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推中心和旋轉(zhuǎn)相結(jié)合的方法在寧朗水電站鏡板水平處理中的應(yīng)用

2016-04-26 07:14:48國(guó)
四川水力發(fā)電 2016年2期

謝 建 國(guó)

(寶珠寺水力發(fā)電廠, 四川 廣元 628003)

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推中心和旋轉(zhuǎn)相結(jié)合的方法在寧朗水電站鏡板水平處理中的應(yīng)用

謝 建 國(guó)

(寶珠寺水力發(fā)電廠, 四川 廣元628003)

摘要:水輪發(fā)電機(jī)組故障搶修時(shí)往往時(shí)間較短,鏡板水平變差和軸線偏斜造成水輪機(jī)軸擺度大,無法進(jìn)行整圈盤車。實(shí)踐證明,鏡板背面水平變形大造成測(cè)量出的水平值與實(shí)際值差別大,往往令處理人員無從下手。采取推中心和旋轉(zhuǎn)法相結(jié)合的方法 ,可以精確地判斷出鏡板工作面的水平度狀態(tài),并且解決因水導(dǎo)擺度過大造成轉(zhuǎn)輪擦碰使鏡板水平值無法判斷的情況。因此,旋轉(zhuǎn)法測(cè)量出的數(shù)據(jù)可以作為鏡板水平精調(diào)的依據(jù),只要主軸處于自由狀態(tài),推中心前后在推力頭頂部測(cè)量出的相對(duì)水平值基本沒有變化,故而,在機(jī)組搶修時(shí)完全可以應(yīng)用此方法快速找出鏡板的真實(shí)水平值,為機(jī)組檢修的下一步提供有力的數(shù)據(jù)支撐。

關(guān)鍵詞:水電站;上導(dǎo)瓦;擺度;旋轉(zhuǎn)法;鏡板

1概述

寧朗水電站位于木里縣境內(nèi),為金沙江中游左岸一級(jí)支流水洛河干流水電規(guī)劃“一庫(kù)十一級(jí)”開發(fā)方案中的第九級(jí)電站,電站為低閘引水式,安裝有三臺(tái)單機(jī)容量為38 MW的混流式水輪發(fā)電機(jī)組,單機(jī)額定引用流量為51.6 m3/s,額定水頭81 m,機(jī)組于2012年07月27日正式并網(wǎng)發(fā)電。

寧朗水電站發(fā)電機(jī)組為懸吊式全傘式機(jī)組,上導(dǎo)軸承和推力軸承共用一個(gè)油槽,裝于上機(jī)架內(nèi),上導(dǎo)軸承共有九塊均布同心巴氏合金軸瓦,推力瓦為氟塑料瓦,八塊均勻布置,采用剛性支柱式推力軸承,推力軸承的絕緣共兩層:推力頭與鏡板之間設(shè)置第一層絕緣墊,推力軸承座與基礎(chǔ)板之間設(shè)置第二層絕緣墊。下導(dǎo)軸承裝于下機(jī)架,位于轉(zhuǎn)子下方,九塊均布同心巴氏合金軸瓦。水導(dǎo)軸承設(shè)8塊均布同心巴氏合金軸瓦。所有導(dǎo)軸承均為抗重螺栓支撐結(jié)構(gòu)。

2上導(dǎo)瓦溫和擺度升高過程

2015年7月至9月初,上導(dǎo)軸承擺度自0.08 mm逐漸升至0.30 mm,上導(dǎo)軸瓦+X方向有兩塊軸瓦溫度明顯升高,由40 ℃逐漸上升至55 ℃,接近報(bào)警溫度60 ℃,并且呈持續(xù)上升趨勢(shì)。下導(dǎo)軸承-X方向有一塊軸瓦比其他軸瓦平均溫度高10 ℃,但相對(duì)穩(wěn)定。上機(jī)架、下機(jī)架水平振動(dòng)、垂直振動(dòng)未見明顯異常,水導(dǎo)軸承瓦溫和擺度正常。擺度數(shù)據(jù)如下表:

