朱偉堅(廣州市國光電器股份有限公司,廣州 510800)
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轉盤設計方案
朱偉堅
(廣州市國光電器股份有限公司,廣州510800)
摘 要:為了使轉盤結構能有效的起到支撐音箱箱體自重,轉動順暢,避免震音,協調產品外觀,此文利用科學的方法和機械設計學科中的知識,分兩個版本詳細說明其中的設計利弊,并經過樣品的結構驗證,得出最終的可行方案。
關鍵詞:彈簧;滾珠軸承;滾珠;彈片
在產品開發過程中,有一項目的產品在結構上要實現轉動的功能,產品由四個木箱體堆疊而成,箱體與箱體之間分別轉動,并且起到聯接的功能,結構的開發要求如下:
(1)相對于箱體正面能左右90度轉動,公差為±2度;
(2)轉動時每15度一個檔位轉動,轉動時盡量不帶聲音,有輕微擋位手感;需一定的作用力才能轉動音箱( 音箱在聽低頻音箱時不能自動移位或出現振音 );
(3)轉盤安裝在箱體后,單個轉盤的上下蓋板搖擺公差為±0.5MM ,兩節箱體左右搖擺公差為±1.5MM,主箱( 四節箱體 )底部與頂部的搖擺公差為±10MM(主箱高度為1036MM ,每節箱體尺寸為280*280*250H);
(4)轉盤旋轉壽命約在2000次左右。開發初期因考慮到成本問題,轉動殼體選用廉價的ABS材料,用彈片實現每15度一個檔位的轉動功能,中間用滾珠轉盤結構實現轉動功能,箱體與箱體之間的聯接通過螺桿緊固,箱體密封用密封罩密封。螺桿及螺母主要起到連接固定箱體的作用,使箱體連接成為一個整體起到抗搖擺,轉動平穩并且調節箱體與箱體緊固力的作用;轉盤分上下殼體,殼體間分別平均分布4條彈片。
詳細結構橫截圖如圖1。
圖1
此方案在樣品試制時就發現了一個嚴重的設計缺陷,用力推一下箱體就左右搖擺。經詳細研究分析后,原因有如下幾條:(1)轉盤設計尺寸偏小,內外圈的高度不一樣,內圈比外圈高;(2)塑料轉盤ABS的強度不夠,不足以支撐整個箱體重量的下壓力;(3)螺母與螺桿鎖緊力不一致,轉動轉盤時手感不清晰,每個檔位轉動都不順暢。
音箱箱體之間的聯接鋼度與強度達不到設計標準。在手板評審會議后,對單薄的轉盤進行結構修改并且在轉盤上下殼體增加加強筋,彈片間增加潤滑油等等一系列改善方案。但最終此方案都無法達到產品的設計標準與預期效果。
針對方案一出現的問題并吸收其中的經驗教訓,重新設計了另外一個方案二的轉盤結構。轉盤外形尺寸調整為φ177*12(H),為原方案一的1.5倍并且占箱體三分之二的橫切面積。
詳細結構如圖2、圖3。
(1)上下蓋板鈑金件為SPCC沖壓件,表面有8個分散形的凸包加強筋,通過螺釘與箱體固定鎖緊;
(2)彈珠固定塑料板為ABS+波纖,通過12個螺釘與下蓋板的鈑金件固定;
(3)上下蓋板鈑金件間隔0.5mm,上下蓋板左右搖擺±0.5mm;
(4)彈簧、滾珠、上下蓋板鈑金件相應的活動部份都加上消聲油或者潤滑油脂。
轉盤與箱休安裝固定后,軸承外圈,下蓋板與下箱體成為一個運動整體,螺桿螺母,軸承內圈,鋼圈,上蓋板與上箱體成為一個運動整體。兩個部分做相對運動時,轉盤縱向受力主體為軸承與鋼圈。軸承主要受到軸向的力,深溝球軸承理論不受軸向力,但實際應用過程中可承受輕微的軸向力,因為它有一定的調心作用,受軸向力之后的球軸承的受力情況相當于有了接觸角,變成了類似于角接觸球軸承,如深溝球軸承處于單純的軸向負荷。
經過以上結構改造的方案二,完成三套樣品安裝測試后,達到的產品的設計要求,也很好的解決了搖擺,震音等問題。在第一種方案中,因未考慮到每個箱體10KG的重量,最低部箱體的承重壓力為30KG,普通的ABS塑料件在重壓下達到了形變極限,從而影響了成品的裝配效果,在跌落試驗中,轉盤也會有破壞的風險。改良后的轉盤,因使用鋼性與強度更好的鋼材料,可以形成很好的抗扭能力與承重能力。
作者簡介:朱偉堅(1984-),男,廣東人,本科,中級工程師,研究方向:消費類電子結構。
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.03.220