○ 文/王慶輝
老井復查撿漏兒撿到寶
○ 文/王慶輝
老井復查正成為江蘇油田開發系統低成本戰略的重要實踐和老區增產增效的有效舉措。
水層能撈出油么?干層能翻出寶么?井還是那口井,層還是那個層,然而因為觀念和認識的改變,重現令人驚喜的收獲。
截至11月初,江蘇油田通過老井復查,對老井、老層進行復試復投的挖潛措施達到6次,日增油近50噸,套損注水井真137井從電測解釋為水層的層段試獲高產油流,曹13-4井打破原先干層沒有油的認識,側真39井復采停產十年的高含水砂體獲得成功。
在當前產量和效益的巨大雙重壓力下,一系列老區高效措施的成功實踐再一次證明:老區挖潛,潛力巨大;老井復查,仍有作為。老井復查正成為油田開發系統低成本戰略的重要實踐和老區增產增效的有效舉措。

●老井復查不僅需要毅力,而且需要技術人員的智慧。 攝影/王慶輝
老井復查,就是對老區、老井、老資料進行復查,對可疑層重新認識,對潛力層進行復試。
有人形象地稱老井復查為老區“撿漏兒”。然而,“撿漏兒”真的能撿到寶么?這項工作,究竟有多少潛力可挖?
江蘇油田開發管理部從五個方面進行了解答分析。
從油田開發階段來看,不同時期對油藏開采價值的標準不同,一些原先不被看好的老層、老塊,在歲月的儲存中出現增值,到如今有了重新利用的價值。
從老區地質條件來看,江蘇油田復雜的地質特征形成油藏類型的多樣性,并給油水邊界區、水淹層、油干層的解釋評價帶來諸多不確定的因素。區域差異性以及油藏的復雜性,讓老區的油藏認識成為一道沒有固定模式也沒有標準答案的復雜題。
從油藏動態變化來看,老區的剩余油分布并非一成不變。隨著時間的推移,受重力分異作用影響,油氣重新運移聚集,形成新的剩余油富集區。此外,注水開發的油藏,隨著油水運動變化,油水關系也在發生變化。
從油藏評價技術看,近年來測錄井技術的進步和油氣層解釋評價手段的豐富,為老井復查提供了有力支撐。在新技術的助力下,需要對油層特征不明顯的井層進行重新認識、對以前認識不到位的油藏重新評價。
從當前生產需求來看,目前江蘇油田日產油低于0.5噸以下的油井達到249口。對這些低產低效井的治理,需要站在區塊整體特征的角度審視單井,充分挖掘每口井的潛力。
在當前開發投資大幅壓縮,常規的調補層余地小,長效性變差,壓裂、酸化等進攻性上產措施受到制約的時候,通過老井復查,挖掘老井的潛力,成為低油價下老區增產的有效方式之一。
真137井是一口套損嚴重的注水井,曹13-4井是一口日產油僅有0.2噸的老井。在低油價嚴苛的效益評價下,這些低產低效套損井面臨著停產封井的困境。
“在老井既有解釋油層得到充分動用后,我們要跳出原有認識,結合地質基礎研究,把未被發現的油找出來,結合流場調整,把未動用的油驅出來,在不增加新投資的前提下挖掘老井潛力,實現效益最大化?!苯K油田采油一廠地質研究所所長孔維軍說。
技術人員將老井復查與低產低效井治理結合起來,重點針對“六五”期間的老油田,對含油層系多、含油井段長的老區、老層進行復查。
真137井在套損段上部有兩個水層的電測電阻值處于油層與水層的邊界區,上下差值只有1個電阻單位值;曹13-4井有一套干層的電測電阻值處于油層與干層評價的邊界區,上下差值只有2個電阻單位值。
“老區的復雜奠定了挖潛的基礎,我們需要帶著有油的意識去甄別每一個蛛絲馬跡,在充分掌握油藏動靜態資料的基礎上,不輕易放棄每一個潛力層。”采油一廠油藏高級工程師卞亞軍說。
通過對全區儲層特性、含油狀況和鄰井動用狀況進行綜合分析與評判,卞亞軍和同事認為真137井兩個解釋為水層的井段以及曹13-4井原先解釋為干層的井段存在出油的潛力。
實踐證明,真137井獲得了日產油9.5噸的高產效果,曹13-4井獲得日產油13噸的高產能力。
老區尋寶,不僅需要毅力而且需要智慧,既不能不分主次,也不能墨守成規。
側真39井是一口特高含水井。該井采取逐層上返的生產方式,目前開采的生產層,水淹嚴重,高含水達97%。而原先開采的10號層也因為高含水停采了十年。從以往的認識上看,這口老井的上下層系都已經泡在“汪洋大海”里。
上返,沒有余地;提液,沒有效益;側鉆,沒有目標。這口高含水老井的處境似乎被逼進了死胡同。
技術人員在對該井所在真12塊油區的所有老井進行對比與復查后,敏感地發現,同一砂體在相鄰區域的完鉆井的垂深有差距。
“隨著開發的不斷深入,各種問題盤根錯節,需要我們用創造性的思維解決油藏動靜態矛盾,盤活老區?!北鍋嗆娬f。
通過精細地層對比和構造解釋,技術人員在該區解釋出一條斷距只有15米的低序級斷層。有了這個小斷層,對剩余油的運移和聚集起到了決定性作用。
2013年,為了激活真12塊垛一六“雙高”單元流場,該廠地質研究所曾試驗性轉注了構造側緣的真108井,提高了驅油效率,并往側真39井方向形成水驅。
有了遮擋,有了水驅,老區挖潛的一盤棋都“活”了。經過綜合分析微構造和流場優化等多種因素,技術人員認為,有望在低序級小斷層附近形成新的剩余油富集區,側真39井有回采對應砂體的潛力。今年5月底,技術人員對側真39井停產十年的10號層進行回采,獲得日產油25噸以上的高產,預計年增油2500噸以上。
對于老區穩產來說,一項措施的成功只是“星星之火”,一批措施的成功才能“雪中送炭”。
如何擴大技術應用,獲得更多的效益?油田開發管理部認為,老井復查需要從經驗層面走向技術層面,從管理模式、運行機制、人員組成、技術支撐等多方面形成一整套配套機制,多學科多兵種聯合運作。
根據這些措施成功的經驗,開發系統將對真武、曹莊、黃玨等老油田進行精細挖潛,對真11、真12等12個高含水單元實施流場調整試驗。
為了創造良好的老井復查條件,開發系統將在管理模式上,加強油藏、地質、測井多專業聯合;在技術支撐上,優選有利區進行測井二次解釋,并加強數值模擬應用,提升解釋精度;在成果應用上,做好復采層的注水工作,鞏固復查成果。
對開發系統來說,深化對老區的認識將是一個無止境的過程。
責任編輯:趙雪
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