表1 擺度數(shù)據(jù)表

維護(hù)人員停機(jī)對(duì)上導(dǎo)軸承進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)上導(dǎo)軸承X方向擺度由安裝單位調(diào)整的總間隙0.20 mm變成0.60 mm左右,Y方向間隙在0.30 mm左右,維護(hù)將X方向瓦隙較大的一側(cè)收小0.15 mm左右,開機(jī)檢查上導(dǎo)瓦溫高且持續(xù)上升,擺度0.35 mm,安排停機(jī)搶修處理。

3檢查處理過程

拆卸發(fā)電機(jī)端罩、滑環(huán)后,在推力頭上表面初測(cè)水平,Y方向基本水平,X方向水平度為1 mm/m左右,現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子有明顯傾斜,與上導(dǎo)瓦溫偏高和推力頭水平測(cè)量方向一致,初步判斷鏡板水平變差。現(xiàn)場(chǎng)對(duì)以下進(jìn)行檢查:

3.1上導(dǎo)軸承

上導(dǎo)瓦面中部均有局部燒傷變硬,以+X方向軸瓦為最,對(duì)上導(dǎo)軸瓦表面進(jìn)行刮削。檢查抗重螺栓完好,螺栓工作弧面正常。檢查抗重螺栓螺套與軸承體焊縫,有兩塊瓦點(diǎn)焊有開裂現(xiàn)象,進(jìn)行補(bǔ)焊合格。

3.2推力軸承

推力軸承座螺栓普遍緊度不夠,現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行緊固合格。推力瓦支柱螺栓鎖錠板鎖緊正常。推力頭與鏡板把合M48螺栓共12顆,其中4顆呈無規(guī)律分布松動(dòng),檢查其余螺栓緊度均不夠,螺栓雖設(shè)有鎖片,但無法限制螺栓轉(zhuǎn)動(dòng),定位銷未見異常。檢查過程中發(fā)現(xiàn),在推力瓦支柱螺栓附近拾到四五根半圓形金屬條,形似螺紋,但較薄,外觀檢查支柱螺栓螺栓最上端螺紋僅有輕微變形,判斷可能為安裝遺留物,未作進(jìn)一步檢查。

3.3上機(jī)架及定子

上機(jī)架支臂及基礎(chǔ)螺栓正常,螺栓點(diǎn)焊無開裂,定子機(jī)座螺栓無松動(dòng)。

3.4鏡板水平的處理

由于鏡板半徑僅比推力頭半徑大20 mm,框形水平儀無法在鏡板背面放穩(wěn)邊緣,且推力頭絕緣墊與鏡板同徑,鏡板露出部分有絕緣墊,放置水平儀測(cè)量時(shí)影響測(cè)量精度。于是,在推力頭卡環(huán)面測(cè)得水平面基本合格后進(jìn)行盤車,人工盤車旋轉(zhuǎn)不到90度時(shí),則水導(dǎo)處明顯摩擦,人力無法推動(dòng),推軸不自由,放棄盤車,決定將鏡板初調(diào)合格后再進(jìn)行盤車。

為準(zhǔn)確測(cè)量鏡板背面水平,現(xiàn)場(chǎng)決定將絕緣墊邊緣裁至推力頭邊緣,處理完成后,組合推力頭與鏡板,并在鏡板背面測(cè)量水平,水平度值如下表:

表2 水平度值表

從表中看出,數(shù)值嚴(yán)重超過國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。考慮到鏡板水平已嚴(yán)重超差,決定按規(guī)范要求先調(diào)鏡板靜態(tài)水平,后調(diào)重承重情況下的鏡板水平,逐步排除異常因素。將推力頭與鏡板分解后重新用三塊瓦調(diào)平,其余推力瓦用百分表監(jiān)視上升至鏡板位置,測(cè)量鏡板各位置均在0.02 mm/m以內(nèi),并且測(cè)量出推力瓦支架至鏡板工作面的垂直距離。推力頭與鏡板連接后,落下轉(zhuǎn)子,檢查水導(dǎo)軸承自由后復(fù)測(cè)鏡板背面水平如下:

