬破底清篩,大大提高了換砟作業效率和質量。
5)設置觀測點,控制換砟后線形,掌握換砟效果。為保證掌握換砟前后線路軌頂面標高變化,成立測量組,在橋欄桿和鋼軌上設置觀測點,使用L尺測量,通過比對原始數據和測量數據,掌握換砟前后線路變化,為大機起道、撥道提供依據。實踐證明,通過設置觀測點,對需要撥道、落道、起道的換砟地段有很強的指導意義。以起道為例,由于大機設置的起道量只是理論的,在實際中,每臺大機搗固后,通過L尺測量,掌握實際撥道量,能為后一臺大機撥道提供數據,保證換砟后能恢復線路軌頂面標高。
3.1施工計劃
施工計劃要包括:施工項目及內容、施工地點及工作量、施工時間、施工等級、施工影響范圍、限速條件及配合單位。
3.2施工人員、工機具組織
1)換砟施工隊。施工隊一般在300人左右,保證每日換砟進度300 m以上。負責更換橋梁及前后線路人工清篩、出舊砟進新砟、整理外觀、清理場地、換砟后橋梁及前后線路搗固、整細工作。
2)配合換砟組。配合隊伍由線路工7人~10人負責,主要負
3)質量監護驗收組。a.現場質量卡控共計9名~12名人員,每30 m~50 m安排1名質量監護驗收人員,監護清挖標準施工質量,過程卡控。b.線路設備檢查共計4名人員,每臺搗固車后跟隨1名質量檢查人員,卡控搗固車質量。
4)防護人員安排。a.駐站防護:駐站防護員,1人(負責車站登記、要點、銷記)。b.移動停車防護:按照移動停車防護圖設置停車牌、移動停車手信號。c.現場作業防護員:現場作業班每班組1名防護員,根據情況適當增加中間防護員。d.慢行防護設置:按照慢行防護圖設置慢行標志。
5)工機具。主要工機具:配備內燃沖擊搗鎬20臺,根據工作量配置齒條壓機和枕木墩(每10根軌枕配置2臺齒條壓機2個枕木墩);同時按需備齊大叉、撬棍、抬杠、皮筐、洋鎬、鐵鍬、道尺、弦繩、木折尺、超高板等工具。
6)機力需求。一般情況下,安排2臺搗固車配合橋梁人工換砟搗固,如果遇到在一個換砟區段內需要組織5座以上橋梁換砟,需要3臺搗固車。
3.3施工作業程序
1)車間選派業務素質高、責任心強、有駐站證的防護員進行登記、聯絡、銷記等。在天窗實施前,由駐站防護員在車站運統—46(施工)上登記,及時請車站值班員簽認。
2)所有施工人員點前1.5 h到達指定位置,在護網外等待給點,現場拉設隔離繩,任何人員不得越過隔離繩上線。施工負責人再次明確具體分工及相關注意事項,各帶班人員要將本小組的工作逐項落實到每一位職工,所有施工人員必須服從命令、聽從指揮,嚴格執行作業標準。
3)按規定設置駐站、現場防護員,防護員必須由經考試合格的路工擔任;施工給點后,駐站聯絡員及時通知施工現場,施工負責人復核調度命令后,下達開工命令,防護員按防護圖設置移動停車防護信號。
4)用洋鎬、撬棍等工具破除枕盒、枕底土棱至枕底下250 mm(或梁頂)、兩線間清挖至線路中心,并清除污土;按控制標高支起線路,清挖范圍應包括全部橋枕及橋枕前后各不短于15 m內的線路軌枕。
5)回填新砟,要求枕盒及邊坡石砟飽滿、道砟清潔、粒徑小于25 mm的顆粒不得大于5%。
6)搗固車進行搗固作業,質量監護人員跟隨搗固車檢查搗固質量。
7)施工負責人與駐站防護員聯系銷記,駐站防護員在車站登記開通;現場防護員撤除移動停車防護信號,按規定插設慢行信號,開通線路。
3.4開通后
整修組對階梯提速和當日施工地段進行巡查養護,設備檢查要留有記錄,發現問題及時采取措施,線路質量達到提速條件時,必須在車站進行登記確認,按規定時間進行提速,更換慢行標志。若存在不能滿足慢行速度條件的超限處所時,通知施工負責人,同時在車站登記進一步降低列車慢行速度。若存在不能滿足階梯提速條件的問題時,及時通知施工負責人,同時在車站登記延長慢行時間。
4.1技術標準
1)換砟深度枕下250 mm,道床斷面符合無縫線路道床斷面,廢舊道砟清理出護網外攤平。2)邊坡無土壟、路基平整。3)橋梁枕底清挖深度要求挖至梁底,邊坡篩通泄水孔。4)回填石砟保持清潔,且斷面恢復《修規》規定標準,外觀整潔,橋面步行板無飛石砟。
4.2安全質量卡控措施
1)提前檢測評估橋梁狀態。施工前橋隧科技術人員要對換砟橋梁進行全面技術檢測,并出具檢測報告,主要包括橋梁偏心、底砟厚度、欄桿托架狀態、步行板狀態、橋梁可堆載要求等,施工單位嚴格按要求進行施工。
2)佩戴安全帶,防止墜橋。橋梁換砟屬于高空作業或準高空作業,存在很大墜橋風險,為此借鑒其他行業高空作業佩戴安全帶的經驗,為換砟作業人員配發安全帶,增加了一道安全防線,大大降低了人身安全風險。
3)監測軌溫,應對高溫脹軌風險。針對橋梁換砟施工時,氣溫較高問題,安排專人測量軌溫,按規定進行記錄。安排噴水降溫,確保無縫線路軌溫滿足破底作業要求,避免由于軌溫超標無法破底,達不到橋梁換砟的目的。同時現場配備了切割機、乙炔氣割設備等脹軌應急處理工機具。