表3 鏡板背面水平值

同時(shí),測(cè)量鏡板工作面與瓦架對(duì)應(yīng)點(diǎn)距離。鏡板垂距在承重與非承重下數(shù)值偏差如下表:

表4 數(shù)值偏差表

由表中可以看出,鏡板在承重后高差變化較大,初步判斷支柱螺栓部位或鏡板存在不正常現(xiàn)象,考慮到油槽內(nèi)出現(xiàn)半圓形金屬絲,決定對(duì)推力瓦支承部分進(jìn)行詳細(xì)檢查。

推力軸承檢查情況:推力瓦面正常,氟塑料層正常,未見時(shí)顯異常,但瓦背面與托盤接觸部分有明顯磨槽,且厚薄不均,證明托盤與瓦面應(yīng)存在旋轉(zhuǎn)方向的位置變動(dòng)。拆卸托盤時(shí)發(fā)現(xiàn)支柱螺栓(項(xiàng)6)與托盤槽大部分已卡死,須用較大的力量才能撬出,而托盤邊緣有明顯的毛刺,之前在附近發(fā)現(xiàn)的金屬絲確認(rèn)為托盤孔邊緣擠出所致。支柱螺栓用手旋轉(zhuǎn)靈活,配合間隙基本一致。如圖所示

進(jìn)一步檢查托盤(項(xiàng)4)與鉻鋼墊(項(xiàng)5)全部卡死,鉻鋼墊表面磨損正常。將鉻鋼墊取出后打磨托盤槽及表面高點(diǎn),直至鉻鋼墊在托盤槽內(nèi)能靈活轉(zhuǎn)動(dòng),配裝支柱螺栓與托盤,支柱螺栓旋轉(zhuǎn)時(shí)托盤不會(huì)蹩轉(zhuǎn),推力瓦背面進(jìn)行高點(diǎn)處理合格,全部回裝后用扳手扳動(dòng)支柱螺栓時(shí)托盤無相對(duì)位移。推力頭絕緣墊拆出后檢查局部有破損現(xiàn)象,表面分布不均的電蝕黑點(diǎn),鑒于搶修性質(zhì),暫不更換絕緣墊。推力瓦回裝后按之前高程重新用三塊推力瓦調(diào)平鏡板,全部推力瓦調(diào)平后組合推力頭,落下轉(zhuǎn)子后檢查鏡板背面水平度,與表三基本一致。測(cè)量鏡板其余位置水平,數(shù)據(jù)均無規(guī)律,查閱

1.推力頭;2.鏡板;3.推力瓦;4.托盤;5.鉻鋼墊;6.支柱螺栓;7.擋油圈;8.上機(jī)架圖1 寧朗水電站推力軸承

相關(guān)書籍,懷疑鏡板受力后變形嚴(yán)重。為校核鏡板變形情況,拆除推力頭與鏡板螺栓,頂起轉(zhuǎn)子重測(cè)鏡板背面水平度,數(shù)據(jù)與靜態(tài)調(diào)整時(shí)一致,驗(yàn)證鏡板確系變形。

4用旋轉(zhuǎn)法測(cè)鏡板水平

按照以往機(jī)組安裝經(jīng)驗(yàn),鏡板調(diào)平后承重情況下水平僅偏差每米幾道,現(xiàn)場(chǎng)需盤車來驗(yàn)證鏡板旋轉(zhuǎn)水平,搶修期間因時(shí)間關(guān)系不便將聯(lián)軸法蘭解開,盤車時(shí)水平偏差和軸線擺度雙重作用可能會(huì)造成機(jī)組無法實(shí)現(xiàn)整圈盤車。如可行能實(shí)現(xiàn)機(jī)組的整圈盤車呢?

常規(guī)方法盤車需將主軸推至轉(zhuǎn)輪中心,再每點(diǎn)停車檢驗(yàn)主軸狀態(tài),如果在停點(diǎn)過程發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)輪有靠碰,可否將機(jī)組平移,并且記錄下機(jī)組在鏡板的平移值,保證機(jī)組在每個(gè)測(cè)量點(diǎn)自由,那么測(cè)得的鏡板水平就是真實(shí)的!同時(shí),也可以找出水導(dǎo)處的最大全擺度和最大點(diǎn)方向!

用推中心和旋轉(zhuǎn)法開始測(cè)量水平,重組停一點(diǎn)時(shí)水導(dǎo)處推軸,不自由時(shí)則推中心,一圈后測(cè)量出鏡板水平為:

同時(shí)測(cè)量出水導(dǎo)處最大全擺度1.1 mm,最大點(diǎn)在4、5點(diǎn)之間,按照擺度曲線調(diào)整瓦隙原理將4、5盤車點(diǎn)之間間隙按總隙2 mm調(diào)整轉(zhuǎn)輪中心,使4、5點(diǎn)間隙偏小至0.4 mm.。并且按旋轉(zhuǎn)法水平計(jì)算出最大水平度調(diào)整支柱螺栓,再次進(jìn)行盤車。

本圈盤車正常,旋轉(zhuǎn)一圈均未出現(xiàn)轉(zhuǎn)輪不自由現(xiàn)象,鏡板水平讀數(shù)如下:

圖2 第一次旋轉(zhuǎn)法測(cè)得的鏡板水平(單位:mm/m)

圖3 調(diào)整后的最終鏡板水平

部位全擺度1-52-63-74-8上導(dǎo)-1121下導(dǎo)-35-34-2028水導(dǎo)-67-59-1277下導(dǎo)-上導(dǎo)-34-35-2227水導(dǎo)-上導(dǎo)-66-60-1476

根據(jù)凈全擺度計(jì)算,在推力頭與鏡板間加墊,最大加墊厚度δ= 水導(dǎo)全擺度×推力頭直徑2/水導(dǎo)至鏡板距離=0.76×1.66/2/8.17=0.07 mm。鏡板直徑1 660 mm,分8區(qū)加墊,按0.01 mm遞減。加墊后盤車數(shù)據(jù)合格,水導(dǎo)最大全擺度0.20 mm。

回裝后各軸承瓦隙按擺度曲線調(diào)整,開機(jī)后瓦溫正常,擺度見下表:

表6 調(diào)整后的瓦溫表

5結(jié)語(yǔ)

機(jī)組運(yùn)行過程突發(fā)事故,為了盡快恢復(fù)機(jī)組正常發(fā)電,往往需要采取非常規(guī)手段進(jìn)行鏡板水平和軸線的調(diào)整。如果機(jī)組運(yùn)行過程中軸線發(fā)生變化,可能會(huì)造成搶修過程無法盤車。實(shí)踐證明,鏡板背面水平變形大造成測(cè)量出的水平值與實(shí)際值差別大,往往令處理人員無從下手。采取推中心和旋轉(zhuǎn)法相結(jié)合的方法 ,可以精確地判斷出鏡板工作面的水平度狀態(tài),并且解決因水導(dǎo)擺度過大造成轉(zhuǎn)輪擦碰使鏡板水平值無法判斷的情況。因此,旋轉(zhuǎn)法測(cè)量出的數(shù)據(jù)可以作為鏡板水平精調(diào)的依據(jù),只要主軸處于自由狀態(tài),推中心前后在推力頭頂部測(cè)量出的相對(duì)水平值基本沒有變化,故而,在機(jī)組搶修時(shí)完全可以應(yīng)用此方法快速找出鏡板的真實(shí)水平值,為機(jī)組檢修的下一步提供有力的數(shù)據(jù)支撐。

(責(zé)任編輯:卓政昌)

謝建國(guó)(1974-),男,工程師,現(xiàn)于華電四川寶珠寺水力發(fā)電廠從事水電廠機(jī)械檢修、生產(chǎn)技術(shù)管理工作.

作者簡(jiǎn)介:

文章編號(hào):1001-2184(2016)02-0108-04

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B

中圖分類號(hào):TV7;U464.133+.4

收稿日期:2016-03-02

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