4)把握大機搗固環節,重視檢查銜接處的高低。大機搗固前,一定要保證石砟回填飽滿,在沒有回填到位前,不能搶進度,強行搗固,這樣才能保證搗固后不變形,不回落。根據我段的換砟經驗,橋梁換砟最好采取兩遍4鎬的大機搗固方案,搗固后效果最佳。搗固后要注意回檢線路高低方向,特別是橋梁兩頭的高低,一定要復核,防止由于銜接處單股高低,出現三角坑,導致晃車。同時備足軟軸搗固機等搗固機具,防止大機搗固出現故障。
5)小橋起道、落道不宜過大。對于長度較短的小橋,在支起壓機時,不要起的太高,在今年的橋梁換砟中,一般起道支起線路在不超過20 mm,在小橋上,就要控制在15 mm內,并且橋頭最好是10 mm,否則起道太高,造成搗固不易順坡。落道時也不宜過大,否則極易在銜接處出現高低。如大秦線131號橋換砟后進行落道,落道量50 mm,由于橋短,搗固后順坡不好,造成同方橋頭存在高低,經過2次搗固整修后,但仍然存在對股小高低。
6)全封閉施工。采用塑料彩條布將橋梁護欄全部封閉,下方有道路或房屋重點鋪設,避免石砟掉落到橋下,砸傷行人和車輛,同時將清篩換砟的污土裝袋推運到橋外妥善處理。避免了與地方村民的糾紛,保證了施工順利進行。
7)落實換砟技術標準,緊抓驗收環節。橋梁換砟施工作業,施工質量是核心。橋梁換砟標準要求破除枕盒、枕底、邊坡土棱至枕下250 mm(或至梁頂),兩線間清挖至外板頭400 mm。必須打通排水孔,線路換砟邊坡必須打通,換砟回填新砟要求枕盒和砟肩石砟飽滿。為便于掌握執行,在施工中,將換砟標準打印到監護人員佩戴的監護牌背面,能隨時掌握技術標準,同時配備2 m盒卷尺,保證監護人員隨時檢查清挖深度。在換砟施工作業中,每名監護人員都有自己的責任區段,清完作業完畢后,逐孔進行測量驗收,并且填寫記錄,作為竣工和費用清算依據。通過這些措施,基本卡控了換砟質量,保證了橋梁換砟效果。
8)堅持點后總結會,強化施工管理。施工后總結,能吸取施工中存在的教訓。在整個換砟施工中,堅持召開點后總結會,即使在困難條件下,也應組織所有人員,承包公司作業帶班人,總結當日在換砟組織、作業質量、安全管理存在的問題,并對次日換砟進行安排分工。由監護人員對施工隊伍進行點評和考核,施工隊有什么問題,現場辦公,直接兌現,通過這種方法,提高了對施工隊伍管理卡控水平。
通過大秦線橋梁人工換砟施工實踐證明,在施工組織中,優化各個工序步驟及質量安全卡控措施,能有效的提高人工換砟的質量和安全。在2015年大秦線的橋梁換砟施工中,換砟深度達標率達到94%,換砟橋梁沒有出現嚴重晃車設備故障,安全有序可控,沒有出現安全事故,整體取得了質量優質,安全可控的可喜成績。進行換砟的100處橋梁,道床板結、冒泥頻繁的難題得到了徹底解決,道床彈性和排水性能得到了大大改善,在2015年雨季避免了橋上線路冒泥大面積爆發困境,大幅提高了線路設備質量。通過后續運營情況來看,換砟后地段的軌檢車優良率不僅達到100%,而且75%地段實現0分公里,車載Ⅱ級偏差超限數量較換砟前減少80%,Ⅲ級偏差超限得到徹底消滅。
參考文獻:
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中圖分類號:U447
文獻標識碼:A
文章編號:1009-6825(2016)17-0178-03
收稿日期:2016-04-02
作者簡介:楊晉龍(1981-),男,工程師責安裝拆墊枕木墩、液壓起道機起道、拆除超層超厚墊板、拆除恢復護網。
Exploration on optimal construction organization for improving bridge ballast-changing safety quality
Yang Jinlong
(Cha-Wu Business Section,Da-Qin Railway Co.,Ltd,Beijing 101402,China)
Abstract:According to the bridge ballast-changing operation features,introduces preliminary bridge ballast-changing preparations.Starting from aspects of construction planning,staff,machines and operation procedures,it describes bridge ballast-changing optimizing scheme,and puts forward technical standards and safety control measures.As a result,it effectively improves the bridge ballast-changing quality.
Key words:bridge,ballast-changing operation,safety management,technical criteria